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某铸件铸造工艺改进和其应用.pdf

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学兔兔 2009年第6期 铸 造 设 备 与 工 艺 2009年 12月 FOUNDRY EOUIPMENT AND TECHNOL0GY Dec.20o9 №6 · 铸造工艺· 某铸件铸造工艺改进及其应用 暴赵鸿 (山西淮海机电有限公司,山西长治 046012) 摘 要:某铸件原铸造工艺为口部朝下,盲孔在上,依靠单独冒口进行补缩盲孔厚大部位,生产效率低、_r-:E 出品率低、铁水利用率低、铸造质量低,各工序环节材料浪费严重。原工艺改进为“无冒口铸造工艺后”.提高了各 项性能指标,降低了生产投入成本,提高了生产效率,获得了良好的经济效益。 关键词:冒口;热节;缩松(孔);补缩;工艺出品率;壁厚差;底漏 中图分类号:TG24 文献标识码:B 文章编号:1674—6694(2009)06—0030—03 某铸件结构如图1所示,重量15 kg,材质为球 最致密的部分被加工掉了,而铸件所剩要求壁厚部 墨铸铁。 分存在有微观疏松,经液压试验有渗漏现象,渗漏 验收条件为: 废品数量高达10%。仅此一项就给生产造成了很大 的经济损失。 1 原铸件铸造工艺 原铸件铸造工艺是口部朝下.从口部浇人铁水。 图1 铸件结构 整个型腔充满铁水后,横浇道最早进入凝固状态切 1)每批毛坯100%在铸件指定部位磨出小平面。 断通道,盲孔部位在最上端依靠单独冒口补缩.原工 做布氏硬度试验,球痕直径按0.1 mm的差值进行分 艺方案如图2。此工艺浇注时,存在如下问题: 级统计,取球痕最大值毛坯3件,分别在本体上均分 1)铁水流经路线长,延途降温较大,最终充满 1200车制机械I生能试杆3根,每组2根做抗拉强度 冒口,冒口内铁水温度低,补缩效果差。为提高冒口 试验,另外一根备用,抗拉强度不小于400 MPa,盲 补缩效果,只有增大冒口来提升冒口内的铁水温 孔部位抗压强度不小于980 MPa。3组有其中一组机 度,才有利于补缩,这样就降低了铸造工艺出品率; 械性能不合格时,允许以双倍数量复试,复试仍不合 2)芯子在高温铁水烘烤过程中受浮力作用为 格,则该级球痕毛坯报废,另取球痕直径小0.1 mm 的毛坯试验,依此类推,直至合格为止。 2)从每批毛坯中随机抽取3件.击碎成数块, 检验断口颜色和内部组织不得有疏松、气孔、渣孔 等铸造缺陷。不合格时,允许以同样数量击碎复试, 复试仍不合格,则该批毛坯报废。 3)合格毛坯经机械加工后均进行液压试验,不 得出现有渗漏水现象。 原工艺采用同时凝固原则.大气压力冒口补缩 盲孔部位热节的工艺设计。然而在验收时,按铸件 硬度分类进行抽验、击碎,仍发现有不同程度的疏 松,且主要集中在铸件的圆柱厚大部位.如图1所 示。又因为铸件内外形全部加工.使铸件内外表面 收稿日期:2009—08—18 作者简介:暴赵鸿(1962一),男,山西襄垣人,工程师。 图2 原铸造工艺方案 · 30 · 学兔兔 2009年第6期 暴赵鸿:某铸件铸造工艺改进及其应

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