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学兔兔
天然气化工(C 化学与化工) 2013年第38卷
高压天然气做原料对甲醇装置生产运行的影响分析
尹 威 ,
(1.四川大学化学工程学院,四川 成都 610065;2.中国石化集团四川维尼纶厂,重庆 长寿 401254)
摘要:对四川维尼纶厂甲醇装置原料天然气由低压气改为高EE气后,原料中的硫含量和原料气进口温度降低对装置运行
的影响进行了分析,在此基础上提出了装置硫含量与原料气温度控制指标。
关键词:高压天然气;甲醇生产;硫含量;原料改变
中图分类号:TQ223.121 文献标识码:B 文章编号:1001—9219(2013)06—46—02
1 甲醇装置工艺改变背景及转化流 后进入热量回收系统回收热量后,进入循环水冷却
器被IW33冷却至4O℃,分离除去工艺冷凝液后,送
程简述
合成压缩机。
1.1 甲醇装置工艺改变背景 1.3 高压天然气做原料后甲醇装置流程的改变
在中国石化集团普光气田天然气川气东送工 一 是从上游脱硫装置前来的含硫小于30mg/m3
程启动后,压力为4.OMPa左右的高压天然气输送 的天然气,压力约为4.OMPa、温度约为4O℃,通过
至四川维尼纶厂,原料天然气压力远高于以前的 调节阀减压到2.75MPa、温度lOcIc,直接进入转化
0.7MPa左右.若继续使用原有工艺路线,则天然气 炉对流段经两次预热后,送至后续工段(前后改变
需通过减压至0.7MPa左右,送脱硫装置处理后,再 流程见图1):二是增设了一条由合成压缩机高压段
送甲醇装置经天然气压缩机加压至2.75MPa左右 出口至原料天然气进口的联通管线,用于装置开停
供装置转化工段生产使用,在降压和升压过程中造 车时。转化倒升降温环路使用。
成能量的损失.且还需投入一台天然气压缩机连续
运行,造成蒸汽、循环水、电等能源的浪费,因此对
工艺进行了改变,高压天然气通过调节阀减压至
2.75MPa左右,直接供甲醇装置转化工段使用,停运
原天然气压缩机。
1.2 低压天然气做原料气的转化流程简述
从脱硫装置来的含硫小于30mg/m 的天然气,
图1 工艺流程改变示意图
压力约为0.6MPa、温度约为40cC。经天然气压缩机
压缩后.增压到2.75MPa、105℃,进入转化炉对流段 2 使用高压天然气对甲醇装置生产
经两次预热至 350~C.与来自二氧化碳压机约
运行的影响
2400m3/h的CO:混合后进入精脱硫系统进行脱硫,
脱硫后的原料气与水蒸汽按水碳比3.5的比例混合 2.1 硫含量的影响
后。进入混合原料气加热段加热至400~(2~500~(2进 原料天然气中硫含量是甲醇生产工艺的主要
入转化管.在镍催化剂作用下。将原料气转化为 控制指标.由于铜锌铝系甲醇合成催化剂,对硫非
C0、C02和H2。从转化管底部出来的780~(2~830~(2、 常敏感,合成催化剂吸附硫质量分数为0.1%和
~ 2.2MPa.~o(CH4)约2.72%的转化气在集气总管汇合 2.5%时,其活性相应就会下降3.6%和75%。装置采
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