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变频器应用、维护及维.ppt
案例1.一台富士FRN7.5G11S变频器试机时跳OC1 1.案例现象: 该变频器在调试中一开机就跳“OC1”,OC1为富士变频器“加速时过电流”。起初以为加速时间设置的较短,使变频器过流跳闸。重新设置加速时间参数,开机仍然跳闸。后来怀疑电动机有问题,将电动机断开重新试机,加速正常。检查电动机绕组,发现匝间有轻微短路现象。 变频器应用、维护及维 2.案例分析: 该电动机原来工作条件恶劣,绕组间绝缘已大大下降,工作在工频电源时由于电源的容量大,电动机匝间的轻微短路引不起跳闸。而变频器一是过载能力差,反应灵敏,稍有过流就引起跳闸;二是变频器输出电压为PWM波,对电动机绝缘要求提高,因电动机本已绝缘不良,故而引起匝间短路。 一些设备改造工程,用了多年的电动机容易出现该问题,我们要想到这一点。 换一台新电动机试机,开机正常。 案例2 .变频器起动后跳“LU” 案例现象:一台富士FRN11G11S变频器在频率上升到15Hz以上时,“LU”欠电压保护动作。 2.案例分析:变频器欠压故障是在使用中经常碰到的问题,主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)或变频器自身原因。变频器自身的主要原因有:整流模块某一路损坏、滤波电容容量不足;其次是主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上而导致欠压;再有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题(新变频器以上可能性均不大)。 变频器应用、维护及维 3.案例检查:首先检查输入侧电压是否有问题,然后检查电压检测电路。从整流部分向变频器电源输入端检查,发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号,电压表指示正常,没有及时发现变频器输入侧电源缺相。输入端缺相后,由于变频器整流输出电压下降,在低频区,因充电电容的作用还可调频,但在频率调至一定值后,整流电压下降较快、造成变频器“LU”跳闸。 接通断相电路,试机正常。 变频器应用、维护及维 案例3: 变频器不能带载起动 1.案例现象 ;一台FRNl60P7变频器,在电动机空载时起动正常,但不能带载起动。 2.案例分析 这种问题常出现在恒转矩负载。在提高了加减速时间后仍无法带载起动,继续检查转矩提升值,原来转矩提升设在出厂值,为“2.0”,如图所示。将转矩提升值由“2.0”改为“7.0”后,提高了低频时的电压输出,改善了低频时的带载特性,电动机带载起动正常。遇到上述问题时应重点检查加、减速时间设定及转矩提升设定值。 变频器应用、维护及维 案例4:变频器参数设置不当,电动机发抖 1.案例现象: 用一台日本松下电工BFV7037FP(3.7kW)变频器,拖动4.3kw电动机。安装完毕通电试机。按下起动按钮,操作面板显示屏显示的频率由低向高变化,可是电动机却不转,只是在不停地颤抖,同时伴随着很大的噪声。并显示过流。 变频器应用、维护及维 2.案例分析:根据现象判断,一是外电路有问题,二是参数设置有问题。停机检查主电路与控制电路,无错接及不牢靠之处。开机再试,仍不能运转。按操作面板上的“SET”键,把显示屏频率显示方式转到电流显示方式,再次起动电动机,显示过流。检查电动机的传动带松紧适度,用手盘动皮带轮也不觉沉重,这时才考虑变频器的功能/参数是否设置不当。 该变频器有71种功能码,与电动机起动有关的参数为加速时间、DC提升水平。倘若两项参数的设置与机器的负载特性不匹配,就会造成电动机无法起动。加速时间过短、DC提升水平(即转矩提升)量过大,都可能引起变频器电流过大。按变频器“MODE”键进入功能设定模式,将P01(第一加速时间)由原设置的2s延长为6s;P05(DC提升水平)由原设置的20改为8,设置完毕,将显示屏设为主显示方式。按下起动按钮,电动机起动、运行正常,输出电流显示在4.8A左右。 变频器应用、维护及维 案例5:变频改造后输出电缆发热 1.案例现象:一套供水系统进行了变频控制改造,改造后由一台变频器控制两套机泵(由接触器切换)。原先机泵是由自耦降压启动后进入工频运行,且电缆、电动机工作正常。现改为变频运行,为了节省资金,电动机电缆没有更换。改造后,电动机由自耦降压启动改为变频器软启动,并达到了变频节能的效果。在运行中发现变频器输出端到电动机间的输出电缆严重发热,电动机外壳温升加重,还出现保护跳闸。 变频器应用、维护及维 2.案例分析:这显然是变频器输出电流中的PWM高次谐波引起驱肤效应及其它附加损耗,使输出导线和电动机绕线功率损耗增加。 3. 案例解决方法:在变频器的输出端增加滤
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