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提高钢轨工厂焊接接头可靠性研究.pdf

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铁 道 建 筑 118 RailwayEngineering 文章编号 :1003—1995(2012)07—01l8.03 提高钢轨工厂焊接接头可靠性的研究 牛道安 (昆明铁路局 ,云南 昆明 650011) 摘要:通过对影响钢轨焊接接头可靠性因素的分析,找 出了焊接工艺过程 中产生缺陷的原因,提出了消 除应力集中点,减少和消除焊接过程 中残余应力的控制措施,通过研发国内首创的轨腰焊缝 自动化打磨 机、轨底焊缝 自动化打磨机和预拱度控制装置等设备 ,消除或减少了焊接过程 中的残余应力和微细裂 纹,减少了应力集中点,对于提高钢轨工厂焊接接头可靠性有显著效果。 关键词 :钢轨焊接 残余应力 应力集中 中图分类号 :U213.92 文献标识码 :A DOI:10.3969/j.issn.1003.1995.2012.07—36 钢轨折断严重危及列车的运行安全 ,随着列车运 行速度的提高,防止钢轨折断显得尤为重要 。钢轨焊 1 影响钢轨焊接接头可靠性因素 缝的伤损、折断 占钢轨伤损和折断总数 的比例较大。 根据近几年钢轨折断和伤损的统计资料 ,无缝线路钢 焊缝折断集中发生在焊带和焊接热影响区。根据 轨的焊缝伤损 占疲劳伤损总数 的60%左右 ,无缝线路 对大量焊缝处钢轨的折断原因的分析 ,造成焊缝处钢 钢轨折断发生在焊缝处 的比例达70%。因此 ,提高焊 轨疲劳折断的原因主要有焊缝处存在应力集 中、焊缝 缝的可靠性是减少钢轨折断的主要途径。无缝线路长 处有裂纹源或残余应力影响。 钢轨是由标准定尺长度的钢轨 (长度 25m和 100m) 1)应力集中分析 在焊轨工厂焊接成 500m长钢轨,用专用长轨车运到 钢轨工厂焊接采用 闪光接触焊 ,完成加热后进行 现场铺设的,本文主要讨论工厂焊接可靠性控制。 顶锻焊接 ,形成的焊瘤比钢轨原断面大,需要用推瘤刀 2008年在昆明黄龙山建设焊轨基地 ,在焊接工艺 切除。推瘤刀的刀痕 (深度达 1mm)形成了应力集中 的设计和优化过程中开展了以提高焊缝可靠度为 目标 点;在传统工艺 中为消除刀痕采用手砂轮手工打磨推 的研究和探索 ,并付诸了实施 。在可靠性控制方面,实 瘤后 的焊带,造成 的凸凹不平形成新 的应力集 中点 施了多项科研课题 ,解决 了传统工艺中存在的缺陷,先 (图 1中所示 1,2,3处);在传统焊接工艺中不考虑两 后研制了钢轨焊接计算机 管理系统 、钢轨轨腰焊缝 自 根焊接钢轨的高度偏差 ,任意选取两根钢轨焊接,造成 动化打磨机床、轨底焊缝 自动化打磨机 、焊接预拱度控 焊带两侧轨底面不能保持在一个平面 (图 1中所示 6, 制工装和弹性辊筒线等设备 ,在生产 中消除或减少 了 7处),部分焊带处轨底 高差较大 ,也形成应力集 中。 焊接过程中的残余应力和微细裂纹 ,减少 了应力集 中 以上三种应力集 中,使裂纹源快速发展 ,导致钢轨 点 ,提高了钢轨工厂焊接接头可靠性。 折断。 2)焊缝处有裂纹源或残余应力 收稿 日期 :2012-03—20;修 回日期 :2012—04.20 为了能较好地满足焊接后焊缝两侧钢轨顶面和作 作者简介 :牛道安 (1965一 ),男,河南巩义人,高级工程师。 用边平直度公差的要求 ,传统工艺采用焊接后冷校直 新接头位置与既有接头位置相错 12.5m左右 ,从而造 2011(3):114—115. 成部分地段钢轨大腰处 出现空 吊现象,直线段钢轨肥

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