晶化釜机械密封失效原因分析和改进方法.pdf

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第1期 一65. 晶化釜机械密封失效原因分析及改进方法 刘宏伟,陶新举,吴慧军 (中石化催化剂湖南建长石化股份有限公司,湖南岳阳414012) [摘 要]对高温高压工况下晶化釜机械密封失效的原因进行了分析,对机械密封动环做了改进,将辅助O形圈改为氟塑料包 覆圈,增加了平衡罐系统,大大延长了机械密封的使用寿命,降低了检修和维修费用,保证了生产正常进行。 [关键词]晶化釜;机械密封;失效原因;改进措施 高压晶化釜是分子筛合成工艺使用的关键设 晶化釜机械密封采用双端面平衡型釜用机械 备,其工作状态对后续产品质量影响至关重要。 密封,其小弹簧不共用,密封面直接冷却,机封 若在生产过程中出现泄漏,不仅会造成浪费、导 双夹套间接冷却,结构图如图l。 致产品收率降低 ,而且釜 内泄漏的有毒、易燃、 易爆气体会对装置及周边环境产生极大危害。釜 用机械密封结构复杂,检修费用高,中断生产时 间长,对生产影响大。要提高产品质量,降低生 产成本,确保安全生产,改善工作环境,必须稳 定反应釜工作状况,延长釜用机械密封的使用寿 命 。 湖南建长石化股份有 限公司特种催化材料 厂专业生产特种分子筛,生产过程中使用的晶化 釜,容积1Om ,密封形式均为机械密封。在生产 过程中,经常发生泄漏,严重影响了装置的稳定 运行,且造成环境污染。晶化釜的主要技术参数 见表 1。 表1 晶化釜主要技术参数 项 目 釜 内 夹 套 材质 16MnR l6MnR 设计压力 MPa 2.5 O.7 工作压力 MPa ≤1.8 0.5 设计温度 ℃ 200 300 工作温度 ℃ 180 250 物料名称 分子筛 导热油 搅拌形式 双层组合式浆叶 搅拌功率 kW 45 搅拌转速 rpm 1l5 图1 机械密封结构图 机械密封处轴径 唧 120 作者简介 :刘宏伟 (1968一),男,湖南益阳人,大学,工程 机械密封形式 双端面机械密封 师。现在湖南建长石化股份有限公司设备工程部从事设备管理工 作。 66一 ■安全密封 石油和化工设备 一 2012年第15卷 l常见机械密封故障现象及失效原因 (2)0型圈老化失效。由于原设计使用的0 1.1常见故障现象 形圈材质不适用特种分子筛晶化的高温、高压、 腐蚀性强的工艺条件。 据历史数据统计,我公司的釜用机封平均使 用寿命不到3个月,最短的只有两周,检修十分 (3)轴肩与机封接触处聚四氟乙烯O形圈变 频繁、检修质量不稳定,且在机械密封检修过程 形损坏。由于机封与轴肩固定不牢,产生了相对 中,一次试压合格率不高,往往需几次装配才能 滑动。 成功。机械密封的故障给装置的正常生产带来很 (4)摩擦副之间发生干摩擦。原冲洗润滑 大影响。

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