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DTM350/600磨煤机出口煤封改造
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第 24卷第 5期 电 力 科 学 与 工 程 VO1.24.NO.5
52 2008年 7月 ElectricPowerScienceandEngineering Ju1.,2008
DTM350/600磨煤机出口煤封改造
索铜亭
(华能德州电厂,山东德州253024)
摘要:针对华能德州电厂DTM3506/00磨煤机出口煤封处频繁漏粉缺陷,提出了相应改造方案,取得 了显
著效果。
关键词:磨煤机;漏粉;改造
中图分类号:TF321.5 文献标识码:A
1 设备简介 3 问题分析
华能德州电厂 I期、II期发电设备为4台300 根据对磨煤机出口漏粉的统计数据 ,认真分
MW 燃煤汽轮发 电机组。单机制粉系统采用 4台 析每次漏粉的原因,从中找 出漏粉的因素,如出
DTM350/600简式钢球磨煤机 ,两级分离,中间 口盘根损坏 、运行方式不当等,最终总结出导致
储仓,热风送粉。设计煤种为山西晋中贫煤,低位 磨煤机 出口漏粉的最主要原因有两个,一是螺旋
发热量为 23003J/g,可磨性系数为 1.36。磨煤 管结构不当,二是出口料斗结构不当。针对 以上
机设计出力 42.52t/h,铭牌出力 30t/h,经济出 两个因素,进行了更深入细致的分析,从中分析
力36.67t/h,最大出力 41.5t/h。 出造成这两个因素发生的关键因素。现场测量磨
煤机出口料斗短管插入螺旋管的深度仅为20mm,
2 改造原因 实际应为 100mm,螺旋管螺旋线长度不够,造成
了一个 20-30mm 的导流盲区。螺旋管与料斗的
磨煤机在 300MW 燃煤发电机组中属重要辅 配合 间隙为 5-15mm,而碎小钢球极易进入煤封
机之一,其运行状况的好坏 ,将直接影响到电厂的 处对其造成磨损。磨煤机正常运行时,螺旋管随磨
发 电量及发电成本。 煤机一起旋转,而料斗短管则静止不动,于是在料
该磨煤机 自1991年7月投产以来,在正常运 斗短管与螺旋管螺旋线末端至凸台问形成死角,造
行中经常发生出口煤封处漏粉问题。经过多年的运 成了煤粉 自内而外的流动。磨煤机正常运行为负压
行探索和实验,总结出一定的防漏运行规律,但磨 运行,从理论上讲其出口密封处不应漏粉,所以应
煤机出力一直较低;若增加其出力,仍会造成磨煤 从其动静密封处进行治理才具有根治漏粉的可行性。
机 出口漏粉。设备虽经多次改造 ,但该 问题一直未
能彻底解决。磨煤机出口密封漏粉,既造成了煤粉 4 改造方案
的大量流失,又使锅炉零米环境卫生状况大大恶
化。同时,磨煤机制粉单耗也居高不下,消耗了大 从上面的分析中可以看出,要解决螺旋管结构
量厂用电,造成了发电成本较高。 不当和出口料斗结构不当,就必须对这两个部件进
收稿 日期:2008-04-15.
作者简介:索铜亭 (1971一),男,华能德州电厂高级工程师
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第 5期 索铜亭 DTM350/600磨煤机出口煤封改造 53
行结构上的根本改造,并针对其配合情况及密封情 况进行最佳的合理设计。所制定的对策见表 l。
表 1 改造方案
A
LA
图 1 密封组合件
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