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于PLC的钢坯取料自动控制系统
基于PLC的钢坯取料自动控制系统
PLC
基L户砘系统
吴凌云,陈德荣
(上海交通大学电气工程系,上海200240)
[摘要]介绍了以三菱A3A型PLC为核心,以工控机为监控机的钢坯取料自动控制系统,给出了相关硬
件系统的构架和软件设计.该系统可以将钢坯从多个待机位置精确搬运到指定位置.
关键词板坯取料系统PLC监控PC机
0引言
随着计算机控制系统在冶金
行业应用范围的不断扩大,传统
意义上出产热轧板材的3个生产
阶段:炼钢,连铸和热轧已在物流
上衔接得愈加紧密,从而对生产
过程控制的一体化要求越来越高,
尤其在每个阶段工序头尾结合处,
设备自动化水平的高低直接影响
到整个成品热轧板材的生产速度.
本文将介绍基于PLC面向机器臂
的钢坯移送自动控制系统.该系
统实现了热轧钢材生产过程中板
坯库料场与热轧自动生产线间的
另一供料通道,从而加快了生产
速度,保证了常规供料通道因故
障受阻时仍能正常生产,同时双
通道供料也能提高产量.
l系统设计
1.1系统结构
系统结构如图1,整个系统的
机械臂设备采用进口设备,其主
“一I}.={
奏巍宴曼IIl.竺
机械臂8J右夹钳
方向凸[==】
搬运目的地
图1取料自动控制系统结构图
收稿日期:2003—08—25
42四田豳2003年11期
控制系统由三菱A3A型PLC实现,
控制系统还包括三菱MELPLAC一
650PLC1台,工控机1台以及3自
由度位置显示柜等.其中
MELPLAC一650作为上位PLC与主
控PLC只有少量数据交换,工控机
采用研华PIII一733,起监控机的作
用,主要是采集现场机械臂的运
行数据和钢坯数据并做动画显示.
数据采集主要通过数据采集卡将
现场各传感器测得的信号采集进
来,并在工控机上用软件作图显
示,使维护人员不在现场也能知
道自动机械臂的运行情况.它的
数据还有部分来自于上位PLC.
1.2系统工作原理
每一块钢坯都有自己不同的
尺寸和重量,这些数据都由上位
PLC管理.机械臂设计为3自由度,
它的任务就是不停地按照上位
PLC的指示,并在本地主控PLC的
控制下将S3工位的到位钢坯抓牢
提升后再移送到指定位置,其动
作过程一般分为以下7个过程:
(1)平移:机械臂水平运行到
S3工位上空,保持在S3工位的垂
直上方,此过程的精度由机械臂
水平运动控制电机上的位置脉冲
发生器与系统组成闭环控制来保
障;
(2)垂直升降:水平到位后,
机械臂垂直下降到预设高度,在
此高度能保证机械臂上的夹钳可
以稳当的开始夹取钢坯,此过程
的位置精度保障由机械臂垂直运
动控制电机上的位置脉冲发生器
来提供;
(3)钳取钢坯:确认垂直方向
到位后,机械臂上夹钳开始收紧
并夹取s3工位上的到位钢坯,直
到夹牢,夹牢的判断标准来自夹
钳上的压力传感器信号;
(4)提升钢坯:夹取钢坯后,
机械臂开始向上垂直提升至一定
高度;
(5)水平定位目的地:机械臂
平移至卸放钢坯固定位置上空并
保证精确定位,此过程精确定位
同样由水平运动位置脉中发生器
实现:
(6)下放钢坯精确到位:机械
臂将钢坯准确放到指定停放位置,
并确保钢坯与接触面无剧烈碰撞,
此过程精度控制由垂直位置脉冲
发生器实现:
(7)待机:机械臂松开钢坯并
离开等待下次工作.
此7个过程共涉及到机械臂4
次精确定位过程,由软件方式实
现.按照前述,钢坯的尺寸都由上
位PLC掌握,因而在这2个过程中
主控PLC和上位PLC通讯,以获得
具体数据来计算垂直位置的设定
值.因此上位PLC的作用总结为2
个:一是决定机械臂何时开始工
作;二是提供垂直位移的设定值.
2硬件设计
根据系统工作原理,采用可
扩展特殊功能模块的三菱A3A型
PLC作为主控PLC.外部有PV控制
显示箱,其作用主要是显示机械
臂2个自由度方向上运行的位置,
信号来自现场的脉冲发生器,脉
冲发生器的信号在此经过重新编
码后通过屏蔽线传送至主控PLC
的高速计数器模块AD61,PLC根
据实时数据进行位置闭环控制.
考虑到安全因素,工控机数据采
集部分对现场过来的一些信号采
用了继电器隔离的方法.主控PLC
与上位PLC之间数据交流采用I/O
板的直接屏蔽线连接.具体是将
上位PLC的1块输出板的输出信号
通过屏蔽线一一连接到主控PLC
的1块输入板模块上,再将其中的
几根用作数据线,剩下的几根用
作控制命令线.则可方便地实现
上位PLC与主控PLC之间的数据交
换.同理,工控机收集的板坯位置
信号也是用此种方式从上位PLC
的I/O板引入.
3软件设计
3.1主控PLC软件设计
主控PLC程序功能如图2,主
控PLC软件主程序大致可分为:机
械臂垂直方向定位程序,机械臂
7K平方向
定位程序,
与上位机
PLC通讯
程序,夹
钳压力判
断程序,
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