300MW汽轮机通流部分结垢清洗及防范.doc

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300MW汽轮机通流部分结垢清洗及防范

嵩屿电厂一期两台N300/16.7/537/537引进型300MW汽轮机,凝汽器管全部选用钛管,采用海水开式循环冷却,自1996年初投产以来运行工况良好, 1998年10月10日10:20,#...300MW50MW,经采用湿蒸汽清洗的方法,逐渐使汽轮机通流部分的积盐清洗析出,恢复机组的正常运行,同时提出防范措施,避免类似情况的再次发生 。 关键词:凝汽器 钛管 结盐 清洗 防范措施 概述 嵩屿电厂一期两台N300/16.7/537/537引进型300MW汽轮机,凝汽器管全部选用钛管,采用海水开式循环冷却,自1996年初投产以来运行工况良好, 1998年10月10日10:20,#1机组带300MW负荷,进行设备定期试转高压密封油备用泵(SOB)15秒后隔膜阀油压失去,汽机跳闸,炉MFT。10:57机组并网带负荷, 化学监测站测得凝结水Na:250000μɡ/L、DD:1500μs/cm、YD:8.25mmol/L、CL:650mg/L,判断为B侧凝汽器钛管泄漏,即开始降负荷退B侧凝汽器堵漏,化学迅速提高炉水磷酸盐浓度,全开连排、定排快速排污, 17:25隔绝凝汽器B侧查出二根钛管断裂,凝汽器B侧隔绝后,凝结水水质迅速好转,11日1:00凝汽器堵漏结束,并抽干泄漏的海水,6:00凝结水中Na降低至 320μɡ/L、其余参数正常,机组从150MW开始升负荷,至额定参数时仅能带270MW。与正常工况相比(跳机前),在初参数相同的情况下带负荷能力下降了近45MW,将主汽压力提升至17.35 MPa (较原来升高1.2MPa)的情况下也仅能带270MW。下面是此次跳机前后的主要参数变化表图(见表一、图1): 表一:10日机组工况变化过热汽、凝结水含钠趋势表 2 原因分析 通过对跳机前、后运行参数的比较(详见表一)及对高压主汽阀、调阀逐个活动试验,排除阀门门芯脱落的可能,经分析机组跳闸后大量疏水瞬间进入凝汽器,将配水器击落,直接撞击钛管,至使两根钛管当场被截断。估算泄漏入凝汽器海水量:Ψ(泄漏率)=(SNi-SQ)/SL=(25000-9500)2.4%,凝结水流量按850t/h,大约有20 t的海水进入热力系统,由于机组并网带负荷速度较快,大量的减温水直接喷入过热器和再热器,导致主、再热蒸汽严重污染,与正常运行工况相比,在初参数相同的情况下带负荷能力下降了45MW负荷,调节级压力升高了1 MPa、温度升高11℃、各级抽汽压力、温度却不同程度降低,给水温度升高4℃,给水流量减少(随时间推移,上述现象加剧);推断为汽轮机通流部分结盐、流通不畅,导致汽轮机做功能力下降,机组负荷无法带至额定负荷。 3 故障处理 分析本次循环水泄漏量大,凝结水含盐浓度高,汽轮机结盐过程时间短暂,其特点是结盐量大,但盐垢结构较松散。根据以上分析宜尽快采用湿蒸汽对汽轮机通流部分冲洗,防止时间拖延盐垢容易板结变硬,依据蒸汽溶盐的特性和专家意见此次冲洗时带20~30% 额定负荷,主、再热蒸汽压力为20~30%额定负荷下的额定汽压,温度控制在50℃~80℃的过热度且不低于汽轮机调节级金属温度56℃为限。具体参数见(表二): 表二: 机组低负荷冲洗参数 负荷(MW) 主汽压力(MPa) 主蒸汽温度(℃) 再热汽温(℃) 70 7.0 336 ~ 366 336 ~ 366 70 7.5 341 ~ 371 341 ~ 371 70 8.0 345 ~ 375 345 ~ 375 70 8.5 349 ~ 379 349 ~ 379 70 9.0 353 ~ 383 353 ~ 383 70 10.0 361 ~ 391 361 ~ 391 70 11.0 368 ~ 398 368 ~ 398 70 12.0 375 ~ 405 375 ~ 405 3.1通流部分湿蒸汽清洗工况变化情况 机组从14:00开始降负荷对通流部分进行湿蒸汽清洗,按上表控制主、再热蒸汽压力、温度,清洗期间采用交变负荷、交变压力、交变温度进行,当机组负荷从256MW降至38.6MW,凝结水Na随负荷降低而升高,在负荷降至最低时,凝结水Na骤然上升至6500 ug/L后逐渐下降,说明汽轮机通流部分盐垢被湿蒸汽大量冲洗带出,机组负荷降低后过热蒸汽Na与凝结水相反,呈逐渐减少趋势;当机组负荷稳定在20~30%后,随着凝结水含钠量增加过热汽含钠略有增加,但当主汽温度486℃降低至396℃后,过热蒸汽Na骤然上升,最高升至16000 ug/L后缓慢下降,说明过、再热管盐垢被湿蒸汽大量冲脱。各参数的变化详见(表三): 表三.湿蒸汽清时洗凝结水、过热汽含钠变化趋势表 机组湿蒸汽清洗过程中,锅炉加大定排、连排的排污量,经过近20小时低负荷清洗取得明显的

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