降低三聚甲醛装置苯消耗量方法.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第 43卷 第 12期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.43 No.12 2014年 12月 Technology DevelopmentofChemicalIndustry Dec.20l4 降低三聚甲醛装置苯消耗量的方法 丁少军,杜念友 (神华宁夏煤业集团煤制油项 目建设指挥部,宁夏 灵武 750411) 摘 要:自三聚甲醛装置投用以来苯的单耗一直居高不下,通过对苯消耗过高的分析,讨论了影响苯消耗的各 种因素,探讨了降低苯消耗的措施。实践证明,改进后的工艺技术合理,方法可行,苯的消耗大幅降低。 关键词:三聚甲醛装置;萃取剂;单耗;降低 中图分类号 :TQ224 文献标识码:B 文章编号:1671—9905(2014)12.0045.03 国内三聚甲醛(TOX)生产工艺中,生产单元主 烟、副产s4蒸汽减少。同时,由于尾气经由尾气洗 要分为合成单元和精制单元。由于三聚甲醛同水 涤负压系统抽送至焚烧炉,废气量波动较大,炉温 存在共沸现象,用精馏的办法不能得到精三聚甲醛, 在 750~1050℃波动,对焚烧炉安全稳定运行影响较 TOX水溶液无法借助精馏作用将TOX与水完全分 大。焚烧炉不稳定运行或者停车吹扫废锅换热列管, 离,在三聚甲醛的提浓过程中,一般采用结晶或者萃 废气将从排气筒直接排放至大气,造成环境污染、资 取的方法跨过共沸点得到三聚甲醛 ]。三聚甲醛结 源浪费。其次苯溶解到水中,虽然苯与水极性不同, 晶是先将粗品三聚甲醛、水和甲醛混合溶液进行蒸 溶解度较低 ,但 1m。水仍然最大可溶解 1.8kg的苯, 馏 ,将馏出物降温到一5℃左右,90%以上的三聚甲 含苯的物料被送至 甲醇回收系统,由甲醇 回收塔塔 醛可结晶出来,将结晶从母液中分离出来后,使其完 顶回收粗甲醇,最终送至甲醛制备氧化反应生成甲 全熔融,然后将副产物蒸出去即可得到三聚甲醛纯 醛 。因反应温度只有 620—660oC,苯进入反应器后 品 [2】。三聚甲醛萃取是以苯作为萃取剂,苯与TOX 不能完全燃烧 ,容易在银催化剂上发生树脂化和结 的亲合力大于水与TOX,且苯的比重小于水,易与 炭作用,堵塞银粒表面的孔隙,其活性表面容易被覆 水分离,萃取液先:悔TOX 自水溶液中萃取出,然后 盖,催化剂孔隙被堵塞,使催化剂粘聚在一起,造成 借助TOX与苯萃取液沸点差异大以蒸馏方式分离, 床内局部阻力上升,反应气走短路 ,直接导致催化剂 最终得到的TOX的浓度大于99.5%3【】。 利用率降低,寿命缩短。 神华宁夏煤业集团煤化工分公司聚甲醛厂三聚 甲醛装置选择以苯作为萃取剂的萃取工艺 4[]。装置 1苯消耗高的原因分析 自投用以后存在苯消耗量与理论设计值相差较大 为了降低苯的单耗,保证装置长周期稳定运行, 的问题,设计单耗:勾0.1kg(以t聚甲醛计),2012年 我们对生产装置运行情况进行数据分析,得到以下 实际单耗为9.55kg。苯作为一种有毒有害致癌化 7个原因: 学品,如果在生产:过程中过量消耗不仅会对生产操 1)苯储罐温度控制过高,造成苯挥发损失; 作人员造成潜在的危害,对生产装置也有重要的影 2)萃取单元物料夹套管线的夹套采用8O℃ 响。首先苯进入尾气洗涤系统,尾气最终送至焚烧 水伴热,温度过高,造成系统温度较高,最终导致 炉进行焚烧后排放至大气。由于含苯尾气在焚烧炉 TOX+苯储槽温度偏高,苯挥发损失; 中的焚烧温度较低(850~950oC),造成焚烧后烟气 3)苯储罐、TOX+苯储罐等含苯物料储罐压力 中带有大量炭黑,导致焚烧炉废锅换热管内壁上粘 偏高,呼吸阀始终处于开启状态,造成苯挥发损失; 着大量炭黑,换热管效率下降,

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档