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DF100A发射机自动化故障举例.doc

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DF100A发射机自动化故障举例

DF100A发射机自动化故障举例   摘 要:本文介绍了DF100A发射机自动化系统在运行过程中碰到的一些故障,以及对这些故障的分析、处理。对维护DF100A发射机自动化系统有很好的参考价值。 关键词:DF100A发射机;自动化系统;故障分析;故障处理 中图分类号:TP931 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01 KT-DF100A发射机自动化系统已经运行8年多了,它方便快捷的操作大大减轻了值班员的劳动强度。随着它接入台平台系统,临时调度令的接收更是省去了口头相传这一容易出错环节,值班员只需在台站运行管理系统点击确认接收、下发等操作,发射机就能接收到调度令,自动按运行图播出。以下故障处理的前提是发射机手动正常,原则是不影响正常播音。如果来不及处理故障,可以先手动正常播音,待播音结束再处理。 一、调高压超时 故障现象:自动化开机,低功率状态,升功率指示灯一直亮,10多秒落高压,升功率指示灯灭,同时报“调高压超时”。 故障分析:自动化开机(只要不是新频率或新天线,它都会按设置好的低功率的10KV开始调谐),检查高压是否为10KV。如果不是,那就会升功率(即升高压),直到自动化读的值为10KV。如果在规定的时间内(10秒)没有升到10KV,自动化就会报调高压超时故障。 故障原因:1)自动化高压取样正常。检查自动化控制升功率的线路:P32C32板→扩展接口板→继电器板及相应接线。在半自动主界面点“升功率”按钮,看继电器板的K7继电器是否吸合。再检查K7输出控制线是否有松动。2)自动化高压取样不正常,包括没有取样或取样偏小。没有取样的情况,有可能取样电阻烧坏或取样线松动。自动化读不到值,判断高压为零,就会一直升功率,当超过10秒,就报超时故障。 故障处理:对于取样偏小的故障,如果是人为造成的,重新校准自动化表值。如果不是,一般是高压取样通路的线接触不良。 对于没有取样的故障,可以打开2单元的门合高压,用万用表测量取样小接口板J1-5、6脚。如果电压为零,说明取样前级故障(如取样电阻烧坏、小接口板开路、取样线断开)。如果有电压,说明后级故障,检查小接口板→滤波墙→信号调理盒→813卡的网线,看是否松动或网线不通,一般松动的现象比较多。也有可能通路板卡损坏。 滤波墙是否坏可以通过换一路正常通道来判断;信号调理盒通路是否坏可以按信号通路,用逐点测量电压法来判断;如果信号调理盒输出电压正常,到813卡数据线也正常,就可以判断是813卡的问题。 二、末前找不到调谐点 故障现象:自动化开机,上高压后发射机末前找不到调谐点,自动化落高压,同时报“末前找不到调谐点”故障。 故障分析:自动末前调谐以高末栅流最大为准。上高压后自动化读取高末栅流AD值,再转动末前马达,同时读取高末栅流AD值,当某一时刻读到AD值最大时,认为此时就是末前调谐点,不再转动末前马达。 故障原因:高末栅流没有取样。当高末栅流没有取样(即取样值为零)时,自动化不管怎么转动末前马达,高末栅流一直为零,因此报错。 故障处理:检查高末栅流取样线路中的线是否松动(此现象出现较多):取样的霍尔电流传感器→电流传感器板→滤波墙→信号调理盒→813卡;如果不是,那就是取样通路的板卡故障,用万用表逐点量取样电压,对相应的故障部位处理。判断霍尔电流传感器故障:发射机上高压,测量电流传感器板J3-1、2脚正负12V,再测3脚信号线电压如果为零,说明传感器坏。判断滤波墙板、信号调理盒、813卡故障同故障1。 三、马达驱动超时或不到位 故障现象:半自动输入频率后,马达驱动不到位或超时。自动化报“马达驱动不到位―前棒”(以前棒为例)。 故障分析:自动化数据库能保存开过的每一个频率所对应的马达位置,以AD值表示。当半自动输入某一个频率时,自动化根据数据库的数据,算出需要驱动的8路马达大概位置。如果某一路或几路马达偏离较远,就会出现这种现象。 故障原因:(1)自动化不能读取马达AD值(即AD值为零)。当自动化读取的AD值为零时,不管马达怎么转动或是否在转动,自动化都认为马达没有转动,于是报驱动超时或不到位故障。(2)自动化能读取马达AD值,但不能驱动马达转动。这种情况下自动化读取的是一个固定AD值。当驱动马达时间到,自动化判断马达没有到位,报驱动超时故障。(3)马达设置参数问题。某一路或几路马达力度或步长设置过小,不能驱动马达转动。这多是由于更换或维修马达组件造成的,也有可能是误设置了参数。 故障处理:(1):检查前棒取样线路是否接触良好:马达母板→马达缓冲板→滤波墙板→信号调理盒→813卡。这类故障现象多是接线接触不良造成或网线不通。如果不是,那就是

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