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120t转炉少渣冶炼试验探究.doc

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120t转炉少渣冶炼试验探究

120t转炉少渣冶炼试验探究   【摘 要】 本文结合三钢二炼钢120t转炉实际生产情况,进行少渣冶炼试验并探索其工艺制度。试验结果表明:采用留渣操作可大幅减少石灰加入量,有效的降低渣料消耗。同等条件下,少渣冶炼石灰耗比传统双联石灰耗低8.7kg/t,金属料耗低1.9kg/t;且钢水收得率得以提高,吨钢损耗减少近28kg。 【关键词】 转炉 少渣冶炼 留渣操作 脱磷 【Abstract】 In this paper, it experimented on less slag steelmaking to explored its technology systems in connection with the practical production conditions of the 120t converter steelmaking in the No.2 Steelmaking Plant of Sanming Iron and Steel Group. The results showed that the remaining slag operation can significantly reduce the amount of lime and effectively reduce consumption of slag. Under the same conditions, compared to?traditional double steelmaking, the lime consumption on less slag steelmaking is low 8.7kg / t, metallic material consumption is low 1.9kg / t; and steel yield can be improved, the reduction of the loss per ton steel is nearly 28kg. 【Key words】 converter less slag steelmaking remaining slag operation dephosphorization 1 少渣冶炼的研究背景及意义 面对钢铁行业产能过剩的巨大挑战,市场需求相对疲软,为了适应行业发展形势,降低生产成本,提高钢种质量,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称三钢)结合二炼钢120t转炉实际生产情况,开展少渣冶炼探索试验,以期掌握其工艺特点和规律、工序成本等方面的情况,为今后全面推广转炉少渣炼钢打下坚实的基础。同时也致力于为三钢优质品种钢的生产提供技术支持,进一步减少炉料消耗、降低生产成本,提升企业核心竞争力。 2 少渣冶炼的现状 少渣量炼钢技术是80年代初在世界流行起来的一种造渣工艺,即在脱磷期结束后倒掉部分脱磷渣,从而使脱碳期在渣量大大减少的情况下进行冶炼。其目的在保证炼钢要求的前提下,降低石灰和总造渣材料消耗。这项技术以日本较为领先。日本君津钢厂使用“三脱”铁水少渣炼钢,实现显著的经济效益,石灰消耗得到大幅降低,渣料消耗降至7.2kg/t钢。NKK福山钢厂开发的少渣炼钢技术,渣量控制在30kg/t钢。我国宝钢集团自行创新的转炉少渣炼钢技术,石灰单耗达到11.3kg/t,总渣量也减少为常规渣量的1/3。 近来三钢入炉铁水磷、硫含量越来越高,脱磷更是成为转炉操作的难点。铁水成分见表1。 采用少渣冶炼模式其特征在于,少渣冶炼方法包括脱磷期和脱碳期,其中在脱磷期,以脱磷剂(包括石灰、轻烧白云石和云母矿等)和上一炉钢留下的脱碳渣作为造渣材料来进行脱磷冶炼,在脱磷期结束后倒掉40~60%的脱磷渣;在脱碳期,重新造渣来进行少渣吹炼,并且将产生的脱碳渣进行溅渣操作后循环利用。一是转炉终渣具有一定的碱度,有利于提高渣中的CaO含量,减少冶炼过程石灰的用量;二是可以充分地利用脱碳渣所携带的热量和较高的FeO含量,能加快下一炉初期渣的形成,造出流动性好的顶渣,有利于前期脱磷、脱硫。此外,留渣操作能减少造渣矿石的加入量,又提高金属收得率,降低生产成本。 3 少渣冶炼试验工艺制度 试验在三钢二炼钢120吨的三座转炉上进行的,冶炼铁水未经预处理,由炼铁厂直接提供。选择在同一炉座先后进行脱磷脱碳的单炉双联少渣冶炼的方法,其工艺流程如图1所示。 为了探索转炉少渣冶炼的适用性和广泛性,试验对钢种没有限制。在13炉次的试验中,涉及多个钢种,包括了低碳钢、中碳钢和高碳钢,这些钢种基本代表了三钢二炼钢的品种和能力。 3.1 供氧模式与枪位制度 对于少渣冶炼操作,脱P期过程枪位控制采用“低一高一低”的模式较为合理,开吹保持低枪位以利

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