连续油管排水采气技术在苏里格气田应用研究.pdf

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第 39卷 第 1O期 化 工 技 术 与 开 发 、b1.39 No.10 2010年 l0月 Technology DevelopmentofChemicalIndustry Oct.2010 连续油管排水采气技术在苏里格气田的应用研究 田 伟 ,白晓弘 ,郭 彬2 (1.中国石油长庆油田公司油气工艺研究院低渗透气 田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安 710021; 2冲 国石油长庆油田公司安全环保监督部,陕西 西安 710000) 摘 要:苏里格气田为低压低产气藏,气井在生产中后期携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井正常生产, 部分气井甚至出现积液停产现象。为提高气井携液能力,依据管柱优选理论并结合苏里格气田井筒现场情况,选择了连续油 管排水采气工艺。现场试验结果表明,在原073.Omm油管内下人038.1mm连续油管后,油压从1.1MPa降至0.9MPa,套压从 7.1MPa降至3.6MPa,日产气量从0.286x104m增至0.391×104m ,产气量、产水量均明显增加 ,取得了较好的排水采气效果。 关键词 :苏里格气田;连续油管;排水采气 中图分类号:TE3 文章标识码:A 文章编号:1671.9905(2010)10.0014.02 苏里格气 田深度约为3300—3700m,是典型的 强。油管气体流速计算如式 l所示。 V. . =50.97ZTQ 、(1) 低压、低渗透、低丰度气藏,且非坶幽虽,压力系 一 d 数约为0.87,因此开发难度较大。苏里格气田大多 式中: 体流速,ms·~; 数气井生产8—9年后产气量不足0.5x10m3.d-,产 Pwf—井底流压 ,MPa; 液量也有所下降,产水量约为0.05~1.0m3·,其中 Z一天然气压缩因子; 凝析油含量约为l0%。当气井进人生产中后期,井 底温度 ,K; 底压力、产气量均较低,气井携液能力变差,因此 呲 体流量,m3s·~; 生产管柱内径过大时,会使井筒内部气体流速过小 管内径,mm。 而无法到达连续排液的目的,以致井筒积液不断增 由式 1可知,当气井产能相同时,天然气流速 多,引发井底回压增大、产气量降低等问题,严重 与油管内径平方成反比,因此油管 内径越小,天然 影响气井生产能力及使用寿命。小管径油管生产工 气流速越大。气井连续排液所需的油管内径可根据 艺可有效提高井筒气流带水能力,能将井底积液及 Turner公式进行理论计算,Turner公式如式2所示。 时排出,因此对原有管柱进行技术改造意义重大。 因此,本文通过调研国内外连续油管排水采气工艺 d_L2423(刀)“f10553-34158 ‘1/ 。(2) 技术 l【卅,并结合苏里格气田地质特征及气井特点,

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