焦化行业安全事故案例汇总.doc

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焦化行业安全事故案例汇总

事故案例是前车之鉴,汲取鲜血 和生命换来的教训,不让悲剧重演。 1、熄焦车与电机车脱节事故 2、煤塔空仓影响出焦的事故 3、掉炉门事故 4、铲车撞人事故5、皮带运输责任事故 6、蒸汽烫伤7、炼焦车间钢板坠落伤害事故 8、炉门站卷扬机滚筒飞出事故9、变电站核相跳闸事故 10、2#电捕配电柜起火事故 11、红焦推到熄焦轨道事故12、烫伤事故 13、硫酸烧人事故14、“图省事,至丧命”事故 15、阀门不严煤气泄漏着火事故 16、推焦事故17、装煤车挤死人事故18、开车伸头死亡事故19、拦焦车挤人事故20、违章操作事故21、交接班不清造成的事故22、除尘车撞安全档事故23、滑轮绞手事故24、油罐跑油事故 25、煤气中毒事故26、煤气鼓动风机着火停机事故27、运焦皮带及通廊着火事故28、焦炉地下室煤气管道泄漏煤气爆炸事故29、电捕焦油器爆炸事故30、饱和器回流槽起火事故32、清理上升管被烧伤事故 33、拦焦车被烧事故34、氨水槽爆炸事故35、洗油再生器残渣烫人事故 1、熄焦车与电机车脱节事故 事故经过: 2006年11月16日早班(乙班),5:30分熄焦车出1#炉10#炭化室焦炭,熄焦车司机王某开车行驶至熄焦塔正常熄焦,熄完焦后5:35分开车准备出熄焦塔到晾焦台,熄焦车与电机车连接,接手脱节,造成熄焦车连接处三根风管活结拉断,影响1#炉15#晚点2小时20分、20#晚点30分,2#炉33#晚点2小时30分、38#晚点2小时、43#晚点30分,8:10分处理完,出焦正常。 事故原因: 1)新制作的熄焦车接手与电机车接手不配套,中心线高度相差30mm。 2)熄焦车钩头没有减震器弹簧、硬碰硬造成。 3)熄焦车与电机车连接钩头闭锁装置失灵、没有达到闭锁效果。 4)操作工点检不及时没有及时发现。 预防措施: 1)熄焦车与电机车连接钩头全套备件,进行更换。 2)在熄焦车与电机车之间安装安全保护链,防止脱钩。 3)加强岗位设备点、巡检,对存在的问题或发现的问题及时处理。 2、煤塔空仓影响出焦的事故 事故经过: 2004年12月22日18:00至次日凌晨2:10,在炼焦一车间出现了煤塔空仓,影响出焦的事故。 炼焦一车间乙段配煤工,接班后按正常操作上煤,18:00时左右,发现1#主焦仓下煤逐渐困难,便电话通知段长,段长随后电话询问备煤1#主焦仓存煤,告知还有300多吨左右,先排除存煤少,压不下煤的原因。18:10分段长调来其他岗位人员2人协助处理,用空气炮轰、钎子透、大锤振的办法,但效果不明显,入仓煤始终少于出仓煤。至23:50分,煤塔余煤用尽。导致丢焦3孔,乙段4点班共上煤108吨。24:00丁段接班,段长调来3人,积极组织上煤,但仍然采用上述办法,下煤情况依然时断时续,1:04分主任接到调度指挥中心电话,从值班室来到配煤现场,2:25分,副主任接到电话从家中赶到。根据现场实际情况判断分析,认为蓬仓原因是煤块冻结堆积所致,最好的解决办法是加热,决定采取用铁钎绑棉纱沾汽油,点燃伸入仓内烘烤加温的办法处理。烘烤20分钟后,随着仓内温度逐渐升高,冻结的煤块陆续下落。4:10分,下煤逐渐正常,已能满足生产需要。问题得到解决。丁段零点班共上煤220吨。在这次煤塔空仓事故中,导致炼焦一车间12月22日生产计划3孔没有完成,23日因结焦时间不够丢焦孔数10孔。生产秩序、推焦系数被破坏。 事故原因: 1)工作现场温度过低,造成煤与仓壁冻结,煤块堆积。 2)操作工处理故障方法不灵活,没从根本上解决问题。 预防措施: 1)在配煤室内添置焦碳炉,提高室内温度。 2)交接班停皮带时间不宜过长,防止仓壁冻结。 3)车间领导及各位段长要随时掌握每天上煤情况,根据上煤量,及时采取预防措施。 3、掉炉门事故事故经过: 2008年9月4日中班20:45分推焦车司机接到摘门信号后进行摘门操作,松丝、提钩回收移门机动车准备让出炉工清炉门框,行车过程中发现炉门钩未钩住炉门提钩槽,遂向回打车想重新进行提钩操作;移动移门机时炉门由于未挂好掉到机侧平台,后通知班长和调度进行处理。事故原因: (1)操作不精心,晚上视线不好。 (2)单独操作,出炉工未在现场调度。 预防措施: (1)加强操作,加灯以增加光亮度。 (2)加强配合,摘门操作时出炉工必须在场进行确认,并摆手示意,司机方可进行摘门操作。 4、铲车撞人事故事故经过: 某日凌晨,铲车司机在煤场西边推完瘦煤后,要去南侧推刚刚卸完的另一车煤。发现电线杆处有装卸工,鸣笛警示,装卸工离开后,继续向南启动行驶,约1-2米,听到有人喊:车下有人。赶紧倒车后跳下车查看,发现一人躺在车下,头部受伤,经120急救中心现场紧急救护和送往医院抢救无效死亡。经确认工亡者是制样室员工王某,铲车在行进过程中大铲左角碰到王某右后脑,造成伤害。

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