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第5O卷 第2期 石 油 化 工 自 动 化 Vol_50,No.2
2014年 4月 AUT()MAT10N IN PETRO-CHEMICAL INDUSTRY April,2014
锁渣阀动作超时的气路改进方案
徐强
(中石化齐鲁分公司 第二化肥厂,山东 淄博 255400)
摘要:针对水煤浆气化装置锁斗排渣系统内的锁渣阀动作超时,影响装置稳定运行等故障现象,分析了关键气动组件电磁阀、
气控阀和传输阀的功能原理和动作情况以及气路配管结构,确定是由于传输阀控制端气源连接不合理导致阀门动作超时。对
气路中的关键点进行实时压力监测,指出了原有气路的弊端。通过增设独立的传输阀控制端气源管解决了锁渣阀动作超时的
问题,保证了水煤浆气化装置的稳定运行。
关键词 :气控阀 传输阀 电磁阀 锁位阀
中图分类号 :TP134 文献标志码:B 文章编号:1007—7324(2014)02—0071—03
1 问题提出 通过电磁阀最后接到传输阀的控制端;传输阀的2
中石化齐鲁分公司第二化肥厂水煤浆气化装 路输出分别接到气缸的开动作(OPEN)和关动作
置锁斗排渣系统的阀门采用高压硬密封球阀,工艺 (cLOSE)气源接 口。
过程要求阀门的开/关行程时间不应超过 15S,否 气路中主要部件有电磁阀、气控阀和传输阀。
则将引起锁斗排渣系统停车,锁斗排渣系统停运时 电磁阀由DCS远程控制,通过电磁 阀的得 电/失电
间过长将会导致相应的气化炉停车 。阀门均为成 来控制传输阀控制端的气源压力,进而驱动传输阀
套引进的开关球阀,装置开车前,在空载状态下对 气路切换,实现阀门的开 /关控制;气控阀起锁位阀
每台阀进行了开/关行程时间测试,测试的动作时 的作用,按控制端设定压力(O.4MPa)动作,完成
间为 1.9~6.6S,能够满足工艺过程的要求。但 气路切换,作用是当外界气源压力低时通过储气罐
是,装置运行后部分阀门动作非常缓慢,严重时阀 气源使阀门处于故障安全(关闭)位置;传输阀是 1
门拒动,多次因超时导致锁斗排渣系统停车和气化 个两位四通阀,起到快速排气(进气)的作用。传输
炉停车,影响了整个气化装置的稳定运行。 阀的CV值较大,目的是加快阀门的动作时间和提
2 气路分析 高执行机构的推力,功能类似于调节阀的气动继动
出现动作超时的阀门共有 12台,阀门均配置 器。具体工作原理如图2所示。
双作用气动活塞执行机构,气路如图1所示。图中
2 (OUT) 2(OUT1) 3(OUT2)
IN是输入端,OUT(包括 oUT1,OUT2)是输 出
端,EXP是排气端。来 自储气罐的仪表风通过过 c c
滤减压阀后在 A点分为 3路,分别连接到气控阀 1ON) 3(EXP) 1(IN) 4(EXP)
输入端和控制端以及传输阀输入端;气控阀的输出 气控阀 传输阀
图2 气控阀和传输阀工作原理示意
图2中C端均为控制端,本例压力均设为
0.4MPa。C端大于设定压力
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