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制动器安装调试培训材料
制动器安装调试培训材料
制动器结构简介
底座(2)盖板(3)松闸装置(4)空心螺栓(5)螺栓
二、制动器安装调试的关键在于空心螺栓和螺栓的调节幅度,前提在于对故障的准确判断。
制动器常见故障
刹车片与转子摩擦
制动噪音大
微动开关不动作
制动器打不开
以上故障根源在于制动器间隙和气隙在出厂后的变动造成的。
刹车片与转子摩擦、微动开关不动作是由于间隙和气隙偏小;制动器噪音大和制动器打不开是由于间隙和气隙偏大。
制动器气隙和间隙在工作区间的关系。一般情况下,制动器气隙为0.3mm时,打开抱闸间隙为0.8~0.12mm之间。在现场调节时,若主机悬挂轿厢,制动器间隙没有办法测试,要根据制动器噪音、气隙、微动开关动作、是否与转子有摩擦的综合情况来判断调整是否到位。(正常工作的标准:刹车片与转子无摩擦、微动开关正常动作、制动噪音不超过65dB)。
制动器空心螺栓和螺栓的调节。螺栓和空心螺栓调节时,每次调整时扳手旋转的幅度限制在30?左右 ,螺栓和空心螺栓要同步调整,对气隙要及时测量,是气隙尽量不要小于0.25mm。(详细调整见制动器调节说明)
制动器型调节说明
(适用于DZD1-500型和DZD1-653型制动器)
警告:安全说明
1)安装、使用及维护保养前,请认真阅读本手册,以免发生设备损坏,引起人员受伤,甚至死亡。
2)安装、使用及维护保养过程中请严格按照规程操作,以确保设备正常及人身安全。
3)非专业人员严禁操作。
4)在使用本说明书前请明确部件名称,按照步骤中零件序号和箭头指示方向对应调,
5)调节操作时注意安全,在无机房条件下应尽量站在曳引机安装架两侧操作
6)本说明中介绍了部分零件的调节方法,未说明的部件严禁调节
基本工作要求:
要求制动器盖板和底座间的气隙0.25mm ~0.4mm
(实际调节制动器上部0.25mm左右,下部0.3mm左右)
一、制动器常见故障:
制动器摩擦片摩擦主机转子
制动器噪音超标(≥65dB)
制动器无法吸合
二、工具:
8#扳手(2只)、13#扳手、14#扳手、16#扳手(2只)、塞尺
三、故障处理方法:
1、制动器摩擦片摩擦主机转子(根据步骤诊断问题,解决问题)
1)检查空心螺栓①紧固情况(顶靠机座表面)
a. 螺栓无问题则不调整,
b. 空心螺栓没有旋紧则旋紧空心螺栓(如图一方向)
(图一)
2)启动曳引机检查摩擦情况
(1)无摩擦现象,调整完成
(2)有摩擦现象,继续调节
判断产生摩擦的制动器数量,具体情况有
a. 单只制动器摩擦
b. 两只制动器摩擦。
3)根据检查结果对相应的制动器进行调整,
具体方法是:
a. 逆时针轻微转动螺栓②30°,达到松动螺栓的效果(如图二)
b. 然后顺时针旋动空心螺栓①紧顶机座表面(如图三)。
(图二) (图三)
4)启动曳引机检查摩擦情况。
a. 无摩擦表明调试成功,
b. 有摩擦则查明产生摩擦的制动器,
c. 对应制动器重复上述调整步骤3进行调节。
注意:
1)调节制动器上各类螺栓的幅度要尽量小。
2)只允许调整完一只制动器再调节另一只制动器,切勿同时调节。
3)在调节过程中要同时兼顾制动器噪音和微动开工作问题。
4)制动器调整完毕,每个螺栓都要处于锁紧状态。
2、制动器噪音超标(≥65dB)(根据步骤诊断问题,解决问题)
1)首先使用塞尺判断哪一个制动器盖板③和底座④间的气隙较大(超出基本工作要求)
(图四)
2)对气隙大的制动器,松动螺栓②和空心螺栓①,步骤如下:
(1)先逆时针轻微转动4个螺栓②(如下图五示)
(2)再逆时针轻微转动4个空心螺栓①(如下图六示)
(图五) (图六)
(3)然后将螺栓②顺时针旋转(如图七)将盖板③和底座④间的气隙调整至0.3mm左右(如图八)
(图七) (图八)
(4)调整完成,按照下图用塞尺检查制动器四角的间隙大小是否满足要求
(5)达到要求,再顺时针旋转空心螺栓②使其向外顶紧机座表面(如图九),启动曳引机检测制动器抱闸声音是否超标。
(图九)
3)如果超标则按照上述步骤调节另一只制动器气隙至0.3mm左右,测试噪音是否超标。
(若问题仍然存在可将制动器上端部分气隙调整到0.25mm,可满足噪音要求。)
制动器无法吸合
1)先测量制动器输入电压是否为额定电压24V,若低于24V则调整输入电压至24V
2)制动器通电后判断制动器有无磁性产生
(可用扳手,螺丝刀等简单的金属件触碰制动器感觉有无磁力)
3)若有磁力,将制动器盖板③和底座④间气隙调整到0.3mm~0.4mm, 制动器一般可正常吸合
注意:
制动器紧固过
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