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油气井固体泡沫排水技术研究与应用 吐哈石油工程技术研究院采油所 2007年11月 汇报提纲 前言 一、泡排原理 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 三、施工工艺技术研究 四、现场应用效果分析 五、结论 前言 前言 1、连续油管排液 2、利用回压定期放喷 3、液体泡沫排液 连续油管排液 该方法施工作业复杂,成本高,无法长期进行; 利用回压定期放喷 放喷周期一般为7—10天,部分井甚至3天放喷一次;放喷时燃烧原油天然气,污染环境:每口井每次放喷要烧掉1.8t油,污染环境;放喷无法实现完全将井底积液排出。 前言 液体泡沫排液 对于环空存在封隔器的气举井及气油比高的井液体 通过环空无法顺利到达井底而实现排出井底积水;施工工艺复杂,需要 专门的注入设备;施工成本高。 随着扎纳若尔油田气举规模的扩大,气量短缺的现象日益严重,泡 沫排水技术应用有利于减少滑脱,提高气举效率,缓减气量不足和气举 规模逐步扩大的矛盾。 一、泡排原理 原理:? 降低地层水表面张力。使水在气流的扰动下容易被分散, 大液滴变成小液珠,进而有利于气、液流态由举升效果差的气泡流或段 塞流向易举升的雾状流或段塞流转变,减少气、液的滑脱损失。 ?降低密度。起泡后,油管中的液体转化为泡沫,使液态密度几乎可 降低到原来的十分之一,使液柱压力大大降低,同时气、液流度差别不 大,有利于举升。 一、泡排原理 ?井底气、液混合物因气流冲击会产生涡流,泡排剂会减少涡流造成 的垂直流动阻力,提高管段液相的可输性。 ?可清洗井底,同时泡沫会将不溶性污垢、颗粒携带出井筒。 应用情况:在国内泡沫排水主要用于气井,在油井应用泡沫排水在 国内未曾有过。 一、泡排原理 气井:气液比高,搅拌剧烈;凝析油,油质轻,重质组 分含量低,消泡能力较弱,含量≤40%; 油井:气液比相对低,搅拌相对较弱;原油,油质重, 重质组分含量高,消泡能力强,含量≤80%; 施工工艺上的差别:气井以产气为主,液量小,泡排剂 用量较小;油井,泡排剂用量大。 一、泡排原理 泡排剂:抗油能力强,适应气液比相对较低,泡排剂用 量相对较大。 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 一、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 吐哈油田与扎那若尔油田 油质较轻,密度0.8×103kg/m3左右; 地层水矿化度最大20×104mg/l; 吐哈油井含水率:60—70%; 扎那若尔油田:含水率20—30%; 油藏温度:70—80℃。 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 二、耐高凝析油、高矿化度泡排剂研究 4、自生气泡沫排水技术研究 ①80℃下罗氏泡高达于120毫米; ② 矿化度≤20mg/l; ③ 凝析含量≤ 70%; ④动态携液能力大于80%; ⑤表面张力小于25mN/m。 1、日产液量小于100方/天,含水率大于20%的自喷井(未停喷)或气举井; 2、流压梯度测试显示存在积水的油井,即井筒内某井段流压梯度测试值应大于9kgf/100m; 3、随着井底积水量的增加,产液量出现较大幅度下降的油井,即随着流压梯度大于9kgf/100m以后,油井产液量下降较大的井; 4、随着井底积水量的增加,产液量出现较大幅度下降,经过放盆后油井的产量出现较大幅度的上升,而且放喷周期相对较长的油井; 5、原始气油比大于小180 m3/ m3的油井,对于原始气油比较小(小180 m3/ m3)的油井,应尽量选择注气点低的油井进行措施。 3、施工工艺技术研究 汇 报 结 束谢谢大家! 3 11 11 5 井 次 备注 76 80.3 77.5 56 平均单井累计增油(吨) 20 228 66.7 67.1 Q>60 22 883 90.9 46.5 40<Q≤60 19 852 81.8 31.4 20<Q≤40 21 280.3 100 11.8 Q ≤20 有效期(天) 累计增油(吨) 有效率(%) 平均日产液量(吨) 日产液量(吨/天) 2、产液量对效果的影响 产液量为30-60吨的油井泡排效果较好。 四、现场应用效果分析 泡排剂用量为60≤M≤70的油井,产液量小于20吨/天的1井次。 5 14 11 井 次 备注 104.3 72.2 64.5 平均单井累计增油(吨
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