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汽缸中分面漏气消除.doc

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汽缸中分面漏气消除

四川电力技术 SICHUAN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 2002年 第25卷 第zk期 广安电厂汽轮机高中压缸中分面漏汽消除 祁 明 (广安发电有限责任公司,四川广安 638017)   ??? 摘 要:针对广安电厂1、2号机组在投运初期出现的汽轮机高中压缸中分面漏汽现象,从汽缸的结构、制造、安装等方面分析了产生泄漏的原因及采取的消漏措施,对汽缸的设计、制造及设备安装过程的质量控制具有一定的参考价值。 ??? 关键词:汽缸;漏汽;消除 1 机组运行情况及临时措施   广安电厂一期2×300 MW机组完成168 h试运行,分别在1999年10月和2000年2月移交生产,31号机于2000年5月、32号机于2001年2月分别发生高中压缸水平中分面泄漏现象。泄漏位置主要在:①高中压外缸高压进汽中心线2 300 mm范围内;②高压缸前汽封300 mm范围内及中压缸排汽口前部500mm的弧形范围内呈左右对称状。因电网负荷原因,采取临时封焊措施引排,将泄漏蒸汽排至凝结器。同时将漏汽区域中分面螺栓在原设计热紧值的基础上增加热紧值15%,机组降出力运行,待停机后揭缸处理。临时封焊引排措施为:用12Cr1MoV168×10钢管和1Crl3不锈钢板,按汽缸漏汽处外形制成“⌒”形封箱,长度比可见漏汽范围长200 mm,待汽缸表面温度下降至250~300℃时,将漏汽处法兰侧面施焊区域清扫、打磨至可见金属光泽后,将已成型的“⌒”形钢管扣焊在漏汽中分面法兰外侧,采用奥3073.2焊条,焊接电流I=90~120 A,焊缝分段焊接,每段长度为50 mm,控制焊件温升80~100℃,焊接过程中垂击去除应力。即后用45×3材质为20号钢无缝钢管作引排管分别焊接在左右封堵箱上,将漏汽管接至汽机疏水扩容器备用结口。 2 揭缸情况   1)停机后在拆除高中压缸罩壳及保温,未拆螺栓时检查高中压缸中分面泄漏处的间隙,31号机最大为0.25 mm,长度范围为1 200 mm;32号机最大为0.32 mm,长度范围为1 400 mm。在拆除高压内缸及中压上隔板(套)并清理中分面涂料后进行合缸检查,31号机中分面两侧内、外在长约1 200 mm范围内最大间隙达0.63 mm,32号机中分面两侧内、外在长约2 400 mm的范围内最大间隙0.58 mm。   2)高中压外缸内部与高压内缸、中压隔板套之间未见顶缸现象,内缸前后、上下部的径向膨胀槽无卡涩、隔板套径向膨胀无卡涩。   3)中压进汽管二组(每组2个)恒力弹簧吊架冷态时在标尺刻度C=20,未达到厂家设计要求冷态刻度指标C=33处,恒吊承力不足;中压联合汽阀的支座弹簧,冷态时其刻度指示低于设计值,支座弹簧承力不够。 3 处理方案   1)对汽缸中分面螺栓卸载槽进行分段处理。将高中压外下缸螺栓卸载槽单侧各分为10~11段,采用堆焊的方法在卸载槽上形成宽10~15 mm的隔离带,防止窜汽。焊前准备:将分段焊接部分槽内母件上的油、锈清理干净,采用手工电弧焊,焊接材料为E6015-B33.2 mm的焊条,预热采用氧气-乙炔火焊局部加热至200~250℃,保持5~10 min,焊接电流I=90~120 A;焊接过程中每层均垂击,消除应力,对焊接部位母材两侧用硅酸铝材料保温以减少温差;焊接后局部加热至400~450℃消氢用硅酸铝材包覆缓冷,堆焊打磨与外下缸中分面同步进行。   2)将中压外缸水平面中分面的4只原为M76×4的倒栽螺栓更换为M90×4。首先将外上缸中分面朝上调至水平,再将原M76倒栽螺栓孔进行扩孔和螺纹加工;下缸对应螺栓孔也相应的扩孔至96 mm,螺  母刮面扩大到135 mm。更换的4只M90×4螺栓安装位置见示意图1。螺栓材质为20CrMolVNbTiB,控制硬度范围在250~295HB;相配的罩螺母材质为25-Cr2MoVA,控制硬度为240~285HB;凹凸球面垫圈90的4套。   3)中分面间隙处理。对上半缸采用人工打磨方式进行处理。首先外观检查应无裂纹、夹渣、重皮、气孔,然后用大平板初步检查结合面平整度,对存在较大的凹凸变形区域分段采用砂轮打磨、抛光,最后用油石精磨直至合格,达到0.03 mm塞尺不入的标准。将处理合格的上半缸和下半缸进行合缸检查时,中分面两侧在进汽中心线1 400 mm的范围呈现间隙最大达0.9 mm,逐用堆焊方式对内、外侧结合面堆焊处理,堆焊宽度控制在15~20 mm。   堆焊同螺栓卸载槽工艺,注意堆焊方向与法兰密封面一致。堆焊完成后用平板粗找平,除去最高点后用已验收合格的上半缸作基础面,对下半缸进行合缸状态下的打磨、抛光及精磨处理至符合电建规DL-5011-92的检查验收标准:水平中分面螺栓紧固1/3时,用0.03 mm塞尺检查内外法兰间隙不能塞入

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