长庆油田油气集输和处理系统节能降耗研究.pdf

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80一 ■节能减排 石2O油11和年化第工14设卷备 一 长庆油田油气集输与处理系统节能降耗研究 何毅,夏政,林罡 (长庆科技工程有限责任公司,陕西 西安 710018) [摘 要]针对长庆油田部分老区块资源递减和地面工程效率低下的现状,从降低油气集输能源消耗、降低油气损耗量、进行 节能新技术试验采用数字化井场降回压装置等多项节能降耗的措施。 [关键词]油气集输;节能降耗;方法措施 1油田现状及节能技术适应性评价 期清除管 内结蜡,确保管道运行效率 。增压点原 长庆油 田经过三十多年的开发,老区块产量 油加热采用立式水套炉或真空加热炉,采用炉体 逐步递减 ,生产系统经长期运行 ,部分油气站场 内的热盘管对原油进行加热 ,原油流经管根据站 接收处理的液量逐渐减少,站场规模相对较大, 场液体流量、加热负荷、采暖负荷与油水加热负 出现 了 “大马拉小车 ”现象;部分站场现有燃烧 荷 比例进行设计,确保加热效果好 ,压 降小 。增 系统配置较老,燃料燃烧不充分,造成了资源的 压点采用油气混输工艺。由于油气 比较高,井 口 浪费;部分井场仍存在伴生气利用率低 ,随意火 来液量、来气量不均匀,油气混输泵配套变频调 炬放空等现象。应采取措施 ,提高资源利用率, 速装置 ,确保混输泵安全、平稳、高效、连续运 减少能源损耗 。 行。 1.1降低油气集输能耗 (5)在输油泵的选择上,增压点选择高效混 输泵,联合站选择无泄漏、效率大于70%的高效 1.1.1降低油气集输动力消耗 离心泵 。输油泵使用变频技术。以一个接转站为 (1)结合油藏特点和油藏形态、地形地貌、 例,站场设计规模840m /d,实际产液量为211m / 工艺流程及建设现状 ,适应油田滚动开发 ,合理 d,外输泵功率75kW,年耗 电量65.7×10kWh; 确定项 目规模 ,优化系统布局,分期建设,形成 外输泵增加变频器后,年耗电量26.28×10kWh, 集输站场二级布站格局 ,简化工艺流程 ,界定经 输油泵增变频设备增加投资8.9万元,电费由过去 济合理的集输半径,减少油气增压次数,提高系 的40.73万元下降为 16.29万元 ,每年可节约 电费 统运行效率 。根据 《油气集输设计规范》有关规 24.44万元 ,设备投资当年即可收回,经济效益明 定,低产油 田的机械采油井采用管道集输时,井 显 。 口回压可为1.0~2.5Mpa。不加热集输半径基本控 1.1.2降低油气集输的热能消耗 制在2.5km以内,在残塬地貌 的出油管线需考虑爬 坡带来的附加压降。 (1)井 口采取保温及加药措施,充分利用井 口回压、原油的地层余热,采用丛式井单管不加 (2)根据原油产量、集油半径 以及油品性质

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