优秀QC成果—提高硬盒烟外观质量合格率.doc

优秀QC成果—提高硬盒烟外观质量合格率.doc

  1. 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
优秀QC成果—提高硬盒烟外观质量合格率

前 言 广西中烟工业公司是国家大型卷烟工业企业。2004年,我厂十五技改基本完成,生产工艺达到“国内一流、国际先进” 水平。年生产卷烟100万箱,其中,硬盒卷烟50万箱,约占税利的70%,因此,硬盒卷烟产品的质量尤为重要,6月份,车间领导指令,进一步提高硬盒烟的外观质量,使硬盒烟的外观质量合格率必须达到98.6%以上,为消费者提供更好的产品,为此,我车间成立了真龙QC小组,力争解决该问题。 生产工艺流程图 小组简介 小组人员构成表 小组名称 真龙QC小组 成立时间 2004年6月 课题类型 现场型 注册号 NY/QC-2004-02 活动次数 20次 课题登记号 2004-06-27 活动时间 2004.7-2005.2 小组课题 提高硬盒烟外观质量合格率 人员及构成 组长:唐运思 组员:马红兵、唐永佳、黄天培、陶敬琛、张建华、 黄华锋、潘彦伶、刘妹莲、屈桂宁、赵素菲、黄雪梅 人员结构:管理人员3人,技术人员7人,操作工2人。 小组主要 活动成果 1、2003年《提高BE机烟包美观程度》获全国烟草行业QC成果一等奖。 2、2004年《解决BE机无封签烟包质量问题》获中质协全国优秀QC成果一等奖。 人员结构图 二、选题理由 三、确定目标 1、目标设立 硬盒烟外观质量合格率达到98.6%。 2、目标值可行性分析 (1)基于现状的数据分析 查1-6月份车间检验报告,对影响硬盒烟外观质量合格率的指标进行如下统计。 序号 项目 频数(次数) 累计数(次数) 累计百分比 1 小盒正面表面不平 101 101 80.1% 2 玻纸皱 10 111 88.8% 3 玻纸破损 7 118 94.4% 4 小盒破损 5 123 98.4% 5 其它 2 125 100% 合计 125 —— —— 数据采集与制表: 潘彦伶 从排列图可见,影响硬盒烟外观质量合格率的主要问题是小盒正面表面不平。是关键的少数问题,占80.1%。   四、原因分析 制 图: 唐永佳 五、要因确认 对所有末端因素逐一验证。 验证一: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 操作技能培训少 培训25课时且考试合格。 岗位 人数 培训 人数 培训 课时 优秀 人数 合格 人数 15人 15人 25 6 9 查职工培训记录,均符合上岗要求。 非要因 唐永佳 7.14 验证二: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证 时间 商标纸折痕不均匀 1mm 对商标纸进行5次现场抽检,折痕均达到要求. 样品 1# 2# 3# 4# 5# 折痕 1mm 1mm 1mm 1mm 1mm 非要因 刘妹莲 7.14 验证三: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 温度未达标 工艺标准22—26℃ 测车间一周温度,均可控制在22—26℃之间。 时间 7月10 7月11 7月12 7月13 7月14 温度 23-25℃ 23-24℃ 23-26℃ 22-25℃ 22-25℃ 非要因 潘彦伶 7.10-14 验证四: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 七轮烙铁调整不当 上下弧形板平衡,工作的时候间距为59mm。 7月15日,小组成员对弧形板和七轮烙铁位置进行校验,弧形板平衡,弧形板工作时间距为59mm,符合标准要求。 非要因 黄华锋 7.15 验证五: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证 时间 小盒输送带调整不当 输送带工作同步,频率稳定,烟包不变形。 小组成员观察了5天的输送带的工作频率。 日期 项目 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 频率 上下输送带工作同步,稳定。 小盒外观质量抽检判定 合格 合格 合格 合格 合格 非要因 唐永佳 7.16-20 验证六: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 六轮盒模变形 盒模标准为87.5mm×54mm 7月22日,小组成员现场对六轮盒模进行了测量,测量结果表明六轮盒模的规格均为87.5mm×54mm。 非 要 因 黄 天 培 7.22 验证七: 末端 原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 小盒头部折叠板宽度小 折叠板应对小盒头部均匀施加压力折叠 现场对现用的折叠板抽取了5个样品进行测量,宽度均为40mm,而小盒头部宽度为48 mm,可见,小盒头部有8 mm的宽度受力不均匀. 是 要 因 黄 天 培 7.26 经验证,以下因素为主要原因: 1、小盒头部折叠板宽度小。 六、制定对策 序号 要 因 对 策 目 标 措

文档评论(0)

pangzilva + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档