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第 32卷第 1期 姜元庆.蒸馏装置 的防腐经验总结与探讨 ·23 ·
CaC1。在 12O℃左右发生水解 ,生成 HC1。 图l所示 ,2007年 6月腐蚀深度为 28.7 m,平
MgC12+2H2O—M g(OH)2+2HCI 均腐蚀速率为 0.390mm/a,该部位腐蚀较严重。
CaC1+ 2H O— Ca(oH)2+ 2HCl 减顶一级空冷器 EC一11/3人 口从 5月 24日开始
H:s是减压塔顶部及馏 出线和冷凝 系统腐 探针腐蚀速率突然增大 ,6月 1日~6月 20日平
蚀的主要 因素。H S主要是加工 过程 中由硫 化 均腐蚀速率为0.536mm/a,腐蚀严重,6月 21日
物热分解而产生。 ~ 6月 29日腐蚀速率明显降低。针对 6月 1日
在该腐蚀环境 中,HC1溶于水生成盐酸。若 至 20日探针腐蚀速率突然增大情况 ,于 6月 21
水量少 ,盐酸浓度可达 1 ~2 ,形成腐蚀性十 日立 即查找原 因,发现减顶 pH值偏低 ,低注缓泵
分强裂的稀盐酸腐蚀环境。H s的存在 ,使腐蚀 减顶侧缸上量不好 ,说 明是低缓注剂效果不理想
加速。二者相互促进构成循环腐蚀 。 造成 的。及时对低缓泵进行 了维修 ,使低缓注量
反应如下: 达到正常,因而从 图中可 以看 出,6月 21日至 29
Fe+ 2HCl— FeCl2+H2 日腐蚀速率 明显减缓 。
FeC12+H2s—+FeS +HC1
Fe十H2S--~FeS+H2
FeS+HCl— FeCl2+H2S
g
i
2.1.2 防护措施
(1)一脱二注 聂
“ 墼
一 脱二注”即原油电脱盐和三顶 (蒸顶、常
顶、减顶)注水 、注低缓 ,因注氨对催化分馏塔操作
有影响,暂时停注。 20:02 l2:02 04:02 20:02 l2:02
南蒸馏原 电脱盐罐容积为 190rn。/台,规格 2007.06,01 2007.06.12 2007—06—23
2007—0606 2007.06.19 2007.0629
偏小,电场中油水沉降时间短 ,乳化液分离效果不 |1期f年 月一…
好 ,脱盐效果较差 。2008年上半年进行了更新改
图 1 腐蚀在线监测系统数据曲线
造 ,新电脱盐罐容积为 436in。/台,电极板采用垂
直悬挂式 。通过调整操作,电脱盐 的脱盐 、脱水效 通过对低温部位定期测厚 ,发现常顶空冷馏
果均 比较 理想 ,脱后 含盐 合格 率 达 到 100 出线壁厚 由6mm 减薄到 3mm,减顶空冷馏 出
(≯3mg/I),脱后原油含水合格率达 到 96.0 线集合管壁厚 由 10mm 减薄到 2mlll,对减薄 的
(≯0.3 ),电脱 盐 切水 水 中含 油 合 格 率 达 到 管道利用检修 的机会全部进行了更换 。
100 ,各项指标均达到工艺要求 。 2.2 高温部位腐蚀机理及防护措施
在注低缓过程 中,要确保缓蚀剂
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