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解决后壳产品封针发白问题
发布人:梁钊 2012年12月17日 解决后壳封针发白问题 选题背景 1 聚焦目标 2 改善团队 3 行动计划 4 改善效果 5 标准化 6 组织财务贡献 7 持续改善 8 目 录 7 一、选题背景 公司要求 公司的外观质量要求后壳产品封针处发白不良率为0%。 产品现状 在E5500系列后壳的模具的验收过程中,注塑产品都出现不同程度的封针发白现象,严重影响模具的交付工作和耽误了新产品的上市时间。 选题 解决后壳产品封针处发白问题 现状调查 如上图所示:E5500系列的后壳产品,在T1、T2、T3的试模验收和试产阶段,每个时期都出现封针处不同程度发白的现象,严重影响了产品的外观,耽误了模具的交付工作和新产品上市的时间。 生产现状:42E5500在11月15日量产IP250+880PCS。 现状调查 如下图产品红色圈圈区域进浇口出现发白现象: 二、聚焦目标 可行性分析: ◇ 浇口发白是技术性问题,只要采取有效措施解决了这个问题,就能达到目标值;◇ 公司提供了有力的技术支持和资源保障;◇ 小组成员具备丰富的生产、质量、工艺、设备等方面的管理知识和实操经验。 三、改善团队 生产主任:刘欢 装配一组长:何映华 装配二组长:谢勤 生产技术组 主任:吴聪 验模工程师:冯欣 项目工程师:付勇 CAE分析工程师:李精喜 技术员:梁钊 项目部 技术经理:王忠海 技术工程师:李林 标热流道公司 技术工程师:曹建娇 技术工程师:刘庆华 技术工程师:刘爱民 注塑技术组 改善团队 四、行动计划 行动计划 9月21日 9月29日 10月6日10月11日 10月11日10月18日 10月18日11月1日 11月1日 11月8日 11月8日 11月15日 11月15日11月17日 11月17日11月27日 11月27日 11月28日 11月28日11月29日 课题选定 现状调查 设定目标 原因分析 要因确认 制定对策 对策实施 效果检查 巩固措施 总结打算 注: 实际进度 计划进度 相关原因分析 小组成员对E5500系列后壳产品封针位进行会议分析: 相关原因分析 后壳产品封针处发白 产品设计 产品壁薄 产品封针处波仔厚度小 注塑工艺 参数设置不当 材料问题 模具 浇口有冷胶 热流道气缸气压不够 阀针封胶位不够 阀针头部镀钛层损坏 封阀针头部刀纹 阀针头部斜度不够 热流道 阀针加工问题 阀针头温度高 确认主要原因 小组全体成员对末端原因逐一分析和论证: 序号 末端原因 调查原因分析 要因 1 热流道气缸气压不够 模具试模时验证,产品前后对比没有改善效果 否 2 阀针封胶位不够 产品封针位高起有冷胶 是 3 阀针头部斜度不够 封针头部平面没有斜度,易沾冷胶 是 4 封针头部刀纹 封针粗糙,有刀纹,容易藏胶 是 5 阀针头部镀钛层损坏 封针磨配时对头部镀钛层造成损坏,温度高 是 6 参数设置不当 调机参数可改善 是 7 材料问题 材料性能差 是 8 产品壁薄 同类型产品从2.0mm到3.0mm均出现发白 否 9 产品封针处波仔厚度小 波仔高度加胶从0.3mm、0.5mm、0.8mm没有改善 否 制定对策 针对主要原因一一制订了相应的对策: 后壳封针处发白 序号 主要原因 对策实施 负责人 完成日期 1 封针头部封胶位不够 封针头部高出胶位面0.5mm 刘欢 13/11 2 封针头部刀纹,脱模斜度不够 封针头部加大斜度做成球头,并抛高光 刘欢 14/11 3 封针头部镀钛层损毁 封针退回热流道公司重新镀钛 冯欣 14/11 4 参数设置不当 试模时,对注塑工艺改善 刘爱民 27/11 5 材料原因 更换材料 刘爱民 27/11 对策实施1 如上图所示:封针头部由原来的高出0.3mm加工到0.5mm,减少了封针头部封胶不严,而引起的批锋和发白。 对策实施2 改善前 改善后 如上图所示:封针头部加大斜度做成球头形,并对头部抛高光处理,这有利于封针脱模,而且,不容易粘胶。 对策实施5 如上图所示:封针头部重新真空镀钛,受热均匀,隔热,降低注塑成型时封针头部温度,防止,头部温度过高引起产品浇口发白,而且,耐冲击,耐磨损。 改善前 改善后 对策实施4 如上图所示:在产品外观的允许的情况下,通过调节模具热嘴运水的流量来控制热嘴的温度,进而调节产品封针处发白现象。 对策实施5 如上图所示:更换材料前后的产品,使用材料3441,产品浇口处,明显没有发白现象。 HIPS3441 HIPS100 五、改善效果 针对后壳封针处发白的问题探究分析,通过对热流道和注塑工艺进行改善,目前模具外观已签板,模具MR成功交付。 产品外观板 模具释放报告 五、改善效果 如下图所示:42E5500后壳11月25号M
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