焦炭塔封头和直筒体在线更新.pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
30一 ■技术交流 石20油11和年化第工14设卷备 一 焦炭塔封头及直简体的在线更新 邓新军 (镇海炼化分公司炼油二部,浙江 宁波 315207) [摘 要]对在役焦炭塔封头及部分直筒体腐蚀减薄的原因进行了分析,实施了焦炭塔封头及部分直筒体在线更换,为国内 首创,同时也为其他单位提供 了经验。 [关键词]焦炭塔;封头;直筒体;腐蚀;在线更换 随着炼』一加工能力的不断扩大,延迟焦化装 强度计算厚度7.5lmm。 置在平衡全厂渣油量上作用非常重要,但作为延 1.2空塔段直筒体减薄情况 迟焦化装置 的核心设备之一的焦炭塔却存在着较 从2005年1月至2006年1月测厚数据看,焦.1/ 大缺陷。为确保整套焦化装置安全长周期运行, 焦一2/焦一3/焦一4最小壁厚分别为17.7mm/18.1mm/ 需对其缺陷进行分析并采取有效的局部更换措 19.3mm/18.7mm,均小于最小允许壁厚21.94ram; 施。 但均高于设计强度计算厚度15,04ram;空塔段直筒 镇 海 炼 化 公 司焦 化 装 置 4台 焦 炭 塔 体有些部位 已不能满足最小允许壁厚的要求 。 (T101/1—4)于1991年12月投产。整个焦炭塔 由上 1-3除焦 口及塔 口引出口等管线腐蚀减薄泄漏情况 至下可分为顶部半球形封头、空塔段直简体、泡 2005年2月11日,对焦一1至焦一4顶除焦 口及 沫段直简体、焦炭段直简体、底部锥形封头几部 引出口进行测厚,其中焦.1分别为12.6/6.5ram; 分,封头及主体材质均为20g。 焦一2为12.8/4.0mm;焦一3为15.7/10.5mm;焦.4为 焦炭塔 (T101/1—4)1997年4月进行首次压力 15.9/7.7mm (原始壁厚为22.0/13.0mm)。 容器全面检验 ,设备状况较好,安全等级1级。 2005年l0月发现焦一2除焦 口处发生减薄泄漏, 2001年5月全面检验 了3台焦炭塔 (T101/2.4), 经现场测厚,发现有些部位厚度只有3mm左右 。 发现上部球型封头中心顶板减薄5—6mm (相对于 2005年底发现焦一1西侧急冷油注入管线减薄泄漏, 1997年),年腐蚀速率达1.5mm,同时,上部泡 焦.2西侧急冷油注入管减薄至1.9ram (2001年 已全 沫段直筒体也存在腐蚀减薄现象,安全等级定为 部更换过)。 III级 。2003年停工检修时对4台焦炭塔进行 了全 面检验 ,发现顶部封头及部分直筒体仍存在腐蚀 1.4直筒体鼓胀情况 减薄现象。从2004年6月 以来的4台焦炭塔的检测 2006年大修时对4台焦炭塔 的鼓胀情况进行了 数据看,顶封头及直筒体腐蚀速率有增大趋势。

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档