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某发射装置液压导管酸洗问题分析和改进.pdf

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2016年1月 机床与液压 Jan2016 第44卷 第2期 MACHINE TOOL & HYDRAULICS Vol44 No2 - DOI:10.3969/ jissn1001 3881201602063 某发射装置液压导管酸洗问题分析与改进 付曙光, 刘洪波, 卢绍伟 (北京航天发射技术研究所, 北京 100076) 摘要: 某发射装置液压系统不锈钢导管酸洗后出现了接头锈蚀、 密封面颗粒状过腐蚀等问题。 针对上述问题, 从接头 材质、 酸液配比、 酸洗工艺等方面进行分析, 提出减少酸洗时间、 降低酸液酸度等改进方案。 经试验、 使用验证表明: 改 进后的方案能够满足酸洗要求, 解决了接头锈蚀、 密封面颗粒状过腐蚀等问题。 关键词: 不锈钢导管; 酸洗; 过腐蚀; 改进 - - - 中图分类号: TF573    文献标志码: B    文章编号: 1001 3881 (2016) 2 207 3     某发射装置液压系统导管使用不锈钢管与不锈钢 接头焊接制作。 为去除导管在弯制、 焊接、 存放等过 程中带来的表面油污、 焊渣与飞溅、 金属氧化物等, 达到相应等级的管道清洁度, 提高不锈钢导管的耐腐 蚀性, 焊后对导管进行了酸洗钝化处理。 导管酸洗后, 不锈钢接头大量出现表面锈蚀、 密 封面颗粒状过腐蚀等酸洗缺陷, 酸洗合格率极低。 为 解决上述问题, 分析了酸洗缺陷产生的原因, 并进行 了酸洗工艺改进试验。 1  导管酸洗问题概述 图2  接头表面颗粒状过腐蚀 导管使用不锈钢管 (材质为0Cr18Ni9Ti) 与不 第一批酸洗不锈钢导管中有 11根外观合格, 并 锈钢接头 (24°锥面密封, 材质为 06Cr19Ni10) 焊 通过了压力 30 MPa、 保压 30 min 的压力密封试验, 接, 二者均为奥氏体不锈钢, 采用硝酸、 硫酸、 氢氟 能够满足发射装置液压系统使用要求。 酸洗法。 2  酸洗问题原因分析 第一批酸洗不锈钢导管34根, 共有68个焊接接 不锈钢管酸洗钝化的原理是: 通过酸洗, 使铁与 头。 酸洗后, 6个焊接接头出现表面锈蚀 (如图1所 铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解, 造成铬在不 示), 26个焊接接头出现表面 (含密封面) 颗粒状过 锈钢管表面富集, 使整个表面趋于均衡, 通过钝化, 腐蚀 (如图 2 所示), 不能满足液压导管的使用 在不锈钢管表面形成稳定的钝化膜, 阻止腐蚀发生, 要求。 [1] 提高不锈钢管的耐腐蚀性 。 造成酸洗钝化出现表面 锈蚀、 颗粒状过酸洗等缺陷的原因主要是材料材质缺 陷、 酸洗液配比和酸度不合理以及酸洗工艺不合理。 21  焊接接头材质 焊接接头使用不锈钢棒, 经锻造后机加工而成。 针对材料材质可能存在缺陷的问题, 对接头进行了理 化检验。 随机选取未酸洗接头 1件、 酸洗

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