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优秀QC成果—提高硬盒烟外观质量合格率
前 言
广西中烟工业公司是国家大型卷烟工业企业。2004年,我厂十五技改基本完成,生产工艺达到“国内一流、国际先进” 水平。年生产卷烟100万箱,其中,硬盒卷烟50万箱,约占税利的70%,因此,硬盒卷烟产品的质量尤为重要,6月份,车间领导指令,进一步提高硬盒烟的外观质量,使硬盒烟的外观质量合格率必须达到98.6%以上,为消费者提供更好的产品,为此,我车间成立了真龙QC小组,力争解决该问题。
生产工艺流程图
小组简介
小组人员构成表
小组名称 真龙QC小组 成立时间 2004年6月 课题类型 现场型 注册号 NY/QC-2004-02 活动次数 20次 课题登记号 2004-06-27 活动时间 2004.7-2005.2 小组课题 提高硬盒烟外观质量合格率 人员及构成 组长:唐运思
组员:马红兵、唐永佳、黄天培、陶敬琛、张建华、
黄华锋、潘彦伶、刘妹莲、屈桂宁、赵素菲、黄雪梅
人员结构:管理人员3人,技术人员7人,操作工2人。 小组主要
活动成果 1、2003年《提高BE机烟包美观程度》获全国烟草行业QC成果一等奖。
2、2004年《解决BE机无封签烟包质量问题》获中质协全国优秀QC成果一等奖。 人员结构图
二、选题理由
三、确定目标
1、目标设立
硬盒烟外观质量合格率达到98.6%。
2、目标值可行性分析
(1)基于现状的数据分析
查1-6月份车间检验报告,对影响硬盒烟外观质量合格率的指标进行如下统计。
序号 项目 频数(次数) 累计数(次数) 累计百分比 1 小盒正面表面不平 101 101 80.1% 2 玻纸皱 10 111 88.8% 3 玻纸破损 7 118 94.4% 4 小盒破损 5 123 98.4% 5 其它 2 125 100% 合计 125 —— ——
数据采集与制表: 潘彦伶
从排列图可见,影响硬盒烟外观质量合格率的主要问题是小盒正面表面不平。是关键的少数问题,占80.1%。
四、原因分析
制 图: 唐永佳
五、要因确认
对所有末端因素逐一验证。
验证一:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 操作技能培训少 培训25课时且考试合格。 岗位
人数
培训
人数
培训
课时
优秀
人数
合格
人数
15人
15人
25
6
9
查职工培训记录,均符合上岗要求。
非要因 唐永佳 7.14 验证二:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证
时间 商标纸折痕不均匀
1mm 对商标纸进行5次现场抽检,折痕均达到要求.
样品
1#
2#
3#
4#
5#
折痕
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
非要因 刘妹莲 7.14 验证三:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 温度未达标 工艺标准22—26℃ 测车间一周温度,均可控制在22—26℃之间。
时间
7月10
7月11
7月12
7月13
7月14
温度
23-25℃
23-24℃
23-26℃
22-25℃
22-25℃
非要因 潘彦伶 7.10-14
验证四:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 七轮烙铁调整不当
上下弧形板平衡,工作的时候间距为59mm。 7月15日,小组成员对弧形板和七轮烙铁位置进行校验,弧形板平衡,弧形板工作时间距为59mm,符合标准要求。
非要因 黄华锋 7.15 验证五:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证
时间 小盒输送带调整不当 输送带工作同步,频率稳定,烟包不变形。 小组成员观察了5天的输送带的工作频率。
日期
项目
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
频率
上下输送带工作同步,稳定。
小盒外观质量抽检判定
合格
合格
合格
合格
合格
非要因 唐永佳 7.16-20
验证六:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 六轮盒模变形 盒模标准为87.5mm×54mm 7月22日,小组成员现场对六轮盒模进行了测量,测量结果表明六轮盒模的规格均为87.5mm×54mm。
非
要
因 黄
天
培 7.22
验证七:
末端
原因 标 准 验 证 结 论 验证人 验证时间 小盒头部折叠板宽度小 折叠板应对小盒头部均匀施加压力折叠 现场对现用的折叠板抽取了5个样品进行测量,宽度均为40mm,而小盒头部宽度为48 mm,可见,小盒头部有8 mm的宽度受力不均匀. 是
要
因 黄
天
培 7.26 经验证,以下因素为主要原因:
1、小盒头部折叠板宽度小。
六、制定对策
序号 要 因 对 策 目 标 措
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