无缝线路钢轨损耗的原因分析及降耗措施.pdf

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无缝线路钢轨损耗的原因分析及降耗措施.pdf

第 18卷第3期 铁 道运营技 术 RailwayOperationTechnology VO1.18NO3 2012年 7 月 July 2012 无缝线路钢轨损耗的原 因分析及降耗措施 曾红安 ,姚 刚 (广州铁路 (集团)公司广州工务大修段 ,1.工程师 ;2.高级工程师 ,广东 广州 510100) 摘 要 :综合分析了厂焊钢轨、工地现场换轨造成钢轨损耗的原因,具体从钢轨 的轨种 、长度选择 、钢轨 弯曲、伤损锯轨、空搭头的计算及轨料 的再利用等方面 ,提 出了一套降低损耗行之有效的措施 。 关键词 :无缝线路 ;钢轨损耗 ;轨种选择 ;轨端定位 ;轨头利用 中图分类号 :U213.42 文献标识码 :B 文章编号 :1006—8686 (2012)03—0016—02 近年来 ,在铺设无缝线路施工中,钢轨费用约 占 1.1.5 检验焊头引起损耗 根据部标要求 ,连续焊 大修总成本 的83%。长钢轨从厂焊到铺成无缝线 接 500个接头后 ,须连续随机焊接 5个焊头 (1.3m)进 路 ,损耗在9‰左右 ,如果年换轨500km,损耗钢轨 行实物落锤试验,作为周期性生产抽样检验 ,试验结 将达到4.5km,钢轨损耗费用达270余万元 ,造成 了 果合格后方可继续生产 。因此 ,检验焊头所需 的钢 相当大的浪费。因此 ,综合分析各环节钢轨损耗 的 轨数量较多 ,引起钢轨损耗增大。 原因,并制定行之有效 的降低消耗的措施 ,就显得 1.1.6 焊接质量不高 由于焊接质量不高 ,在钢 尤为重要 。现对厂焊钢轨和工地现场更换钢轨2种 轨焊接后发现伤损焊头时 ,需切除焊缝进行返工重 情况下 ,钢轨损耗的原因及降耗的措施分别进行分 焊 ,增加损耗 。 析 1.2 降低钢轨损耗的措施 1 厂焊钢轨 1.2.1 轨 种选择 铁路速度 160km/h正线使 用攀 U75V、武U75V及包U75V。铁路速度250km/h及 以 1.1 损耗的原 因分析 上客运专线正线使用攀、武U71Mn(k)钢轨 。U75V 1.1.1 轨种 既有线用于重载线路及山区小半径 钢轨较多适用于山区及重载铁路且易于焊接 ,损耗 曲线较多的线路 ,通常使用U75V等轨种 ,但不同轨 较少 。在无试验论证情况下 ,原则上不允许不同轨 种焊接 易于产生质量 问题 ;客运专线主要使用 种焊接 (同厂同轨型最佳),为防质量问题 ,应研究适 U71Mnk钢轨 ,焊接工艺要求更高 ,钢轨焊接的损耗 用不同轨种的工艺参数 ,以保证焊头质量。 率会加大。 1.2.2 钢轨长度选择 100m定尺轨与 25m标准轨 1.1.2 钢轨长度 目前我 国出厂的钢轨分为 100m 的出厂单价相差较大。以2010年攀钢 出厂的U75V 定尺轨和 25m标准轨 2种 ,25m标准轨锯切 次数 钢轨为例 ,100m轨 的单价为5450元 /t,而同等材质 多,损耗相对较大。 的标准轨单价为4650元/t,使用标准轨较 100m轨 1.1.3 轨端伤损及硬弯锯切 为了切实保证焊轨质 每公里可节约成本约 10万元 ;但 251TI标准轨接头较 量,依据TB

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