抽油机机械事故.ppt

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抽油机机械事故

(一)抽油机事故案例报告 1.1事故的发生经过 2011年1月21日上午11:50时,某站员工巡检中发现某井的抽油机(型号为CYJ5-1.8-18HPF)发生侧翻,机身连带基座翻倒在地。该员工立即确认周围环境安全后,对侧翻抽油机进行了初步检查,然后切断了抽油机尾杆上的空气开关,并关闭了该井生产闸门,并向主管设备领导及时进行了汇报。 (一)抽油机事故案例报告 1.2事故的现场勘查 厂抽油机负责人同作业区设备负责人立即前往现场勘察,鉴定结果是:抽油机的连杆销子定位螺栓没有上进连杆销子内,抽油机在运转过程中,连杆销子在没有定位的情况下,从轴套内脱出,造成抽油机单臂运行撑地后,推动抽油机整体向左侧翻。 (一)抽油机事故案例报告 1.3事故的原因分析 1.3.1事故的直接原因 (一)抽油机事故案例报告 1.3事故的原因分析 1.3.2事故的间接原因 (一)抽油机事故案例报告 1.4事故的整改措施 1.4.1采取的补救措施 (一)抽油机事故案例报告 1.4事故的整改措施 1.4.2管理方面整改措施 (一)抽油机事故案例报告 1.4事故的整改措施 1.4.3技术方面整改措施 (一)抽油机事故案例报告 1.5事故的性质和责任 1.5.1事故的性质:根据事故调查分析,一致认定为责任事故。 1.5.2事故的责任: (一)抽油机事故案例报告 1.6事故的处理意见 直接责任人:通报批评,按照管理规定进行罚款; 主要责任人:通报批评,做出书面检查。 领导责任人:通报批评,做出书面检查。 (一)抽油机事故案例报告 1.7总结事故教训 通过事故调查分析,寻找到了作业区在抽油机管理上存在的问题及漏洞,针对作业区在安全生产管理、员工培训教育等方面认真查找不足,深层次的挖掘事故的根源,需认真吸取的经验教训: (二)抽油机典型事故回顾 2.1采油一厂抽油机简况 抽油机作为采油生产的重要机械设备,分为游梁式和无梁式两大类,随着采油一厂油田开发事业的稳步发展,全厂现有抽油机3706台,主要以游梁式抽油机为主,机型从3型到14型均有涉及,同时游梁式抽油机还分为双驴头式和下偏杠铃式等多种类型。部分抽油机因工况恶劣、超期服役等因素,造成近年来抽油机事故多发,成为安全管理工作中的难点和重点。 (二)抽油机典型事故回顾 (二)抽油机典型事故回顾 2.2抽油机伤亡事故 例:1998年10月,我厂员工在抽油机常规巡检时,因右手袖口挂到曲柄上用于固定平衡重(平衡重已拆除,螺栓未拆)的螺栓上,员工被曲柄上的螺杆带起后,头部撞击连杆,失去知觉后被曲柄带动共同旋转,造成该员工死亡。 (二)抽油机典型事故回顾 (二)抽油机典型事故回顾 (三)抽油机事故风险控制建议 3.1常发事故原因分析 采油一厂作为克拉玛依油田最早成立的老厂,其设备服役年限长,设备老化严重、更新速度慢,员工素质参差不齐,工作环境恶劣,都是导致抽油机事故发生的原因。 根据事故原因分类可知,造成事故发生的因素主要有:设备因素、人为因素和环境因素。 (三)抽油机事故风险控制建议 (三)抽油机事故风险控制建议 3.3游梁式抽油机事故风险控制 3.3.1技术方面的改进 (三)抽油机事故风险控制建议 3.3游梁式抽油机事故风险控制 3.3.2操作人员事故控制 * 抽油机事故案例报告 1 抽油机典型事故回顾 2 抽油机事故风险控制建议 3 抽油机事故报告框架图 1、事故发生的经过 3、查明事故的人员伤亡及经济损失 4、认定事故的性质和事故责任 2、查明事故发生的原因 事故的具体时间、地点 事故现场状况及现场保护 事故发生后采取的应急措施 事故的抢救及善后处理情况等 事故发生的直接原因 事故发生的其他原因 事故发生的间接原因 事故发生单位的现场人员分布情况 事故抢救中人员伤亡及最终伤亡情况 事故发生时人员涉险、伤亡等情况 事故发生时及善后等造成的经济损失 认定事故性质:自然事故 认定责任性质:责任事故 直接责任者 主要责任者 领导责任者 5、事故的处理意见 6、总结事故教训 对事故责任者的行政处分或纪律处分 对事故责任者追究刑事或民事责任 事故发生单位汲取教训 主要责任人和部门汲取教训 7、提出事故防范措施和整改意见 8、提交事故调查报告 连杆销脱出导致抽油机侧翻 事故的原因分析 直接原因 设备因素 环境因素 冬季抽油机转动部件积雪较厚,员工在巡检时,未能直观的观察到该部件的异常。 连杆和驴头加固维修后,安装抽油机时,连杆销的定位螺栓未安装到连杆销内,连杆转动时连杆销滑动脱出,发生翻机事故。 事故的原因分析 间接原因 施工完毕未进行质检,对改造后的抽油机存在的安全隐患掌握不清 仅口头通知即启用改造后

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