热低压分离器焊缝裂纹原因分析和处理措施.pdf

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第 43卷 第 4期 石 油 化 工 设 备 Vo1.43 No.4 2014年 7月 PETRO—CHEMICAI EQUIPMENT July2O14 文章编号 :100o一7466(20l4)04—0107—04 热低压分离器焊缝裂纹原 因分析及处理措施 邓成泳,郑明光 ,李 强 (中海炼化 惠州炼化分公司,广东 惠州 516086) 摘要 :对加氢裂化装置热低压分离器在全面检验过程 中发现 的焊缝裂纹进行 了原 因分析,并制 定 了修复方案及建议措施。 关键词 :分离器;焊缝;裂纹;检验 中图分类号 :TQ050.7;TE965 文献标志码 :B doi:10.3969/j.issn.1000—7466.2014.04.026 ReasonsAnalysisandSolvingMeasuresofW eldMetalCrackon the High-temperatureandLow--pressureSeparatorinHydro--crackingPlant DENGCheng-yong,ZHENGMing-guang,LIQiang (CNOOC RefineryCo.Ltd.,HuizhouRefineryBranch,Huizhou516086,China) Abstract:Theanalysisismadeforthereasonofweldmetalcrackingonthehigh—temperature andlow—pressureseparatorinhydro—crackingplantduringtheoveralltest,anddrawsupthere— pairingm easures. Keywords:separator;weldjoint;crack;test 中海油惠州炼化分公司 400万 t/a高压加氢裂 l0400m m 。 化装置以常减压装置的减二线蜡油和减三线蜡油以 此分离器于 2009-03投入运行 ,至 2011_10装 及焦化装置蜡油为原料 ,在高温高压、氢气以及催化 置停汽检修 ,已平稳运行 31个月 ,在投用期间没有 剂的作用下经过加氢精制和加氢裂化反应脱除原料 出现超温、超压运行现象。 中的硫 、氮、金属等杂质,反应产物 自反应器流 出经 在装置停工检修期 间,对该设备进行 了投用后 过换热后进入热高压分离器进行气 、液分离 ,液体降 首次全面检验 。通过磁粉检测在筒体下部外壁 A6 压后去热低压分离器 。热高压分离器气体经过换热 纵焊缝热影响区发现长条形裂纹 (最长 330mm)缺 后进入冷高压分离器进行汽、液 、水分离 。热低压分 陷[1]。由于该裂纹较长 ,按照 《固定式压力容器定期 离器 中的液体直接进入分馏系统,气体则经过冷却 检验规则 》]对 热低压分离器进行了拓检 。对该设 后进人冷低压分离器 ,文 中对此设备在 2011—11检 备内、外侧焊缝进行磁粉检测 (MT)+渗透 (PT)检 修发现的裂纹修补进行了详细介绍。 测 ,共发现外部裂纹 12处 ,裂纹分布见图 1。 1 热低压分离器简介 2 裂纹再次检测 热低压分离器位号 106—13-104,主要设计参数 : 2.1 超声波衍射时差法(TFOP)检测 工作压力 3.05MPa,工作温度 283℃;设计压力 对检查中发现的 12道裂纹利用超声波衍射时 4.0MPa,设计温度 340℃。工作介质为油+Hz+

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