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125MW发电机膛内滑车抽装转子工艺方法.pdf

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125MW发电机膛内滑车抽装转子工艺方法

维普资讯 2008年第1期 《安徽 电力科技信息》 凝泵运行成本的7O%左右 ,节 电空间大 。再加上 反而升高,有效地防止了系统设备超压,设备工 变频起动后对泵、电机 、阀门和管道 的冲击减 作更安全。 少 ,维修和维护量会跟随降低 ,所以运行成本大 1O 改造的缺点 幅降低。 (1)一次性投资较大 ,一般在 180万元~ (3)提高水位控制精度 200万元之间 (采用ABB、西 门子或罗宾康设 变频控制系统具有精确的水位控制能力, 备)。 使除氧器给水量和 出水量相匹配。变频控制凝 (2)增加了高压变频器设备 ,也增加了一个 泵流量随着 电机转速的改变而改变 ,可以使除 故障点,违背了电气 “尽量减少环节 ,越简单 ,越 氧器水位变化幅度小,有效地提高运行工况的 可靠”的原则,设备总体运行可靠性降低。 质量。 (3)增加设备维护量及运行操作量 。 (4)延长泵及电机的使用寿命 (4)除氧器水位调节系统中,热控逻辑复杂 变频器从OHz起动凝泵,它的起动加速时 化。 间一般在 120s左右 ,从而减少起动时对凝泵和 l1 结语 电机部件所造成的冲击 ,延长使用寿命 ,同时减 (1)高压变频器产品经过近几年的发展、优 小对厂用 电系统的冲击 。 化,逐渐被用户认可,同时参照部分其它 电厂的 (5)减少汽水损失 意见,基本认为凝泵变频改造是可行的。 缓解凝结水再循环门冲刷严重的情况 ,减 (2)由于变频改造投资大、对系统运行安全 少再循环门渗漏 。 性影响大 ,节能效果需综合考虑 。 (6)提高设备的安全性 在低负荷时,改变频调节后,随着转速的下 阜阳华润电力有限公司言 降,泵的扬程也随着减少,而不像节流调节那样 125MW 发 电机膛 内滑车抽装转子工艺方法 发电机抽装转子 ,是发电厂非设备安装阶 膛 。 段中单体最大的起吊工作之一。我厂125Mw 而我厂抽转子方法,归纳说就是单 吊车假 发 电机抽装转子的方法 ,系按照上海 电机厂要 轴法:在汽轮机侧 (以下简称汽侧)加装铁枕木, 求,结合 以往12MW 发 电机检修经验和邻近发 使转子外移加装假轴过程中,临时担转子重量; 电厂的检修实践,在1994年第1101次发 电机A 利用假轴使转子重心移出定子膛,再利用 吊车 修采用后,一直沿用至今,没有根本性的变化。 整体抽出转子 。 发电机抽 、装转子的过程是可逆 ,根据不同 1 假轴——膛外滑车法抽 125Mw 发电机转 的机组容量有不同的方法 。主要有单吊车法 、双 子存在的主要问题 吊车法等;其中滑车法又分为膛内滑车、膛外滑 (1)安全性不高 车 以及 600MW 机组较为普遍使用的滑块、滑 ①励磁机侧 (以下简称励侧)使用滑车,其 靴 (板)、行车三步法。方法有不同,最终的 目的: 担转子的接触位置完全利用重力原理,而此轴 都是将发 电机转子安全、省时、高效移出定子 颈与滑环的距离也就在3cm~5cm左右,若不 】5

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