氢气渗入差压变送器封液故障原因和防治.pdf

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仪器仪表与应用 石 油 化 工 自 动 化 ,2009,1:60 AUToMATIoN IN PETRO CHEM ICAL INDUSTRY 氢气渗入差压变送器封液的 故障原因和防治 蔡武昌 (中国仪器仪表行业协会流量仪表专业委员会 ,上海 201101) 摘要 :分析差压变送器氢气渗入封液故障的机理和来源,列举若干应用故障案例后,针对性地提出在仪表结构设计方面 和应用工程设计安装布置方面的膜片渗透防治措施 。 关键词 :差压变送器;氢气渗透;蒸汽腐蚀 ;异金属电池;膜片镀金 中图分类号 :TH814 文献标志码 :B 文章编号 :1007—7324(2009)01—0060—02 1 引 言 硅油不会热分解”。因此 只要选用合适材料,就可 差压变送器金属膜片常见由流体引起 的故障 排除出 自内部源氢气 ,在采用新构件材料和封液前 有 :膜片腐蚀 ;氢气渗透膜片 ;氢脆破裂 。文 中讨 必须作气体逸出实验 。 论氢气渗透膜片进入封液的故障。 2O世纪 90年代 曾有报告称加拿大某炼油厂 测量高压氢气的差压变送器出现膜 片鼓起的故 障 现象,且故障率很高 ;80年代也 出现过带远传密 封隔离膜组的变送器测量 与隔离膜接触 的 150℃ 蒸汽 ,使用一年后检查呈零点大幅漂移 ,指击膜 片 发出 “亢亢”声 的故障现象 ;还有出现量程变化 、 线性劣化的事例 ,以及使用时工作还正常,一旦从 现场卸下检查,即呈现膜片鼓起或破裂 (气体透过 膜片溶解于封液 ,内压升高 ,一旦静压消失溶解气 体逸出,使体积增加所致) 。 2 氢气渗透机理和来源 图1 差压变送器封液内渗氢现象 研究表明即使是测量蒸汽 ,溶解于封液的气体 若硅油超过使用温度范围,在分解出氢气的同 也是氢气。氢气在金属储罐常温条件下没有足够能 时伴随析出甲烷气 ,因此可通过气体色谱分析仪判 量是不会渗透逸出的。但氢原子或氢离子获得足够 断出是内部封液产生的气体,还是外部源气体。 能量,如在高温高压氢分子分解成氢原子 ,在静压推 b)外部源。因变送器内部的氢气源在制造设 动下于膜片金属原子问来 回渗透,一旦进入膜片 内 计已予排除,一般不会产生氢气 ,因此在流程使用 表面,和未离子化封液混合 ,结合成较大氢分子 ,缓 中氢气的来源应重视外部 因素。前文提到氢气必 慢地积聚成氢气 ,直至内压增加到与静压平衡。这 须获得足够能量,才能透过膜片。能量的获得通常 样氢气就透过了无缺陷的膜片,原理如图 1所示。 由热力学能所赋予,如 图2所示的高温高压氢气 ; 分析氢气来源有内部和外部两种途径 : 电化学能所赋予,如异金属接触偶合 电解 电流,腐 a)内部源 。内部氢气源有可能是从膜合组金 蚀反应过程 ,其他杂散电流,当电子流入膜片,在其 属构件和封液两种材料中逸 出。横河 电机 曾对此 表面被测液 电气分解产生 H ,以其反应能量推动 作逸出实验 ,将不 同金属试 片在 80℃硅油 中加温 氢气渗透 ,进入封液。 采集 ,证 明 SUS316(0Crl7Nil2Mo2),SU$304 (0Crl8Nig),哈氐合金 C一276,铝均无氢气逸 出, 收稿 日期 :2008-08—14。 却发现从 SUS430(1Crl7)和镍中逸出。硅油封液 作者简介 :蔡武 昌(1929一),男 ,原上海光华仪表厂总工程师 ,

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