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事故案例及原因分析
事故案例及原因分析 三期铁厂运行车间 案例一:唐山港陆钢铁有限公司“12·24”煤气中毒重大事故 2008年12月24日8点30分左右,唐山港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板爆裂,致使煤气大量泄漏,发生人员伤亡重大事故。此起事故共造成伤亡44人,其中死亡17人,中毒27人。 “12·24”煤气中毒重大事故经过: 2001年原唐钢建安公司(现河北钢铁建设集团)承揽了原遵化市恒威钢铁有限责任公司(现唐山港陆钢铁有限公司)2号高炉的建设工程项目,并将重力除尘器的制造、安装承包给阜新工业设备安装公司,项目于2002年5月建成投产。投产时2号高炉原有效容积191 m3,2005年经企业自行改造,将高炉有效容积扩为233 m3。 2008年12月24日零点后,2号高炉炉况逐渐变差,出现滑尺现象,3点高炉开始加入质量较差覆有冰雪的落地矿,炉况进一步恶化,6点30分以后,产生局部气流,出现频繁滑尺, 7点至7点20分虽减风处理,但局部气流和频繁滑尺仍未得到 “12·24”煤气中毒重大事故经过: 有效控制。7点30分,乙班(夜班)和丙班(白班)交接班时,乙班工长向丙班工长把炉况进行了交待, 但丙班仍未采取有效措施。8点30分,高炉形成管道行程,发生严重崩料,料线超过3米,顶温达到400度以上,炉顶超压(正常工作压力为60—65kpa,布袋除尘器煤气入口压力显示为120 kpa,工长未看到炉顶压力的具体数值),导致重力除尘器上锥体安装的泄爆板爆裂,大量煤气泄出。重力除尘器位于出铁场北侧,大量煤气飘向高炉作业区。此时,正值炉前出渣出铁,大量水蒸气弥漫,炉台噪音大,烟尘多,炉台现场人员未发觉煤气泄漏。 “12·24”煤气中毒重大事故经过: 8点45分,丙班工长发现操作室内CO报警仪报警,便跑到操作室南门外,发现8、9号风口附近有人倒地,于是回操作室打电话向调度室汇报有人煤气中毒,随即进行休风操作,并给热风炉警示信号,之后佩戴空气呼吸器出来救人,发现风口冒火,以为风口灌渣,便进行回风操作,致使煤气持续泄出,至9点30分完全休风,导致多人煤气中毒。 “12·24”事故原因分析: 1、直接原因 (1)2号高炉丙班工长杨军保违反《唐山港陆钢铁有限公司炼铁厂高炉技术操作规程》中“失常炉况的判断和处理”一节中对 “连续崩料”、“管道行程”两种异常炉况的有关规定,没有及时减风消除局部气流和频繁滑尺,致使高炉炉况逐步恶化,形成管道行程,发生大崩料,使顶压大幅上升,造成重力除尘器泄爆板爆裂。泄爆板爆裂之后,又处置不当,致使煤气持续泄出。 (2)高炉重力除尘器不应设置泄爆板,但唐山港陆钢铁有限公司(原遵化市恒威钢铁有限责任公司)聘请的工程负责人赵玉民要求阜新工业设备安装公司在2号高炉重力除尘器上增设了泄爆板。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-86)和《炼铁安全规程》(冶金工业部[84]冶安字第1号)均未要求重力除尘器设置泄爆装置,只在《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-86)中有对布袋除尘器箱体安装泄爆装置的要求。另外,泄爆板安装位置不合理,开口朝向炉台作业区域,且高度较低,与炉台距离较近(经现场测量,高炉平台与重力除尘器水平距离9.3米,垂直高差9.3米),爆裂后煤气较易扩散到炉台作业区域。 “12·24”事故原因分析: “12·24”事故原因分析: 间接原因: (3) 唐山港陆钢铁有限公司2号高炉自2002年投产以来,炼铁厂主要负责人已更换四次,有关技术资料的管理混乱,相关人员流动性较大,技术工作交接不严密,泄爆板日常维护保养不到位。 (4)当天气温低(-11.8℃),风速小(0.9m/s),出铁时水蒸气弥漫,噪音大,烟尘多,高炉作业现场环境差,炉台作业人员未及时发觉煤气泄漏点。 “12·24”事故性质: 在承压容器上安装泄爆板,是防止超压造成设备损坏的一项安全保护措施,但在距离炉台操作人员较近,盛有一氧化碳有毒有害气体的重力除尘器上装设泄爆板,且没有采取泄爆板爆裂后一氧化碳高空放散等相关措施,是重力除尘器制造安装过程中存在的一个严重缺陷。泄爆板爆裂之后,当班高炉工长处置不当, 没有及时休风,致使煤气持续泄出,造成多人煤气中毒伤亡。这是一起因对炉况判断失误、操作处置不当,导致设备缺陷显现而发生的重大安全生产责任事故。 案例二:普阳钢铁有限公司 “1·4” 煤气中毒重大事故 2010年1月4日10时50分左右,河北普阳钢铁有限公司发生煤气中毒重大事故,造成21人死亡,9人中毒。该公司总资产85亿元,共有员工9000余人,下设炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、带钢厂、焊管厂、高速线材厂、热轧卷板厂等14个分厂,年设计能力为生铁600万吨,钢600万吨,钢材600万吨,主要销售产品有宽厚板、热
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