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钻机故障现象及解决方法.doc

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钻机故障现象及解决方法

钻机调试中故障现象及解决方法 发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左右电压。由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。 措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。 40DB。03发电柜有此问题。 40JD改40DB调试中遇到的问题: 绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。 优化绞车时报F107,R949=1008,U未触发,闭环控P100=4情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P100=3时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能转但不稳定。 优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。 F015:――绞车编码器无脉冲――线无问题,传感器坏。 F015,F053:――送钻编码器A、A-、B有脉冲,B-无脉冲且干扰太大。经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。 转盘启动风机无风压信号:(1)风机正转没问题,出风口风很大。(2)孔堵上,仍没有风压信号。(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。(4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。经以上处理,正常。 自动送钻风机不启动,报西门子人。 接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。 无零位信号,经查零位开关无24V。 测试盒调试变频的方法:(变频器断电情况下测试) 取下CUVC板 插入检测板 给测试盒接上24V电源(10A) 分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电压,测此桥触发电路或IGBT坏。 10.通讯无法正常,三个LED只二个闪: (1)查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确 (2)ON、OFF位置正确 (3)只有2#泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报F008,其它?不正确,柜上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动2#泵。 (4)查看2#地址,及使能。 (5)查看1#泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后,所有通讯均正常(房内)。 (6)IM153设置地址为10后,所有通讯均正常。 (7)触摸屏控制DW、RT、1#MP、2#MP,均不动作。经查无风压启动信号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后,检测有风压启动,反馈回风压信号正常。 (8)SM331、FM350故障灯亮: ①查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调整,调整到24V后,工作正常,无故障。 ②SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不上,改为8×12Bit,并设置其属性输入类型±10,4~20mA二线制,仍报错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。 (9)绞车正常回路手柄控制时,不启动,经监视程序,无风压,无零位。经查①检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入),风压通。②手柄零位未接进PLC――接线后零位信号正常。③触摸屏给定时――风压零位正常。 (10)在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。40DB。01也就加入此保护。 (11)试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季F006,直流母线电压过高。措施:设置直流母线调节功能,P515=1,P259=-10%,后测试正常,注。无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。 (12)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用,气控箱送钻压力开关返回到PLC中,即当送钻离合器动作后,常开点闲合,送给PLC 一个24V信号,使之不能启动绞车。 (13)当绞车运行时:应急回路:硬件互锁,不能启动送钻离合器。 通讯回路:程序控制,不能启动送钻离合器。 (14)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。 当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。 当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。 当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。 当送钻故障,且绞车故障,刹车。 当送钻未运行,绞车未运行,刹车。 当绞车运行,刹车打开。 当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。 以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车

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