LF炉精炼工艺优化与设备改造生产实践.doc

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LF炉精炼工艺优化与设备改造生产实践

LF炉精炼工艺优化与设备改造生产实践   摘要:为实现钢材生产质量及其综合效益,某炼钢厂对LF炉精炼工艺进行了优化与设备改造。通过LF炉精炼工艺优化和设备改造,有效提高了钢材质量,降低了电极被击穿漏水等事故的发生率,明显改善了铸坯质量,提高了铸坯合格率。生产实践证明,通过对LF炉精炼工艺优化和设备改造,在提高钢材质量的同时,可以实现企业的综合效益。 关键词:LF炉精炼;工艺优化;设备改造;生产实践 中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)35-0059-02 1 LF炉精炼原理及其冶金功能 1.1 LF炉精炼原理 LF炉在应用中,具备良好的脱氧及脱硫效果。LF炉采取的是扩散脱氧的方式,直接将脱氧产物送入渣中,在大流量氩气强搅拌冶炼环境与还原渣精炼环境中,可以进一步提高渣钢间氧传输速度,并提高沉淀脱氧去除率。在熔池搅拌、高碱精炼与还原性环境中,钢水具备良好的脱硫能力。LF炉脱氧效果与脱硫效果存在着紧密关系,如LF炉脱氧效果较好,则LF炉中CaO质量分数较高,其FeO质量分数会降低,从而为脱硫提供有利条件。 LF炉脱气去杂效果明显,经过底吹透气砖,将氩气输送到钢水,从而在钢水中出现小气泡,气泡在上浮运动时,钢水中存在的气体会逐渐扩大,并将钢水排出,气泡上浮运动,在提高非金属夹杂物上浮运动的速度上作用 明显。 1.2 LF炉精炼冶金功能 LF炉精炼炉在应用时,其主要功能主要包括电弧加热功能、吹氧功能、钢水脱硫及脱氧功能等。如电弧加热功能,LF炉电弧加热的方式主要是通过大电流经过三相石电极来实现的,升温速度每分钟可以达到4℃~7℃,埋弧加热主要是通过泡沫渣来实现。LF炉吹氧功能涉及到整个冶金环节,在保证钢材质量等方面发挥着重要作用。在工业生产安排十分紧张的情况下,应用LF炉可以保持钢水温度,缓解生产压力,可以节省生产成本,实现良好的经济效益。 2 LF炉精炼应用中存在的问题 在某炼钢厂应用LF炉之后,成功开发了多种钢,如高碳硬线钢、冷轧板、冷镦钢等产品,提高了企业生产能力,扩大了业务类型。在炼钢厂中某作业区中,应用了三座50t型号的LF转炉,并配有三台连铸机,在进行板坯生产活动时,板坯连铸机平均浇筑时间多在20分钟左右,然而转炉冶炼周期却需要大约30分钟,出现了转炉与连铸机工作不匹配的问题,从而为组织生产带来了较大困难。因LF炉精炼时间无法得到保证,从而对钢材的精炼效果及技术指标等造成较大影响,降低了钢质量品质,带来了较大的经济损失。 3 LF炉精炼工艺优化和设备改造的生产实践 3.1 LF炉精炼工艺优化的生产实践 3.1.1 LF炉精炼造渣工艺优化。针对LF炉在应用中存在的问题,对炼钢厂造渣工艺进行综合分析,研究出符合不同品种钢的渣系,从而改变了传统的石灰加精炼渣的生产模式,为高附加值品种钢的研发奠定基础。在经过LF炉精炼造渣工艺优化之后,其造渣工艺形成前渣与后渣分别精炼的方式,前渣精炼主要在转炉出钢时处理,后渣主要是在LF炉精炼过程中造渣。优化后LF炉精炼造渣工艺生产流程为:在转炉出钢的过程中,添加萤石、石灰及精炼渣等渣料,通过利用钢水搅拌作用与吹氩搅拌作用,能够完成前渣精炼;在钢水到达氩站之后,考虑生产钢种的实际需要,加入石灰、电石等材料,在LF炉通电化渣三分钟后,需要工作人员对炉内状况进行仔细研究,根据实际情况,掺入萤石、石灰、电石等材料,从而对造渣体系调整,精炼出白渣后在还原性环境中结束精炼。在完成精炼造渣之后,采取软吹氩的方式对钢水吹氩,吹氩时间应控制在三分钟以上,促使钢水中非金属杂物上浮并排除,从而达到提高钢水洁净度的目的。通过生产实践发现,在完成LF炉精炼造渣工艺优化后,精炼渣碱度由原本的4.33增加到6.2,渣中氧化铁含量大幅降低,充分证明了精炼效果较好,且改善了钢水洁净度,有助于提高产品质量。 3.1.2 钢包砌筑工艺优化。在LF炉精炼过程中,钢包炉渣线受电弧高温影响,在循环钢水侵蚀的作用下,容易在包底中出现穿漏钢事故。对钢包砌筑工艺进行优化,在进行钢包砌筑时,应用质量较好的Mg-G砖,提高钢包包底及渣线在精炼过程中的可靠性与安全性。在该炼钢厂中自优化钢包砌筑工艺后,大大减少了穿渣线事故,保证了精炼工艺质量。 3.2 LF炉设备改造的生产实践 3.2.1 LF炉导电横臂改造。LF炉在运行过程中,出现了一些问题,严重影响着LF炉运行的综合效益。导电横臂涡流发热问题是LF炉运行中存在的重要问题。当导电横臂中存在电流时,会形成以导电横臂为中心的三个电磁场,不同电磁场之间的重叠区会产生磁力线切割。B相导电横臂立柱是电磁场重叠区切割点,B相导电立柱在电磁场影响下发热,在高温影响下,对

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