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变压器油中溶解气体研究内部绝缘故障和处理
变压器油中溶解气体研究内部绝缘故障和处理
【摘 要】本文结合一起220kV主变内部绝缘故障的原因及处理过程,通过变压器油的色谱分析和糠醛含量检测、试验数据,对一台220kV变压器的内部故障情况进行了分析和处理。
【关键词】变压器;绝缘;ax分析;绕组
1.引言
某变电站3号主变型号为SFPSZ-120000/220,2000年8月投产运行,高压、中压侧并联运行,低压侧分段运行。2011年8月至11月色谱分析数据显示,乙烯含量从19.67μL/L升至90.44μL/L,二氧化碳含量从2902μL/L升至5500μL/L ,增长速率较快,其后,不再有明显增长趋势。2010年8月糠醛含量监测中,9月份测得糠醛为0.629μL/L,在随后的测试中,含量均在1.75μL/L左右,超过运行规程要求。通过对油温监测数据显示,该变压器绕组温度和油面温度均高出另外一台该型号变压器10℃ 左右。对变压器油颜色进行观察发现,该变压器油的颜色与刚投运时明显不同,油质明显变色发黄。变压器从投运以来,未发生过近区短路和过电压冲击,曾与2005年进行过大修、滤油。
2.变压器故障分析
2.1 色谱数据分析
变压器油色谱数据如表1所示。由表1可知,2010年和2011年连续两年出现CO2/CO大于7的现象,初步判断该主变有绝缘老化的可能。(见表1)
与表2运行5年的糠醛数据进行比较,可得到O.7280.056;说明此糠醛含量已经超出下限值,判断为非正常绝缘老化,初步判断为内部固体绝缘化材料老化所致。
2.3 结果分析
基于变压器的色谱组份和糠醛含量的数据,综合该变压器的结构特点,并会同变压器生产厂家技术人员分析讨论初步判断,变压器内部可能存在两个故障。
(1)从色谱组分来看,变压器内部有高温接近700℃的过热点,故障点可能在引线间或引线与铜排间的焊接处的虚焊,这类虚焊可以在变压器运行若干年后突然表现出来,往往与变压器的负荷有较直接的关系。
(2)从糠醛含量异常以及色谱中一氧化碳和二氧化碳的组分来看,应该可以确认变压器内部的固体绝缘材料有异常老化的现象。根据DL/T596-2006《电气设备预防性试验规程》,可以推算出老化的绝缘部位相当于运行了近30年。
3.现场处理
经过分析研究及风险评估,决定对变压器组织进行大修,并对主变本身存在的其他缺陷进行处理。
修前试验结果正常。对主变进行钻芯检查、试验。检修人员从箱璧的人孔和高压升高座处,进入油箱内部进行检查未发现明显故障部位。现场用试验、检查手段无法查找到故障原因,随后对主变采取返厂检查处理。
4.返厂处理措施及结果
将变压器拆除后返厂进行全面的检查和修复。
4.1 常规试验分析
对变压器先进行绝缘电阻、直流电阻、变比试验等项目的常规试验,试验数据均合格。之后进行长时空载试验,试验数据合格。最后对变压器绕组进行温升试验,同时对变压器油进行色谱跟踪。在温升试验发现油面温升比较大,三个绕组温升超过国家标准,与出厂值对比有明显的突变,判断为:一种情况是变压器内部有高温过热点;另一种情况可能是冷却器的冷却容量变小或是油流速度变小,造成冷却效果不佳引起。而油色谱分析发现,气体含量变化率最大的是二氧化碳,其次是一氧化碳。因此可以得出,主变内部存在过热故障。
但是,在做温升试验前,没有进行干燥处理,主变内部固体绝缘材料中本身残存着大量的气体,在试验时,随着温度的升高,固体绝缘材料中的气体会转移到油中。所以,在设备没有干燥真空处理的情况下,短期内不能凭色谱试验数据做出科学的判断。鉴于上述情况,决定进行解体诊断分析。
4.2 解体分析
拆下冷却器,检查冷却器是否正常,过滤清洗冷却器整体流路过程;重新对主变本体进行真空脱油处理;重新做温升试验和长时间空载试验,并在做温升试验过程中,每2―4小时取油样并作分析。
经过解体分析,得出如下结论:
(1)通过第二次温升试验结果表明,在四组冷却器全部启动的情况下,油面温升数据与出厂试验时的接近,可以判断冷却器的效率已明显降低,为了确保冷却效果,冷却器必须进行修理或更换。
(2)通过和第一次温升试验数据对比发现,绕组对油的平均温升依然较高,且三相之间有差异,尤其是B相数据最为异常,可以判断肯定存在过热现象。(详见表3)
(3)鉴于绕组对油的平均温升较高,且三相之间有差异,决定对各相线圈进行吊出检查,重点检查冷却器油道的分布与位置是否满足图纸要求,以及可能存在的过热区域。
4.3 解体检查
(1)高压B相引出线与屏蔽铜管一铜等电位线连接不良断裂,造成放电现象,如图1所示;
(2)A相中压上部内外整体角环压破;
(3)C相
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