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35kV槐坝线频繁跳闸原因分析及解决措施
维普资讯
2007年第4期 《安徽电力科技信息》
于是冷态打压,焊缝的缺陷未暴露出来,当启停 屈服强度低于钢管内压力 ,使钢管发生大的塑
及运行过程 中由于热胀冷缩造成热应力 ,就会 性变形而引起爆破。
使焊接缺陷暴露出来。 所有受热面管屏 ,组合前 即要复核管屏外
从大的方面来说,影响焊接接头性能的主 形尺寸和进行外观检查 ,又要检查清理 内部杂
要因素有 :焊接工艺方法和操作方法 ,焊接规范 物 。安装公司必须制定安装及焊接方案 ,即要避
参数,焊接接头结构特征和坡 口型式,以及焊后 免焊接变形,又要减少杂物留在联箱及管道 内
热处理等。从小的方面来说,要求焊接饱满,要 的可能。
不漏焊 ,焊缝的余高要控制得当,焊缝不能过份 (4)运行的不确定性
的加强,同时对焊缝应作适当的修正加工,使焊 第 1次停炉为被迫紧急停炉 ,主要是省煤
缝与母材之 间有平滑的过度,焊接时还要减少 器焊缝漏未及时停炉处理造成了其它省煤器管
焊接引起的角变形和错边量。这就要求焊工要 被冲刷减薄爆管。发生泄漏,应尽早停炉,防止
有较高的焊接技术水平和较强的责任心,并从 事故扩大。
各个环节加 以控制,是可 以获得优质的焊接接 这就要求运行 中严格执行 《锅炉运行规
头的 。 程》,运行操作控制得当,启停速度控制合理,发
(2)材质缺陷 行问题处理及时。
第2次停炉后的水压试验发现的后烟道前 4 结束语
墙过热器一母材沙眼是由于材质的制造质量有 由上述分析可知,新投运锅炉如何减少炉
缺陷。管材的缺陷本身是随机的,是不可预知 管爆漏 ,要从源头抓起 ,而源头主要是指焊接质
的,取决于管件在制造过程 中加工工艺及环境 量及安装质量 。要加强对焊工技术培训和考核 ,
因素的影响。 提高焊 口一次合格率,严把焊接及安装质量关。
(3)焊接及安装过程中控制处理不当 同时,运行人员的操作和事故处理水平也不容
第 3次停炉的原因为短期超温爆管,由于 忽视。
安装时管道 内有杂物未清理干净 ,杂物堵塞使
介质流动受阻而造成流量偏小,超温使管材的 宿州汇源电热有限责任公司 颜大鹏
35kV槐坝线频繁跳闸原因分析及解决措施
2003年以来,35kV槐坝线路频繁跳闸,故 从2004年1月至2005年11月,35kV槐坝
障原因一直没有确定。该线路是坝镇的唯一电 线路共计跳 闸15次 (详见表 1),其 中确定鸟害
源 ,一旦全镇停 电,影响坝镇 的人 民生活、工农 和疑似鸟害跳闸9次 ,占总次数6O ,平均每月
业生产,也影响供 电企业 的经济效益和社会效 0.65次 ,另外未查到原因的故障中也不排除是
益。 由鸟害引起的;其 中确定为鸟害和疑似鸟害的
1 35kV槐坝线跳闸情况 线路都是没有改造的线路 。
35kV槐坝线为 1966年建设投运,总长度 根据鸟害引起故障的地形地貌观察,一般
14.64km,共 91基杆塔,其中42号~91号段杆 多靠近河流、水库、树林和附近有稻谷场所的僻
塔和导线在2000年进行过改造。线路起始两端
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