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余热锅炉高压过热蒸汽温度波动大的原因分析.pdf

第 l7卷 (2015年第9期) 电力安全技术 J 余热锅炉高压过热蒸汽温度 波动大的原因分析 薛志敏 ,曾 睿 (中山嘉明电力有限公司,广东 中山 528437) [摘 要]针对某电厂S109FA机组压气机改造后机组从稳定负荷加载到额定负荷的过程中,出 现余热锅炉高压过热蒸汽温度下降接近40℃的异常现象,依据余热锅炉高压过热蒸汽温度的控制逻 辑,对余热锅炉高压过热蒸汽温度异常波动原因进行分析,提出修改高压过热蒸汽温度控制逻辑参数, 以适应压气机改造后余热锅炉高压过热蒸汽温度的调整要求,保证 了机组的安全经济运行。 [关键词]S109FA机组;压 气机;高压过热蒸汽温度 ;IGV开度 0 引言 现象,将对汽轮机高压缸金属产生交变应力,影响 设备寿命。按机务运行规程规定:余热锅炉高压过 所谓燃气 一蒸汽联合循环,就是将燃气轮机 热蒸汽温度在 10min内下降超过 50℃时,需要对 循环和汽轮机循环组合成一个整体的热力循环,并 机组进行紧急停机处理。在增大负荷的过程中,虽 利用梯级能量提高整个热力循环发电系统的循环效 按设定值调整余热锅炉再热蒸汽温度,但汽轮机 率。压气机是S109FA燃气轮机的关键组件,其作 高压主蒸汽、再热蒸汽温差大于 l5℃,从而触发 用是从周围环境连续不断地吸入空气,并将空气压 MarkVI控制系统发出汽轮机高压主蒸汽、再热蒸 缩增压后连续不断地供给燃气轮机燃烧室。由于国 汽温差大报警。 内同类型机组压气机发生了几起压气机叶片断裂事 故,造成了极大的经济损失和负面影响,为此某 电 1 余热锅炉高压过热蒸汽温度控制原理 厂在大修期间增加了压气机改造项 目。 . S109FA机组压气机改造后,该电厂机组在稳 该电厂S109FA机组余热锅炉高压过热蒸汽温 定负荷260MW加载至额定负荷390Mw 的过程 度控制系统设计为一级减温喷水调节,减温器布置 中,余热锅炉高压过热蒸汽温度波动偏大,出现温 在一级高压过热器与二级高压过热器之间,采用串 度下降接近40℃的异常现象。该机组高压过热蒸 级控制方法,以高压过热蒸汽温度作为被调量,以 汽温度在改造前后的变化情况如表 1所示。 高压过热器减温器后的温度作为导前蒸汽温度。 余热锅炉高压过热蒸汽温度控制逻辑如图1 表 1 压气机改造前后高压过热蒸汽温度变化 所示。VALU=530是人为手动输入高压过热蒸 汽温度控制值的最小值;余热锅炉高压过热蒸汽 温度与SET=510及BIAS=10求和,说 明高压过 热蒸汽温度控制最小值为 520℃;VALU=565经 LOSELECT输出,说明高压过热蒸汽温度控制最 大值为 565℃。 该联合循环机组由稳定负荷增至额定负荷时, 从机组启动到带额定负荷过程中,余热锅炉高 其加载速率为 20MW /min,耗时小于 1

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