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印染企业电絮凝、深度处理及中水回用工程实例

精品论文 参考文献 印染企业电絮凝、深度处理及中水回用工程实例 广东荣光技术工程有限公司 广东东莞 摘要:东莞市兴发线业有限公司位于东莞市义沙茂隆工业区,主要从事各类涤纶线、纱线、织带等来料染整加工业务。为改善废水站出水水质同时实施中水回用,公司决定对现有废水站进行升级改造。通过增加电絮凝、水解酸化、臭氧氧化、反渗透过滤等,每天可回用中水250m3,大大减少了新鲜水用量,降低了企业单位产品水耗。 关键词:印染企业;电絮凝;臭氧氧化;中水回用 一、项目建设背景 东莞市兴发线业有限公司位于东莞市义沙茂隆工业区,主要从事各类涤纶线、纱线、织带等来料染整加工业务。年加工染整产品2947吨。公司废水站处理能力为500吨/天,废水处理达标后排入市政污水管网。目前公司无中水回用装置,水重复利用率偏低,本次改造旨在加强废水站处理效果,同时新增中水回用装置,提高中水回用率。 二、项目建设情况 2.1 原水水质情况 东莞市兴发线业有限公司印染废水产生量按500m3/d计算,本次改造不增加废水站处理能力,主要是提高废水处理效果同时增加中水回用装置。处理前废水水质指标如下: 表1 原水水质指标(单位:mg/L) 2.2 废水站现状 公司现有废水站主要是通过水解酸化、接触氧化、混凝沉淀及气浮等工艺来处理废水,但废水站水解酸化和接触氧化时间都很短,平均只有4小时的停留时间,且其容积负荷分别为1.5kgCOD/(m3middot;d)和4.8 kgCOD/(m3middot;d),容积负荷较高,COD并无法达到要求的去除效果,所以经过水解酸化和接触氧化后出水COD仍ge;300mg/L,不能有效处理现在高COD、高色度的印染废水。虽然企业后来增加了气浮池,但经过斜管沉淀池和气浮池后,出水水质还是不是很好,不能达到中水回用要求的水质标准,且有时色度很高,基本只能达到CODle;90mg/L、SSle;30 mg/L、色度le;40倍的排放标准。 2.3 方案优势 (1)方案设计中水回用率高,处理后的工业废水大部分可以回用于生产。 (2)方案设计采用“电絮凝+平流沉淀+水解酸化+接触氧化+絮凝沉淀+砂滤+臭氧曝气生物滤池+砂滤+精密过滤+反渗透”工艺,适度脱盐,既保证用水水质要求,同时保证膜的使用寿命,降低运行费用。 (3)废水站整改后,全部采用电絮凝加药,一改常规投药系统,一方面降低了工作负荷,另一方面提高了絮凝效果,大大减少了污泥量,不增加水中盐分含量,为后续回用系统稳定性提供了强有力的保障。 (4)整套中水设备易装易卸,解决了企业以后因厂房重新规划时中水设备无法搬迁的问题,免去企业重复投资及环保后顾之忧。 2.4 废水处理工艺流程说明 1、调节池 废水经格栅去除水中较大的块状漂浮物、线球、碎布后进入调节池汇集,进行水质、水量调节。调节池的废水经泵提升后进入电絮凝反应系统,提高废水可生化性。 2、电絮凝 项目新增一套电絮凝设备,整流器为6V/1000A,电流密度100A/m2,电极板尺寸600times;400times;3mm,电极板材质为生铁板。生铁板作为阳极在直流电的作用下,产生铁离子,经水解、聚合、氧化发展成为各种羟基络合物,使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀从废水中分离出来。 电极氧化由两部分组成。一是溶液中middot;OH基团的氧化作用,另一部分是Cl-在阳极放出电子,形成Cl2,进一步在溶液中形成ClO-。通过两种强氧化作用,能够有效的氧化分解印染废水中的大分子有机物,提高废水的可生化性,从而为生化系统的稳定性提供了可靠的保障。 3、水解酸化 水解酸化池将废水中的大分子有机污染物分解成小分子的有机物,以利于后续好氧生物处理。出水将溢流进入后续好氧生物处理反应池,进一步去除剩余有机物,好氧生物膜反应池处理出水进入混凝沉淀池,经沉淀处理后进入后续深度处理。 4、好氧池 系统采用辫帘式生物填料,填料由化学纤维编织而成,具有比表面积大,微生物易附着的优点。微生物附着于填料表面,形成生物膜并与废水接触。生物膜由细菌、真菌、原生动物等各类微生物组成,形成一个稳定的生态体系,通过微生物的新陈代谢使废水中的有机物被分解或吸收。 5、混凝沉淀砂滤池 经过生化处理出水,利用混凝沉淀除去大的悬浮物和胶体物质,再进一步通过砂滤,把小

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