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300MW锅炉尾部低温再热器和烟道磨损原因分析及措施.pdf

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300MW锅炉尾部低温再热器和烟道磨损原因分析及措施

2009年第1期 华 中 电 力 第22卷 300MW锅炉尾部低温再热器和 烟道磨损原因分析及措施 黄 伟 ,宾谊沅 ,李文军 ,陈 辉 ,邱亦丰 (1.湖南省电力公司试验研究院,湖南 长沙 410007; 2.湖南益阳发电有限责任公司,湖南 益阳 413000) 摘要:湖南益阳发电有限责任公司300MW机组运行不到3年,锅炉水平低温再热器和尾部烟道发生大面积磨损 减薄。通过简要分析磨损机理,指出造成其磨损的主要原因是锅炉实际燃煤灰分远大于设计值、锅炉侧水冷壁中心 到中隔墙距离相对较小、尾部烟道存在明显烟气走廊、省煤器、空预器灰斗长期不能正常放灰等,提出并采取在低 温再热器处加装多孔气流均流板,在转向室和空气预热器出口拐弯处加装导流板,将尾部水平烟道与垂直烟道连 接处采用圆弧形钢板连接 ,完善运行方式等.效果明显。 关键词:锅炉;低温再热器;尾部烟道;磨损 ;原 因;技术措施 中图分类号:TK228 文献标识码:B 文章编号:1006—6519(2009)01—0022—04 StudyonFlueDuctAbrasionofthe300MW UnitBoilerand itsModificationMeasures HUANGWei,BINYi—yuan,LIWen-jun,CHENHui,QIUYi-feng~ 省的其它 300MW 锅炉上也存在 ,有一定的普遍 O 前 言 性,因此有必要对磨损的机理和原因进行分析 。避 湖南益 阳发 电有限责任公司(以下称 “益 阳电 免磨损事故的再次发生。 厂”)一期工程 2x300MW 机组锅炉采用哈锅引进 1 磨损 的机理 美 国CE公 司技术设计制造 的 HG一1025/18.2一 YM13型亚临界压力中间再热 自然循环汽包锅炉 . 锅炉受热面管壁金属 的飞灰磨损 。是 由于高温 锅炉呈 Ⅱ型布置 ,沿烟气流程炉膛上部布置前屏 烟气携带的飞灰颗粒具有的动能所引起 ,飞灰颗粒 及后屏过热器,水平烟道依次布置对流过热器和高 冲击受热面金属表面时,消耗 了动能并对金属表面 温再热器 。中隔墙过热器将尾部竖井又分为前后烟 产生冲击和切削作用,也就是锅炉烟气中的飞灰在 道。立式低温过热器位于尾部烟道后部转向室内, 一 定温度下有足够硬度和动能,对受热面管子产生 水平低温过热器上方 ,水平低温过热器位于尾部竖 磨削作用造成的。 井后烟道内;低温再热器位于尾部竖井前烟道内, 1.1 受热面管磨损位置 110片。管径 ~63mm,以 114.3mm横 向节距沿宽度 飞灰颗粒冲击到金属壁面时的情况可分为正 方向布置 ,从上往下数依次为第 1、2、3、4级 。 向冲击和斜向冲击二种 ,而斜 向冲击根据力学原理 l、2号锅炉分别于 2001年 6月和 12月投产 , 可以分为切线和法线二个方面,切线方向的切向力 运行不到 3年 .2004年 2月即发生锅炉第 2、3级 可使管壁金属产生磨损。气流中的飞灰颗粒对管壁 低温再热器大面积磨损减薄 、爆管 ;在人孔 门附近 金属的作用力包括法线方 向的冲击力和切线方 向 的的水冷壁和包墙管也存在磨损减薄 :空气预热器 的切削力,而对管壁金属磨损起主要作用的则是切 上下部烟道内支承架存在不同程度 的磨损,严重的 向力,因此当飞灰颗粒的冲击角逐渐减少时,切向 已磨断 。烟道外壳多处磨穿,随时都有可能

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