酸性水汽提塔由直接蒸汽汽提改造为重沸器间接汽提设计.pdf

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刘成军等 酸性水汽提塔由直接蒸汽汽提改造为重沸器间接汽提的设计 11 酸性水汽提塔 由直接蒸汽汽提改造为重沸器 间接汽提的设计 刘成军 邱立波 叶淑珍 温世昌 中国石油华东设计院 青岛 266071 摘要 为减少进污水处理场的水量并回收凝结水,对25t/h酸性水汽提装置进行改造,将酸性水汽提 塔由直接蒸汽汽提改造为重沸器间接汽提。改造后运行平稳 ,去污水处理场的净化水中H:s含量10ppm、 NH3含量为70.1ppm,流量由19.75t/h降低到15.55t/h,装置能耗由643.79MJ/t原料降低到610.38MJ/t原 料,各项指标均达到设计要求。 关键词 酸性水汽提塔 改造 蒸汽汽提 重沸器 该酸性水汽提装置始建于上世纪9O年代初 常减压、重油催化裂化装置的酸性水进装置 期,用于处理常减压、重油催化裂化装置产生的 后经脱气、除油进原料水罐,经沉降除油后由泵 酸陛水。该装置公称规模为25t/h,采用单塔加 抽出,分两路进酸性水汽提塔:一路冷却至 压侧线抽出汽提工艺将硫、氨等有害物质除去。 40℃以下,作为冷进料进塔顶 ;另一路经换热升 由于污水处理场的现有规模已不能满足 日益增长 温至 150qC以上作为热进料进汽提塔中部。塔内 的生产污水、生活污水的处理要求,迫切需要将 酸性水通过 1.0MPa、250~C过热蒸汽汽提将 Hs 酸性水汽提塔由直接蒸汽汽提改造为重沸器间接 和CO 自塔顶吹出,然后经过冷却、分液后送 汽提,以减少进入污水处理场的水量,同时对重 出装置。酸性水中的NH,在蒸汽汽提和塔顶回 沸器蒸汽凝结水进行回收利用。 流的双重作用下被分离出来并富集于24#塔板附 改造的难点在于酸性水汽提塔裙座高度 近,经侧线抽出并经三级分凝逐级降温、降压、 (2m),重沸器系统水汽循环受限,对重沸器布 分水、固硫后进氨水配置部分;汽提装置产生的 置高度有严格要求。通过精心分析和计算,在现 净化水 (要求NH3≤100ppm、H2S~50ppm)送 有条件下对装置实施了改造并一次开车成功。 污水处理场。 该工艺流程改造主要集中在塔釜部分,见 1 工艺流程调整 图 1。 (a)改造前 图1 改造前后塔釜部位工艺流程简图 刘成军:高级工程师。2002年毕业于石油大学 (华东),获硕士学位。一直从事炼油化工专业设计工作,已发表论文20余篇。 联系电话 :(0532E—mail:liuchengjun@cnpceei.cn。 12 CHEMICALENGINEERINGDESIGN 化工设计 2010,20(5) 图1(a)为改造前的工艺流程,采取直接 尺寸,且 由于在蒸汽人口管线上没有调节阀的压 蒸汽汽提,汽提蒸汽在汽提过程中被冷凝,并作 降损失,蒸汽总是在供气压力下冷凝,故重沸器 为塔底净化水的一部分送出装置。 的传热温差较大,传热速率较大。但其传热速率 图1(b)为改造后工艺流程,采用间接汽 是通过改变重沸器内冷凝液液位来调节的,存在 提,增设一台热虹吸式重沸器,产生的蒸汽凝结 开和关的特性不相同的缺陷,阀开时传热面积改 水被回收利用。 变较快,而阀关时传热面积改变较慢,因

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