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电气专业典型异常案例调查报告汇编
电气专业典型异常案例调查报告汇编
编写人:李云江
编写日期:2014.6.15
国 华 宝 电 运 行 部
目 录
2号机组2B电泵启动引起机组冲击的异常分析报告 3
1号机励磁系统4号硅整流柜冷却风机跳闸的异常分析报告 4
2号机10kV2C段母线PT空开A相跳闸的异常分析报告 5
1号机1B电泵跳闸异常分析的异常分析报告 7
2号机照明段供热改造施工电源跳闸的异常分析报告 8
2号发电机起励失败的异常分析报告 9
10kV2A段母线PT综保装置发“开入告警”的异常分析报告 10
500kV呼巴Ⅰ线第一组PT断线报警故障的异常分析报告 11
电网故障安稳装置切2号机组的异常分析报告 13
1号机10kV1B段备用电源进线开关拒分的异常分析报告 15
1、2号发电机参数波动的异常分析报告 16
2号机2B一次风机液压油站A油泵电机缺相的异常分析报告 20
2号机2B一次风机液压油站A油泵电机缺相的异常分析报告 22
1号机1A电泵电机故障的异常分析报告 24
公用变B跳闸的异常分析报告 26
2号炉磨煤机油站电源送电磨煤机跳闸的异常分析报告 27
2号机2A汽机变声音异常的分析报告 28
2号机组2B电泵启动引起机组冲击的异常分析报告
一、异常开始时间:2013年05月17日19时05分
终止时间:2013年05月17日19时25分
二、异常前工况
2号机组有功负荷356MW,10kV 2B段母线电压10.5kV,2A/2B引、送、一次风机运行,2B/2C/2D/2E/2G 磨煤机运行,2A/2B闭式水泵,总煤量230t/h,2A/2C电动给水泵运行。
三、异常经过和处理情况
19时05分,启动2B电动给水泵时,发现2号机有功功率由355MW瞬间上升至364.77MW,又立即降至357MW;同时2B闭式水泵电流由20.63A瞬间上升至22.09A,又迅速降至20.61A。运行人员迅速检查机组其它参数,均正常;2B电泵及厂用母线运行正常,未发现2号机组一次调频动作;2号发变组故障录波器启动录波。
19时20分,热控谷瑞敏交待,2号机一次调频正常,未动作。
四、异常原因分析
1.本次2B电泵启动电流是额定值的5.8698倍,启动时间4.10S,与历次最大启动电流变化情况基本一致,历史最小的启动电流为5.6831倍。
2.19时25分,检查DCS曲线与发变组故障录波器曲线,负荷波动时间与2B电动给水泵启动时间一致,经分析负荷波动原因应为电泵启动导致。
3.我公司电泵电机容量大,导致启动力矩过大,电压降低过大,对机组冲击影响明显;
4.电泵电机启动冲击大小与电机的启动特性、机械负载状况,以及启动合闸的角度都有关系。因此,每次电机启动的电流大小不一样。
五、防范措施
1.启动电泵前要注意厂用母线电压调整,不能低于10.2kV。但因1C电泵检修后启动性能变差,启动时不能低于10.3 kV。
2.与欲启动的电泵在同一母线供电的主要辅机电流尽量不要过大,防止启动电泵时过载跳闸。
3.严禁在电泵、引风机等大容量电机启动时,进行其他辅机启动操作。
4.电泵启动前,机组无功及励磁电流等不能过高,与最高限值要留有一定预度。
1号机励磁系统4号硅整流柜冷却风机跳闸的异常分析报告
一、异常开始时间:2013年05月27日19时30分
终止时间:2013年05月27日19时45分
二、异常前工况
1号机组有功负荷361MW,1A、1B引、送、一次风机运行,1A、1B 、1C 、1D 、1F磨煤机运行,总煤量228t/h,1A、1C电动给水泵运行,励磁电压229V,励磁电流2585A,发电机其它参数正常。
三、异常经过和处理情况
19时30分,集控运行五值巡检赵法人对1号机励磁小间巡检时发现4号可控硅整流柜温度高于1、2、3号可控硅整流柜温度,打开4号可控硅整流柜门发现4号可控硅整流柜底部冷却风扇为出风状态,正常应为吸风状态,初步判断该整流柜底部冷却风扇不工作引起,立即通知电气二次人员温常富对其进行检查确认,经检查确认是该冷却风扇异常引起柜内过热,将继电器复归后该风扇正常启动。
四、异常原因分析
1.可控硅整流柜风扇转动异常,导致瞬间过流,继电器动作跳闸。
2.也有可能该可控硅整流柜风扇实际就未转动,因机组并网时间较短(27日6时点30分并网),温度升高不多。但是故障时该柜内可控硅温度39℃,10分钟后升至41℃,其他三台可控硅温度35,环境温度25℃。可见该风扇应该是异常跳闸。
3. 风机控制回路继电器有缺陷,在风机运行中出现继电器动作跳开风机电源。
4. 人员误碰整流柜内的继电器等设备导致继电器动作接点闭合,风机启动回路断开,风机不能启动。
五、防范措施
1.日常巡检时用手触摸或测温仪测量可控硅整流柜门温度,检查是否正常。
2. 监
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