钛白生产中转窑尾气热能利用方法选择和评述.pdf

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唐文骞等 钛 白生产中转窑尾气热能利用方法选择及评述 9 钛 白生产 中转窑尾气热能利用方法 选择及评述 唐文骞 张友森 中海油山东化学工程有限责任公司 济南 250013 摘要 摘要转窑煅烧是钛白生产中能耗最大的工序,同时也是节能挖潜能力最大的工序。本文分析转窑 尾气热利用的多种方法,提出高温电除尘一废酸预浓缩、热管式余热锅炉、利用余热闪蒸进窑湿物料是当前具 有竞争力的三种生产方法。并对三种方法进行分析,找出适合企业的最优工艺,达到节能、减排和增效的目的。 关键词 钛白 窑尾气 煅烧 预浓缩 闪蒸 煅烧是钛 白生产中能耗最大的工序,占吨钛 砖厚度 150ram,另一层为保温砖厚度45mm,两层 白总能耗约20%。20世纪80年代前后,有关部门 之间灰缝 5ram,与原先用单层 200mm厚的耐火砖 曾组织对 以叶滤机脱水的偏钛酸进 d~1600mm的转 相比,经工业生产验证 ,两层砖减少了散热损失, 窑进行过测定 ,其吨钛 白的能耗约为 1.4×10kJ。 具有一定的节能效果;天然气 (或煤气)燃烧喷 近二十多年来 ,由于转窑系统综合性的技术进步, 嘴的改进及主燃烧系统 自动化水平的提高,使燃 如对进转窑的偏钛酸的过滤,由原先采用的叶滤 料的利用率和系统的安全性也随之得到提高。高 机、真空转鼓过滤机,到现在采用压滤机的三种 温落窑品钛 白粉经空气冷却器,用于进窑煅烧的 过滤方法,其含固量分别为 30%一32%、40% ~ 空气加热,从而 回收了热能。以年产 40kt/a规模 42%、50% ~60%,压滤机的使用减少了转窑偏钛 吨钛 白消耗天然气 260Nm 计 (天然气含 甲烷 酸含水量,在转窑中蒸发水量所用的热量就发生 97%),对现有 qb3600×55000转窑建立新的热平 了变化。现在窑体采用二层砖砌筑,一层为耐火 衡,其数据见表 1。 表 1 转窑热量平衡表 (吨锐钛型钛 白) 从表 1可见,偏钛酸水份带走热量和烟气带走 350℃,这部分气体性能,其显热温度高,潜热大。 热量分别为20.10%和 39.58%,如何有效地利用 热能的利用方法各企业差别很大,主要有:①用 转窑输出的热量和减少转窑偏钛酸含水量,是钛 水直接喷淋,只回收钛 白粉不 回收热量;②将钛 白节能的重要课题。 白二次洗涤水 (30t/h)直接喷入文丘里,除回收 以天然气为燃料经计算吨钛 白转窑尾气量为 钛 白粉外,还可将二次洗涤水温度从40qC提高到 8587Nm’ , 其中水蒸汽含量为 1523Nm ,温度约 55%,用做一次水洗之用;③用于废酸预浓缩;④ 唐文骞 :教授级高级工程师,副总工程师。1963毕业于福州大学化学工程系。发表论文 110篇,曾获山东省、原化学工业部优秀设 计一、二、三等奖,获三项专利、二项专有技术。任全国钛白专家组成员,享受国家政府特殊津贴。联系电话:(0531 10 CHEMICALENGINEERINGDESIGN 化工设计 2013,23(5) 用于低压锅炉 (或热管锅炉)副产低压蒸汽;⑤ 70%气体所夹带的TiO,再经高温静电除尘器, 利用转窑尾气的热量闪蒸干燥进窑的湿物料等。 除去气体夹带的TiO,至出口TiO 含量为220~ 本文着重介绍转窑尾气 (简称 “窑尾气”)热能用 300mg/m ,其效率在99.5%以上,出高温静电除 于废酸预浓缩或浓缩、热管低压锅炉和闪蒸干燥 尘器的气体分为两部分,一部分经高温风机将高 进窑湿

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