唐钢烧结智能控制系统研发与应用.docVIP

唐钢烧结智能控制系统研发与应用.doc

  1. 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
唐钢烧结智能控制系统研发与应用

附件1 河北钢铁集团有限公司 科学技术奖申报书 项目基本情况 成果登记号: 项目名称 烧结智能控制系统研发与应用 主要完 成人 阮堃、张义明、万海龙、刘福龙、胡宝成、杨继红、闫爱定、田超、王国华、张国敏、范文生、苏煜、崔树杰、部伟利、李志亮 主要完 成单位(盖章) 河北钢铁集团唐钢公司 联系人 许秋顺 联系方式 0315-2702342 主要完成协作单位(盖章) 申报单位 河北钢铁集团唐钢公司 申报日期 2010年6月25日 申报单 位意见 申报单位技术主管领导: 申报单位(盖章) 年 月 日 研究起 止时间 2008年6月至 2009年6月 成果应用时间及地点 2009年6月 唐钢炼铁厂 项目来源 □科技进步项目 □专利技术 □合理化建议 □课题 □其它 项目简介 1、项目概况 唐钢炼铁厂南区360m2烧结机于2007年8月建成投产,设计年产烧结矿384万吨,作业率90.4%,平均利用系数1.35t/m2·h。设计基础自动化控制系统实现了机旁操作和集中联锁、故障报警及汇总,过程控制中配料控制、混合料加水只实现了中控人工控制,烧结过程控制由岗位工依据经验进行判断调整。随着唐钢科学发展和精细化管理的要求,仍靠人工凭经验控制生产过程中的各种参数已经不能满足稳定生产高品质烧结矿的需要。经过多方论证和考察,2008年6月将360m2烧结智能控制系统项目列为唐钢公司的研发项目,由唐钢自动化公司组织研发实施,唐钢炼铁厂配合调试。该系统以稳定烧结生产过程,提高烧结生产效率、改善烧结矿质量、降低职工劳动强度、减少能源消耗为实施目标。 该系统软件采用模型化设计(系统分为一级模型、二级模型),系统层次清晰;运用矢量数组技术,解决了系统滞后问题,稳定了烧结各料种的下料量;通过矢量数组以及采用前馈控制为主反馈控制为辅的控制方式,解决了水分控制滞后、波动大的技术难题;采用矩阵方式安装热电偶,通过数学模型准确测算烧结温度上升点BRP、烧透点BTP及烧透偏差,提出BRP判断方法,超前控制BTP,使烧结矿在横向、纵向同时烧透,提高了烧结矿的质量和产量。 系统于2009年6月在360m2烧结机投入使用,目前各模型工作状况良好,与传统的人工过程控制比较,对于波动可以实现自适应调节,减少了人为因素的影响,降低职工劳动强度,烧结矿产量、质量指标有明显提高和改善,各种指标对比如下: 1.1过程控制指标对比 : 1)配料精度有较大提高,配料量波动由改造前的12t/h减小到6t/h; 2)混合料水分控制更准确,水分率波动由改造前的±0.4%降为±0.2%以下; 3)点火温度波动减小,点火平均温度达到1190℃; 4)烧结机布料均匀度得到改善,控制可达到目标值±5mm以内。 1.2生产指标对比: 1)工序能耗降低:2.84%; 2)FeO稳定率提高8.01%、R稳定率提高6.8%; 3)烧矿成品率提高:4.5%; 由于各种指标提到改善,生产过程稳定顺行,年创效益1660.55万元。 此项目系统功能全面、使用灵活方便、运行稳定可靠,具有国内领先水平,其控制方法在同行业中乃至其它(如水泥、化工等)行业的配料自动控制系统中具有很好的借鉴和推广价值。 此项目2009年通过唐钢技术成果鉴定,并获科技进步一等奖。以此项目为素材编写的论文《烧结过程中水分控制的研究与应用》发表于《冶金自动化》。 2、详细科学技术内容 一、总体思路 在原烧结机一级控制系统的基础上进行改造,增加必要的检测控制装备,新增二级系统。一级主要完成数据采集、设备的驱动和控制,二级完成工艺配比计算、烧透位置及偏差的智能控制,实现烧结全过程的闭环控制。系统借鉴国内外先进经验采用模块化处理,通过自主研发,开发出适合我国原料、设备、环境、人员特点的智能控制系统。此项目主要特点是:采用物料跟踪思想解决系统滞后问题;采用模糊智能技术控制烧透点位置及偏差。达到稳定烧结生产过程,提高烧结生产效率、改善烧结矿质量、降低职工劳动强度、减少能源消耗的目的。 二、技术方案与创新成果 1 烧结智能控制系统的主要功能 借鉴国内外专家系统经验,以及烧结机的工艺流程,我们将烧结智能控制系统分为6个一级模型和5个二级模型共11个模型,制系统功能结构图1所示。 图1烧结智能控制系统功能结构 一级模型包括: ⑴烧结混合料量控制模型:用于在线控制混合料槽料位,使之稳定在生产需要的水平,是保证烧结生产连续稳定运行的必要条件。结合其工艺流程特点,模型根据混合料仓槽位的变化情况,调整配料室混匀矿的配料量,利用矢量数组进行物料各项数据跟踪,实时动态模拟从

文档评论(0)

ipad0d + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档