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7区减压渣油对丁烷脱沥青装置开工影响和分析.pdf

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第43卷 第4期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.43 No.4 2014年4月 TechnologyDevelopmentofChemicalIndustry Apr.2014 苏丹 3/7区减压渣油对丁烷脱沥青装置开工的影响及分析 李茂鹏,林荣文,李 冬,李宝昌 (广西东油沥青有限公司,广西 钦州 535008) 摘 要:苏丹三七/区减压渣油具有凝点高、蜡含量高、酸值高和金属含量高等特点,尤其是金属元素镍、钒、铁、 钠含量较高,是一种热稳定性较差的渣油。通过丁烷脱沥青装置进行降酸、降金属、降粘度,降低残炭含量,从而为 原料,创造更大的效益。 关键词:苏丹3,7区;减压渣油;丁烷;沥青;金属;效益 中图分类号:TE626.8+6 文献标识码:B 我公司主要是加工苏丹3/7区原油,3/7区原油 量的好坏直接影响到脱沥青装置的安全运行 ,轻、重 具有酸值高、高沥青胶质、重金属含量多等特点,较 脱油和沥青加热炉的烘炉是为了除去炉体内耐火砖 多高碳蜡是导致其高凝高粘的根本原因,而原油中 和耐火胶泥中所含的水分,以防止耐火砖和耐火胶 金属元素镍、钒、铁、钠含量较高对高粘度也有一定 泥由于炉膛温度急剧上升而变形甚至倒塌,使耐火 的贡献作用 ,直接进入催化裂化装置作原料时,催 胶泥和耐火砖得到充分的烧结,同时检验油气混合 化剂重金属污染严重,产品分布差,渣油掺炼量低, 燃烧器、热电偶在热状态下的高温性能。 直接影响企业经济效益。 在烘炉过程中一定注意炉管要通入蒸汽,对炉 本套装置主要是以100×104t·a-常减装置的 管进行保护,严防对炉管进行干烧,尤其是轻脱油加 减渣为原料,常减压装置全部以苏丹 3/7区原油为原 热炉炉管管材为普通碳钢,如果干烧极容易将炉管 料,减压渣油为我公司40×l矾 ·a-’丁烷脱沥青装置 烧坏。对流段蒸汽不大于0.5t·h~,蒸汽出口温度不 提供原料,经过丁烷脱沥青装置生产出更好的催化原 大于350℃;加热炉辐射段不大于0.6t·h一(注:蒸汽 料,为我公司50×1 ·a-。的重油催化裂化装置提供 在炉管内流速在 15m ·S 以上,且不大于30m ·S~, 优质原料,从而提高了催化裂化的处理量,同时降低 每路蒸汽出口温度不大于350℃ o 了损耗,为公司创造更大的效益。丁烷脱沥青的产品 1.2 建立溶剂大循环 沥青给减粘裂化装置进一步加工成重质燃料油。所 本套装置收溶剂大约280t,开始收溶剂从停工 以丁烷脱沥青装置以减压渣油为原料,性质更加恶 退溶剂线直接进高压抽提一沉降系统,当沉降塔 劣,并且丁烷脱沥青装置的溶剂主要是MTBE装置过 (C一2)顶见液位后 ,改为往溶剂罐(D一1)收溶剂 ,当 来的碳四组分,正丁烷含量低,烯烃含量高,即溶剂的 溶剂罐液位达到50%时,停止收溶剂。在溶剂快收 选择性很差,溶解性强,并不能根据以往经验来控制 完时将炉F—l、2、3炉长明灯逐渐点火,逐渐将高压 抽提温度、沉降温度,全部是重新摸索。 系统向低压系统的返量给上,但返量不要太大,尤 1 装置开工试车情况 其是超临界塔 (c一3)不能存在液相,如果出现液相 要尽快用重脱油溶液泵(P一2)利用停工抽出线将 为了确保装置投料试车,车间在装置中交前提 (C一3)液相抽出打到抽提一沉降系统,防止整个系 前进入,并合理安排人员,组织装置的全面大检查、 统收的溶剂太多,C一1、

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