在线胺液净化设备在溶剂脱硫系统应用分析.pdf

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第2期 一29. 在线胺液净化设备在溶剂脱硫系统的应用分析 黄胜涛,夏正海 (中国石化武汉分公司,湖北 武汉 430082) [摘 要] 为解决胺液脱硫系统运行中存在的过滤器冲洗频繁、装置腐蚀、胺液发泡与损失等问题,提高胺液脱硫效率 及清洁性,在脱硫系统中增设 了在线胺液净化设备,使用一个月热稳态盐从5.62%降到3.1%,胺液泡沫高度消泡时间比从 18/16cm/s降到3.5/5cm/s,腐蚀速率从2.35g/(m2h)降到0.05g/(mh),结果表明系统内热稳态盐得到有效脱除,可使装置稳 定运行 [关键词]胺液净化;热稳态盐;腐蚀;胺液溶剂;应用 l装置简介 胺液脱硫系统因长期运行,系统内的降解产 中石化武汉分公司2催化装置于1995年8月28 物及腐蚀产物不断累积。其中,胺液和酸性组分 日建成投产,具;60万吨/年重油催化裂化炼制能 反应生成的盐,如盐酸盐、硫酸盐、甲酸盐、乙 力。1999年8月装置改造后处理量达80万吨/年, 酸盐、草酸盐、硫氰酸盐与硫代亚磺酸盐等,这 2005年4月再次改造后处理量达100万吨 /年 。产品 部分盐不能通过加热得到再生,统称为热稳态盐E】 精制部分脱硫系统采用醇胺吸收法进行脱硫,脱 (HeatStableSalts,简称HSS)。热稳态盐的阴离 硫溶剂为复合型脱硫剂,主要组分为 甲基二乙醇 子与胺结合,不能通过热再生方法回收溶剂胺 , 胺(MDEA)。该系统对装置的干气、液态烃脱硫, 于是与热稳胺盐相 同摩尔数的溶剂胺被固定而不 再生塔顶产生的酸性气去硫磺 回收装置制硫 。脱 能被有效利用,对酸性气体的吸收量随运行时间 硫系统在生产过程 中先后出现了以下问题: 的增加而降低,需靠不断补充新鲜溶剂弥补吸收 (1)过滤器清洗频繁。脱硫系统设置了D406 能力的下降。同时,因为热稳态盐的累积,使得 富胺液过滤器1台,使用 中过滤器频繁堵塞 。严重 溶剂的腐蚀性增强,而易引起胺液发泡,影响装 时,过滤器投用后马上堵塞,大大增加 了装置的 置操作的稳定性。 操作费用和操作人员的劳动强度。 2010年5月,对2催化装置胺液组成的分析表 (2)胺液发泡严重。装置出现胺液发泡明显 明:胺液中含有浓度为6wt%的热稳态盐,而一般 且泡沫稳定,干气、液态烃带液严重。通常采取 情况下胺液中热稳态盐的含量应控制在1.0wt%以 频繁添加消泡剂来消除胺液发泡现象。脱硫后产 下,表 明胺液系统热稳态盐浓度偏高。为保证气 品H:S含量波动,质量不达标 (双脱处理后液化气 体脱硫系统的干气、液化气脱硫效果,减缓设备 中H2S_18mg/m且总硫_50mg/m )。 腐蚀,减少胺液中的杂质,保证装置的安全平稳 运行,2催化装置脱硫系统增设了杭州金枫叶公司 (3)脱硫设备和管线腐蚀严重。贫富液换热 的胺液在线净化设备。 器出现内漏,调节阀、降液管、浮头等均因腐蚀 变薄,甚至穿孔,给装置 的安全平稳运行带来较 3胺液在线净化技术原理 大隐患。 胺液净化技术的核心是通过浅层床高效离子 2问题分析和对策 交换工艺去除贫胺液中的热稳态盐4[】,净化后的 胺液

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