调试中若干问题的产生原因及解决办法.doc

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调试中若干问题的产生原因及解决办法

北奔重卡车身新涂装线调试中若干问题 的产生原因及解决办法 靳德安 梁松青 (包头北奔重型汽车有限公司蓬莱分公司 山东 蓬莱 265600) 【摘要】描述了北奔重卡车身涂装新线调试、试生产过程中遇到的问题,分析了产生这些问题的原因,提出了切实有效的解决办法。 【关键词】涂装 调试 试生产 1 前言 北奔重卡车身新涂装线位于山东蓬莱,设计纲领单班25000台,双班50000台。前处理、电泳采取自行葫芦间歇式输送,其余工序采用地面滑橇输送,烘干室为直通式,喷漆室采用集中供漆系统的空气静电喷涂,空调机组位于2楼平台。 车间整体工艺流程如下:手工预处理→前处理→阴极电泳→PVC焊缝密封与底板保护→中涂→面漆→修补→交车→空腔蜡封。 2 调试中遇到的问题及解决方法 2.1电泳烘干室调试 由于设计选用直通式烘干室,一个敞开空间在规定时间升到规定温度相当困难,所以调试时的烘干室升温调试成为一个难题,尤其是电泳烘干室。当时工艺要求工件温度170℃/20min,考虑直通式烘干室内气流混乱、热量不均,热损失大,并且常规烘干室(带门烘干室、桥式烘干室)设定温度需要高于工艺温度10-20℃,最终决定将本烘干室烘干温度设定为190℃(设计升温时间120min),以确保电泳漆烘干。 当完成烘干室微正压,强冷室微负压调试时,我们以为烘干室的升温应该没有什么大问题,在当天经过130min升温,烘干室显示值达到191.2℃(升温段)、188.7℃(保温段)。可是在进入白车身工件进行炉温测试时,却发现烘干室内温度不均匀,白车身上很多位置温度没有达到工艺要求的160℃(见图1)。 图1 电泳烘干室炉温曲线1 原因分析:(1)烘干室、强冷室风循环系统不平衡,烘干室正压偏大(此类问题在更换高温高效过滤器时易于出现),热量流失严重,强冷室负压偏大吸取烘干室热风,加大、加快了热量流失,门洞排废气风机风量过大加快了热风排放。(2)设备本身缺陷,直通式烘干室室体内气流混乱、热量不均(中上部温度偏高,下部温度偏低),设备温控热电偶探点位于烘干室顶部,显示值不具代表性。 解决办法:(1)调整烘干室强冷室风循环系统,使其平衡,做到烘干室微正压,强冷室微负压。但是经过一个多星期的调整,仍没有什么起色,决定采取其他办法。(2)烘干室两端加装气动门,这样可以缩短烘干室升温时间,减少热量损失,烘干室升温可由原来的130min缩短至60min左右。这点可由我公司车架电泳烘干室得到证明,车架烘干室直通式(两端装有气动门)升温190℃/50min,工件烘干效果良好。但是新的车身涂装线设计能力为年产25000台/单班,这样的生产要求一台车接着一台车进入烘干室,一旦生产气动门将处于常开状态,所以安装气动门意义不大。(3)加装临时门,仅供烘干室升温用,升温后将其撤离。然而考虑烘干室升温是在班前1小时进行,并且此时人员越少越好,而临时门至少需要2人以上移动安装,安装4个烘干室的临时门需要半个小时左右,浪费时间、浪费人力,虽然此方案相比其他办法优点多,但未被车间通过采用。(4)安装仿型门,安装仿型门减小烘干室入口出口敞开区域面积,使得白车身驾驶室刚好可以通过,或许会得到较好的效果,此法简单易行(见图2、图3)。 结果:加装仿型门后,烘干室升温至190℃需要90min,且此时的炉温曲线(见图4)表明工件温度较为均匀,白车身经过升温后几乎所有部分温度均在170℃以上,满足工艺要求。 图2 烘干室内部安装仿形门 图3 烘干室入口处安装仿形门 图4电泳烘干室炉温曲线2(加装仿型门后) 2.2试生产电泳底漆缩孔 电泳漆投槽熟化12小时候开始进行试生产。首先试生产1台长驾、1台短驾,电泳烘干后,发现产品表面存在大面积缩孔,当时膜厚为18—23μm 。 原因分析:(1)电泳漆材料本身被污染,调试过程中槽体清洗不彻底仍有残留油污。(2)超滤系统清洗不彻底残留油污污染槽液。(3)白车身除油不净,由于新线白车身由总部(位于包头)冲压后,涂抹防锈油后长途运输至新涂装线(时间较长),到新线防锈油、压延油已基本为固态,不易除去。而且本公司产品空腔结构多,内部油脂不易除去。这可能是电泳产品产生缩孔的主要原因。(4)烘干室内热空气油含量过高。(注:由于自行葫芦输送系统带有接油盘,故此处没有考虑自行葫芦输送系统引入油污。) 解决办法:(1)电泳漆投槽后,已取少量槽液用标准试验冷轧板进行小试,未发现缩孔现象,因此排除原始材料被污染。(2)由于电泳投槽前各槽及相关管路清洗均超过24小时,遗留油污可能性很小。再次取少量槽液小试,仍无缩孔现象,因此排除超滤系统清洗不彻底。(3)在再次试生产过程中发现,白车身经过脱脂后水洗工位沥水时,水流成股流淌,用滤纸擦拭车身,滤纸发黑,缩孔可能是由于除油不净造成的。升高脱脂温度

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