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加热炉管积灰分析和烟灰处理剂在线应用.pdf

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工业炉 P石油化工设备技术,2012,33(4)·23· etro—ChemicalEquipmentTechnology 加热炉管积灰分析及烟灰处理剂的在线应用 解光奎 (中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司,上海 200137) 摘 要 :渣油 中舍有高浓度 的渣质 ,导致燃烧设备结垢及腐蚀 ,降低加热炉热效率和使用寿命 ,威胁装置 长周期运行。通过对常减压装置加热炉运行情况 以及炉管积灰成因分析 ,采用烟灰处理剂在线处理技术,有 效地除去 了旧灰垢和阻止 了新灰垢的产生 。 关键词:加热 炉 渣 油 灰垢 烟灰 处理 剂 近年来随着原油品质的下降和炼油加工深度 从 2008年 9月开始 ,上海高桥分公司8000 的提高 ,加热炉投烧的渣油灰分增加 ,渣油 中的 kt/a常减压蒸馏装置为了降本增效,加热炉开始 Ni、V、Na等造成加热炉炉管结垢及垢下腐蚀 。 大规模烧渣油 ,造成加热炉炉管大量积灰 ,导致传 燃料 中所含的硫 ,也易在燃烧过程 中形成各 热系数下降,炉膛温度上升 ,加热炉辐射室、对流 种金属氧化物和硫酸盐 ,粘结在炉管的外表面上 , 室 、空气预热器系统结灰严重 ,对流室顶有正压现 造成传热状况恶化 ,加热炉出口和排烟温度升高 , 象,空气预热器压降达到了 1200Pa,严重影响了 带来加热炉热效率的降低和燃料消耗 的增加 ;同 加热炉的正常运行 ,炉管表面及预热器热管表面 时过量的灰垢 ,还使得风烟系统的流动阻力增加 , 的积灰,使得加热炉排烟温度上升,加热炉热效率 造成炉膛压力升高 ,带来安全隐患。 逐渐下 降,燃料消耗逐渐增加. 1 加热炉运行状况 表 1是装置烧渣油前后燃料消耗的对比。 表 1 烧渣油前后燃料消耗对 比 图1是燃料消耗所对应的能耗趋势图。 氧化物 ,这些金属氧化物不但本身熔点较低,而且 一 8.800 相互之间作用可能生成熔 点更低 的化合物 。如 一L 8.600 8.200 NazO的熔点 800℃左右 ,V O 的熔点 680℃左 7.800 右,它们相互作用形成 NaVO。的化合物 ,熔点仅 7.400 530。C左右 ;NazO与 SO。反应生产 Na2SO。,硫 2008-072008-092008-102008-122009-02 酸钠熔点 885℃,NaSO。进一步生成焦硫酸钠, 日期 /a—m 图 1 燃料消耗对应 的能耗 焦硫酸钠与氧化铁反应生成硫酸铁钠 复盐 ,熔点 可以看出,加热炉烧渣油后装置 的燃料消耗 收稿 日期 :2012—0208。 逐渐上升,并且随燃料油单耗 的增加 ,总燃料消耗 作者简介 :解光奎 ,男 ,1989年毕业于华东理工大学化工分 上升趋势非常明显 。 院高分子材料加工机械专业 ,长期从事炼油设备技术管理工 2 炉 内积灰分析及对策 作 ,已发表论文 3篇 ,工

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