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48 CHE ⅡCALENGINEEIUNG DESIGN
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一 氧化碳变换系统存在问题及改造措施
啼 。 。
许仁春 中国石化集团宁波工程有限公司 宁波 315103
摘要 介绍Shell粉煤气化配套的高水气比耐硫变换流程,针对某装置运行中出现的问题,分析原因,提
出工艺技术改造方案及检验改造效果。
关键词 变换系统 存在问题 技改
其中大部分一氧化碳变换为氢气,在低变炉较低
1 概述
温度下,再对剩余的一氧化碳进行变换 ,最终使
一 氧化碳变换单元是粉煤气化后续净化工段 变换气 中的一氧化碳含量控制在不高于 0.4%
的重要组成部分,处理由Shell粉煤气化单元制得 (V%干基)。
的粗煤气,粗煤气中除含氢气外,一氧化碳含量
2 改造前的流程
高达 60% (V%干基)以上,同时 HS含量高,
气体流量大。 由粉煤气化单元送来的粗合成气人气液分离器,
为了有效地控制CO变换反应的床层温度,避 其顶部的工艺气人变换炉进气加热器加热,然后与
免引起高放热的甲烷化副反应发生,满足甲烷化 中压过热蒸汽以及工艺冷凝液?昆合后人预变换炉进
精制工段对变换气的要求,同时考虑到变换反应 行适度变换,变换后的变换气与工艺冷凝液混合后
在高硫工况下进行,原设计采用了高水气 比的耐 人 1#变换炉进行深度 co变换反应,产生的高温变
硫分段变换工艺流程,选用了具有显著宽温特性 换气副产中压蒸汽降温,再与工艺冷凝液混合后进
QCS系列的Co—M0耐硫变换催化剂,流程设置为 人2#变换炉继续进行变换反应,产生的变换气副产
一 段耐硫预变 +二段耐硫中变 +一段耐硫低变。 低压蒸汽后进人3}}变换炉,出炉气体中co含量降
粗煤气首先在预变换炉进行适度变换 ,然后依次 为0.4% (V%干基),此变换气副产低压蒸汽后去
在两段中温变换炉较高温度下进行深度变换,将 下游。变换系统改造前流程简图见图1。
图1 变换系统改造前流程简图
3问题与原因分析 景嚣差茬冀羹 篆
变换单元生产过程中暴露出的问题,主要原 热蒸汽提温的情况下,此偏差只能通过后系统变
许仁春:高级工程师,注册化工工程师,注册咨询工程师。1999年毕业于四川大学无机化工工艺专业。现从事工艺及管道设计工
作。联系电话:(0574E—mail:xurch.nbge@sinopee.corn。
许仁春 一氧化碳变换系统存在问题及改造措施 49
换单元整改来解决,另外低变催化剂装填量没有 3.4 水气 比
富余,也对变换单元的正常运行造成影响。
由于一氧化碳变换采用的是高水气 比的耐硫
3.1 CO含量超标 变换流程,在预变换炉人 口添加了大量的中压过
3#变换炉出口CO含量超过设计指标主要有两 热蒸汽和工艺冷凝液,水气 比达到 1.4 (V%干
个原因:①由于各种原因导致低变催化剂装填量 基),预变换催化剂长期处于高水气比苛刻环境下
欠富余;②在一氧化碳变换工艺流程设置中,一 运行 ,活性衰减较快。
段预变+二段中变+一段低变串联,3#变换炉前没
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