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一次电解生产4N5精铟的试验研究.pdf
第 30卷第 6期 有 色 矿 冶 Vo1.30.№6
2014年 12月 N0N—FERR0USM INING AND METALLURGY December2014
文章编号 :lOO7—967X(2o14)06—30~03
一 次电解生产 4N5精铟的试验研究
李 良
(中冶 葫芦岛有色金属集团 技术 中心,辽宁 葫芦岛 125003)
摘 要 :本工艺是通过系列试验 ,考察 了在低电流密度下,采用不同的阴极材料 ,调整电解液 中铟
离子和氯化钠浓度以及粗铟阳极 中铅锡含量的变化对精铟质量 的影响。通过试验数据分
析 ,确定各种技术条件和各类杂质对精铟质量 的影响,提 出提高精铟直产率 的措施 ,确定
了铟电解精炼最佳技术操作条件 ,确保一次 电解生产 4N5合格精铟,从而实现降低生产成
本 ,提高生产效率 。
关键词 :铟电解 ;精铟质量 ;直产率 ;生产效率
中图分类号:TF803.27 文献标识码 :B
导电带为 4N5合格精铟泼片制作 。
l 刖 百
2.1 第一阶段试验
以往生产 4N5精铟,需二次 电解产 出合格精 2.1.1 电解技术条件
铟。由于是二次电解,造成生产周期长 ,辅助材料损 槽压:0.14~O.18V(自钢板);0.25~0.30V
失较大。通常精铟生产是以高杂质粗铟为原料,经 (钛板)
真空蒸馏挥发除镉 ,采用常规方法除铊后 ,铸 阳极进 电流密度:18A/m (白钢板);20A/m。(钛板)
行电解。镉和铊在 电解前预处理后含量很低 ,不影 pH值 :2.0~2.5
响精铟的质量 ,而影响精铟质量 的主要杂质是铅和 2.1.2 电解条件
锡。通过系列试验 ,重点检验铅、锡杂质对电解精铟 试验共装 5槽进行电解 ,电解条件见表 l。
质量的影响,确定最佳技术条件 ,确保粗铟一次电解 表 1 阳极主要杂质 、电解 液成分
4N5合格精铟,从而实现节约材料消耗 、降低生产成
本 ,减少生产周期 ,提高生产效率。
2 试 验
本试验采用的电解槽和硅整流均是正常生产所
用设备 ,阳极杂质主要为为含铅 、锡 的铟 阳极板 ,均
为 6kg/块 ,电解液采用 4N5合格铟锭熔化泼片造
2.1.3 试验 结 果
液 ,阴极采用 白钢板 、钛板和始极片,添加剂为氯化
白钢板精铟直产率在 38.4 ~39.2%,钛板直
钠和明胶 ,明胶均为 0.2g/L,电解液温度为 25~
产率在 37.2 ~38 ,精铟杂质成分见表 2。
3O℃,槽 内极距均为 30mm,电解周期为 17~18d,
表 2 精铟杂质成分含量
2.1.4 电解结束后电解液杂质成分 电解结束后 电解液杂质成分见表 3。
* 收稿 日期 :2014—04—28
作者简介 :李 良(197O一),男 ,辽宁朝 阳人 ,工程师 ,主要从事冶金科研工作 。
第 6期 李 良:一次 电解生产 4N5精铟 的试验研 究 31
表 3 电解液成分分析 /g ·I
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