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600MW机组汽包锅炉全程给水控制.pdf

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600MW机组汽包锅炉全程给水控制

维普资讯 2007年第9期 《贵州电力技术》 (总第99期) 600MW机组汽包锅炉 全程给水控制 贵州发耳电厂 刘启宇 [553000] 600MW机组通常配置三台给水泵,一台容量 为额定容量的30%的电动给水泵,二台容量为额 定容量的60%的汽动给水泵。汽包锅炉给水控制 系统的主要任务是控制汽包水位为给定值。汽包 水位控制一般设计为全程控制系统,锅炉负荷从0 ~ 100%均能实现汽包水位的自动控制。给水全 程控制系统包括给水差压控制、给水旁路控制、电 泵转速控制、汽泵 A转速控制、汽泵 B转速控制 等。省内600MW机组,以及考察过的省外广州台 山电厂、上海关径 电厂、河北定州 电厂等 600MW 机组 ,虽然都设计了全程给水控制,但实际均不能 投运全程给水控制,只在高负荷时投三冲量控制。 究其原因有: 图 1 (1)给水旁路调节阀控制汽包水位时,控制效 果差、水位波动大。运行人员不放心自动控制,放弃 a、投一台给泵 自动、投两台给泵 自动、投三台给 自动,宁愿手调。故不能实现全程给水。 泵 自动时,给水流量响应速度不一样。当只投电泵 (2)低负荷时,给水控制方案设计不完善。在 自动时,只有30%的响应速度,当投一台汽泵时,只 给水旁路调节阀控制汽包水位时,光设计了电泵可 有 50%的响应速度。只有在投三台泵或两台汽泵 控制给水母管与汽包压力的差压。两个汽泵均没有 时,才有 100%的响应速度。 设计该功能。当运行用辅汽冲转汽泵启动机组时, b、电泵流量是用电泵前置泵的流量代替的。 就无法实现全程给水控制。 当电泵的再循环门打开时,前置泵的流量就不真实 (3)在单冲量控制时,控制效果也差,水位波动 的反映电泵的流量。 也大。当投运汽温减温水时,就会影响汽包的进水 C、在切、并泵时,投 自动的泵不能快速响应,被 量,汽包是个大容积、时迟大,等到水位反映时,才调 切、并泵的给水流量变化带来的影响,要等到总给水 节,这样控制比较迟缓,汽包水位就会波动更大。此 流量变化,经一个 PID运算后才能响应。这就增大 时,运行也不放心 自动,宁愿手调,故全程给水也不 了控制的时迟。汽包水位波动大,此时运行人员也 能实现。 不放心 自动调节,一般将给水 自动切除后,手调等 (4)在给水旁路和主给水之间切换时,汽包水 切、并泵完成后,才投给水 自动控制。 位也波动很大,运行人员此时,也是解除给水 自动 针对 以上的不足,我设计出了如图2所示的全 后 ,手动切换好后,才投给水 自动。故也不能实现全 程给水方案。并在发耳电厂讨论通过采用。 程给水。 该方案的主指导思想为,运行人员只管投切给 (5)电、汽泵的负荷分配方案不够合理,分配方 泵的自动。差压、双冲量、三冲量之间的切换由DCS 案采用传统的分配方案。如图1。 自动运算后切换,主给水和给水旁路之间的切换 ,在 该分配方案为:电泵的负荷为给水指令乘以电 有给泵在 自动时,也由DCS自动运算后切换,运行 泵的负荷率。汽泵的负荷为给水指令减去电泵的前 人员均不参与干涉。具体的说,各个阶段的给水控 置泵流量后除以2。这种分配不足之处在于:

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