镇海焦化装置引进技术先进性探讨.pdf

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越 P石油化工设计 etrochemical Design 镇海焦化装置引进技术先进性的探讨 陈永凤 (中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江 宁波,315207) 摘要:镇海炼化分公司3号焦化装置建设规模 210万吨/年是引进美国的工艺包技术。从装置大型 化、关键技术参数、经济指标、安全、环保、长周期和操作流程等7个方面探讨镇海3号焦化装置引进的焦 化工艺技术所具有的先进性,希望通过对引进的先进技术的吸收和消化,提高国内延迟焦化装置设计和 运行 水平。 关键词:延迟焦化 引进工艺 先进性 镇海炼化分公司新建的210万吨/年 3号延 焦化装置关键技术参数对比情况。 迟焦化装置的工艺包 由国外引进,基础设计和详 表 1 国内焦化装置与镇海 3号焦化装置操作参数对 比 细设计 由中国石化工程建设有限公司(SEI)承担, 项 目 国内常规 镇海 3号焦化 循环比/(R/F) 0.15~0.3 0.O5 装置采用 “一炉两塔”大型化工艺技术,焦炭塔直 焦炭塔顶压力/MPa 0.14~0.2 0.103 径达到9.8m,装置采用超低循环比和超低焦化操 加热炉出口温度 /12 490~498 498 作压力等先进工艺以及 18小时生焦的短周期操 1)超低循环比设计。国内焦化循环比设计 作方式,致力打造一套中国石化集团公司标杆性 一 般为0.15—0.3之间,进一步降低循环比在技 延迟焦化装置,该装置预计将于2014年上半年投 术上或蜡油产品质量上存在一定的问题,而镇海 3 产。通过工艺包各设计阶段和国外专家的技术交 号焦化装置采用0.05的超低循环比设计 ,主要实 流以及对工艺包文件的理解,对比国内延迟焦化 现手段是通过分馏塔底设置循隔热板,隔离了焦 装置 目前的运行情况,阐述镇海 3号焦化装置引 炭塔高温油气与渣油进料之间的换热,减少高温 进的焦化技术的先进性。 油气中的重组分冷凝。同时,分馏塔蒸发段不设 塔板而采用双层蜡油喷头喷淋洗涤方式,以克服 1 引进焦化工艺技术的先进性 超低循环比带来的分馏油气 中焦粉大量携带和分 1.1 装置大型化 馏塔蒸发段结焦等问题。 采用 “一炉两塔”大型化工艺技术,规模为 2)焦炭塔的超低操作压力设计。国内焦炭 塔操作压力通常设计在0.15~0.25MPa(表)之 210万吨/年,年操作时数按照8000h计算,如果 间,而镇海 3号焦化装置设计的工艺包采用0.103 按照常规的年操作时数8400h计算,则装置规模 MPa(表)的超低压设计,其实现手段是以较低的 可达到220万吨/年,是 目前国内单系列设计规模 压缩机入 口压力,同时为降低焦炭塔至压缩机之 最大的焦化装置 。目前国内运行的延迟焦化装置 间的压差,采用了较大的焦炭塔顶大油气线直径、 单系列规模一般为 100~160万吨/年,最大

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