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静设备 P石油化工设备技术,2011,32(6)·8·
etro—ChemicalEquipmentTechnology
大型焦炭塔裙座裂纹探析及优化改进
赵 睿
(中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司,辽宁抚顺 113004)
摘 要:介绍 了2台材质为 14Cr1MoR、规格为 9800mm×37001mm ×(3O/32/34/38/42)mm 的焦
炭塔裙座产生贯穿性裂纹的情况 。对裙座进行 了受力分析 ,找 出了产生裂纹的原 因,制定了相关的返修方
案 ,并提 出了焦炭塔生产操作的注意事项及裙座结构优化和改进措施 。
关键词 :焦炭塔 14CrlMoR 裙座裂纹
抚顺石化分公司 2400kt/a焦化联合装置, 10:()()塔一1切换至塔一2,塔一1小给汽;
是该公司 “千万吨炼油 ,百万吨乙烯”炼油结构调 11:30塔一1大给汽;
整的重要组成部分,该装置始建于2007年 1O月, 14:OO塔一1小给水 ;
2010年9月 23日开车一次成功 。其中4台材质 15:O0塔一1大给水 ;
为 14Cr1MoR、直径为 9.8m 的焦炭塔为该装置 次 日3:OO塔一1放水 ;
的核心设备,该塔的运行状态直接决定 了装置能 8:OO塔一1除焦 (以上过程为冷焦过程);
否平稳生产。 13:OO塔一1赶空气 ,蒸汽试压 ,预热 ;
1 焦炭塔 的操作特点 15:()()塔一1放油气 ,循环 ;
焦炭塔操作条件十分苛刻 ,以该设备 20年的 22:O0塔一2切换至塔一1,塔一2小给汽 (以上过
预期寿命计算 ,36h生焦周期切换操作 ,将有 4 程为预热过程);
670多次完整的压力 、温度循环 ;若按 照 24h生 塔一1生产 36h至第三天 10:O0塔一1换至塔一
焦周期切换操作,将有近 7000次完整的压力 、温 2(生焦过程)。
度循环。因此 ,在设计 中不仅要考虑高温硫及硫 3 裂纹检 出情况
化氢的腐蚀 ,还必须考虑设备承受疲劳载荷产生 国内现有的早年投用的焦炭塔 已出现不少问
的破坏。另外焦炭塔间歇操作 ,反复生焦 、冷焦 题 :焦炭塔鼓凸变形、筒体与裙座之间的焊缝等部
(急冷)、预热(急热),操作温度从常温到500。C周 位 出现裂纹等。抚顺石化的 4台焦炭塔投产于
期性大幅度变化;除焦时高压水对塔 内壁有猛烈 2010年 9月,2011年 6月 29日、7月 2日,A、B
冲击作用 ;塔 内介质从液态变成 固态。这些特点 塔裙座发现裂纹。缺陷位于标高 18.9~23.5m
不仅决定了焦炭塔结构 的特殊性 ,也决定了其特 平台(标高约为 22m),均在裙座 U 形 口附近。
殊的受力情况。调查发现,各个焦炭塔塔体焊缝 其中A塔缺陷部位在裙座西北方向45。左右,经
的结构形式是焦炭塔设计的关键。本文就焦炭塔 内部 MT检验与外部 PT检验 ,均为 300mm 左
裙座的结构优化设计改进作一探讨 。 右贯穿性裂纹 ,见 图1和图2。
2 焦炭塔生产工艺流程 B塔缺陷部位在西南方向60。左右 ,经 内部
渣油入装置后经与产品换热升温至280℃左 MT检验与外部 PT检验 ,内部长度为 225mm,
右 ,与分馏
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