全回流系统中六氟化铀精馏纯化技术研究.doc

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全回流系统中六氟化铀精馏纯化技术研究

全回流系统中六氟化铀精馏纯化技术研究               高兴星张慧中蒙金红 (兰州市508信箱1分箱732850) 摘要:在建立UF6单塔全回流精馏纯化系统的基础上,通过MoF6, TiF4在UF6中 的溶解性能研究,配制了符合实际情况的精馏用原料;以MoF6, TiF4作为UF6中杂质 组分代表,实现了全回流系统平衡状态下的稳定运行;平衡状态下精馏塔塔底UF6中 Mo含量为((1.1一1.4) u g/g?U, MoF6在塔顶的富集系数可达到511;简单蒸馏实现 了UF6中TiF;的有效去除,UF6中Ti含量降低至。.511眺?U以下。 关键词:六氟化铀精馏全回流六氟化铝四氟化钦 引台‘:二十世纪90年代,为解决六氟化铀产品中部分杂质超标的问题,四O四厂 和天津大学合作开展了UF6精馏纯化技术研究工作,在天津大学建立了UF6单塔全回流 实验装置。在借鉴美国阿贡实验室的UF6精馏系统的设计思路的基础上,结合我国六氟 化铀产品的实际状况,选择了MoF6, TiFA为六氟化铀产品中待分离的杂质组分,于1995 年底实现了MoF6在塔顶的富集。但由于模拟料液配制不当,TiF4在全回流装置中分布 异常,未能达到分离目的。后因安全性问题,该装置于19%年拆迁至四O四厂,以便 进一步开展研究工作。     2002年,在改进、完善的基础上,四O四厂基于MoF6纯化的要求,建立了完整 的UF6的单塔全回流精馏纯化实验研究系统,实现了平衡状态下的稳定操作。其研究结 果表明:该系统实现稳态操作的时间为36h,塔底UF6中M。含量可降至1.111吮?U> 塔顶中的Mo含量可达到653.011 g/g " U,最大富集系数为511;通过简单蒸馏处理,进 入精馏塔的UF6中的Ti含量可从(4.0225.0) a g/g " U降至0.511 g/g " U以下。 1  UF6精馏纯化原理     UF6精馏纯化的基本原理为:在一定的温度、压力条件下,利用UF6, MoF6, TiF4 打发度的差异,在精馏塔中通过连续气化和冷凝,完成气、液两相传质、传热,直至系 统达到平衡,实现易挥发的MoF6在精馏塔塔顶得到富集,难挥发的TiF;在再沸器中得 到富集。     337K-503K之间,液态UF6饱和蒸汽压为: log尸=一 2065.679     T +18.600033一3.72662 log T 式中: P: UF6液态饱和蒸汽压,mmHg; T:温度,Ko 313K-370.4K之间,液态MOF6的饱和蒸汽压为: log尸=一三竺竺+7.77 ................?……(2) 式中: P: MoF6液态饱和蒸汽压,mmHg; T:温度,Ke 在全回流条件下为了实现UF6和MoF6的分离,所需要的最少的理论塔板数计算如 N,, + 1二 Ig a,憠 ……(3) 式中, N.i,,:最少理论塔板数; XD:塔顶馏出液中MoF6的摩尔分率; Xw.:再沸器中MoF6的摩尔分率。 。。1:全塔相对挥发度 有关研究结果表明,UF6和MoF6溶液符合拉乌尔定律,而由式1,式2 'C R¥ MoF6的饱和蒸汽压为5.79X IOSPa, UF6的饱和蒸汽压为3.05 X 105Paa 'C A寸,MoF6与UF6的相对挥发度a m为1.89. 可知,90 因此,90 山式3可知,如控制全回流系统中塔顶的M。含量为300 p g/g " U (MoF6的摩尔分 数为7.44 X 10-')、再沸器中Mo含量为1.4 u g/g?U (MoF6的摩尔分数为 从1几分离MoF6计算N憠,i憠为7.43;如控制全回流系统中塔顶的M。含量为 3.47x 10-'), 0.03(摩尔分 数)、再沸器中Mo含量为1.0x 10-6(摩尔分数),基于分离MoF6计算Nmi。为15.23.       在1740C和227 0C时,TiF;的饱和蒸汽压分别为I OmmHg和I OOmmHg,且TiF4 八:OF。中的溶解度很低,因此可利用TiF‘难于挥发的性质,通过简单蒸馏使之富集于蒸 馏塔残液中。 2  UF6全回流精馏纯化流程概述     UF6全回流精馏纯化工艺流程见图la                   图1  UF6全回流精馏纯化工艺流程示意图     如图1,再沸器中的UF6经充分升温液化后,UF6蒸汽沿精馏塔上升至塔顶冷凝器 ‘}“冷凝为液体六氟化铀,冷凝下来的液体沿回流管流回精馏塔中。利用UF6-MoF6, UF6-TiF4相对挥发度不同,在塔内完成上升蒸汽和下降液体汽、液两相之间的传质、 传热过程,从而实现易挥发组分在塔顶馏份中的富集,难挥发组分在塔底再沸器液相中 幸衬集。     在该全回流精馏系统中,再沸器采用外热式加热

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